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關(guān)于鍋爐“四管”泄漏的探討

  
評論: 更新日期:2010年12月31日


(2)措施
同2.1.2措施
????? 2.2.3  對于再熱器受熱面面積過多問題
(1)原因分析
????? 在1、2號爐的鍋爐熱力計算中,對于爐內(nèi)換熱計算,美國CE公司按照清潔爐膛計算,(爐膛沾污程度“dirty“值=0)計算結(jié)果,爐內(nèi)輻射換熱強烈,計算爐膛出口煙溫較低為1005℃。但在實際運行中,根據(jù)電廠提供的煤質(zhì)資料來看這些煤質(zhì)在燃燒以后產(chǎn)生的煙灰,對爐膛水冷壁將有某種程度的沾污,使爐內(nèi)輻射換熱程度變?nèi)?,爐膛出口煙溫的實際數(shù)值高于設(shè)計值(1005℃)使再熱器區(qū)的煙溫升高,傳熱溫差加大,引起屏再和末再吸熱量增大,再熱汽溫升高,從而導致再熱器超溫爆管。
  對于鍋爐設(shè)計計算,爐膛水冷壁沾污程度的嚴重與否,取決于燃料的煤灰特性,和爐膛受熱面熱負荷的高低(即爐膛容積大小)。對于燃用灰熔點溫度t1、t2、t3較低,灰成份中易污染礦物質(zhì)含量較多,以及煤的含硫量較高的燃料,容易引起爐膛水冷壁沾污。在我廠#3、#4爐的鍋爐設(shè)計計算中,我們適當取用了爐膛水冷壁沾污程度dirty=55%,經(jīng)計算后相應的爐膛出口煙溫為1066℃和實際運行情況較吻合,由于#3、#4爐的爐膛出口煙溫計算值高,再熱器的計算受熱面面積亦較#1、#2爐少,再加上#3、#4爐其他方面的改進,所以未出現(xiàn)再熱器超溫爆管事故,現(xiàn)將#1、#2爐和#3、#4爐的設(shè)計差異列表對比如下:

(僅列出影響再熱器汽溫的部份有關(guān)數(shù)據(jù))
(2)措施
  我廠的#1、#2鍋爐因?qū)t膛傳熱計算中煤種的沾污系數(shù)數(shù)值取用不當,致使再熱器和過熱器的受熱面積過多,使得運行工況的熱力數(shù)據(jù)偏離原設(shè)計值較大,過熱蒸汽和再熱蒸汽的容易超溫。經(jīng)過熱力計算決定減少末再及屏再受熱面面積。
  具體布置為末再的管屏高度從10.7m縮短至8.37m,內(nèi)圈高度5.5m縮短至3m(見附圖),節(jié)距排列均保持不變,計算受熱面由1673m2減少至1290m2,約減少23%。對屏再受熱面為避免繞管底部與爐膛鼻子斜坡的碰撞,可將管屏斜底,向上平移100mm,受熱面變動很小,外圈管下底部材料可調(diào)換為T91。再熱器受熱面減少后,噴水大量減少,鍋爐的燃煤量相應減少,熱量重新平衡,對鍋爐效率及排煙溫度均影響不大。
????? 2.3 吹灰器吹損
????? 2.3.1 原因分析
  通過歷次大小修防磨防爆檢查結(jié)果及爆管記錄可以看出,吹灰器對受熱面的吹損主要是由于以下幾方面造成的:
a. 吹灰器內(nèi)漏
b. 吹灰器不旋轉(zhuǎn)
c. 吹灰器吹灰時帶水
d. 吹灰器吹灰蒸汽壓力過高
例如:2003年4月在#1鍋爐15米E12吹灰器孔處發(fā)生蒸汽吹損造成的泄漏;在以前大小修防磨防爆檢查中曾發(fā)現(xiàn)過長吹吹損后屏過熱器最外圈、低溫過熱器水平段、省煤器豎直段的現(xiàn)象。

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