1.2.2 分析診斷
由圖2可以看出引風(fēng)機各個位置徑向和軸向的振動差別較大,水平位置的徑向振動分別為226 祄和230 祄,垂直方向振動分別為26 祄和12 祄,相差10~20倍,由此可判斷風(fēng)機橫向支承剛度較差。該風(fēng)機外殼經(jīng)左右兩側(cè)鋼板支承后分別座落在兩個水泥基座上,沿軸向共有3組支承,中間支承組在出口后導(dǎo)葉處,是引風(fēng)機軸承組及轉(zhuǎn)子葉輪等的主要受力支承,為主要研究對象?!∮蓤D1中間支承看出,外殼水平振動為247 祄,支架處振動123 祄,下部83 祄,水泥座上部振動77 祄,中部48 祄,下部22 祄,從振動衰減特性看抗振性能較差。B水泥座高1 520 mm,厚700 mm, 雖風(fēng)機鋼板支承為下部橫向加強,但因水泥支座較高相對單薄,橫向剛度較差。前面分析高負荷風(fēng)機出力增大時,其轉(zhuǎn)子慣性力、軸承及基礎(chǔ)支承力增大,引起風(fēng)機振動的擾動力也會相應(yīng)增大,當基礎(chǔ)支承橫向剛度差時,抗擾動性弱,此時就會明顯顯出風(fēng)機振動增大現(xiàn)象,這與檢測結(jié)果是一致的。
圖1 引風(fēng)機結(jié)構(gòu)示意和支承基礎(chǔ)振動情況 (略)
1.3 診斷結(jié)論
由以上分析、故障處理經(jīng)驗和現(xiàn)場檢測證明,風(fēng)機支承剛度不足是風(fēng)機高負荷振動的主要原因。
2 振動處理
(1) 考慮到風(fēng)機各支承組受力情況,煙氣經(jīng)過引風(fēng)機獲得能量后,因流體的沖擊擾動作用,在引風(fēng)機A、B、C三組支承中,A支承主要承受風(fēng)機重力,B、C支承除受風(fēng)機重力外,還要承受風(fēng)機運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的動負荷,所以B、C支承的剛度不足對其振動影響大,故在加強B、C基礎(chǔ)鋼架情況下,主要加強B、C水泥支承剛度。為了加強支承,同時兼顧檢修維護空間,又整齊美觀,于是將B、C水泥支承各組的內(nèi)側(cè)從地面0 mm向上沿支承700 mm打毛,0 mm向下-300 mm打至基建時的一次澆鑄面并鑿毛,然后按C20砼標準充實加固,如圖3所示陰影部分為新加基礎(chǔ)。
圖2 沿引風(fēng)機后導(dǎo)葉圓周方向振動測量情況 (略)
圖3 加強風(fēng)機B、C基礎(chǔ)支承剛度示意 (略)
(2) 風(fēng)機解體檢查,更換原損壞零部件等并進行常規(guī)檢修調(diào)整工作,檢查并擰緊所有振松的聯(lián)接螺栓及A、B、C支承各地腳螺栓。
2001年5月機組停運擴大性小修中進行了上述處理后開機,負荷從0升至滿負荷300 MW的過程中,在180,240,270,300 MW各工況沿風(fēng)機后導(dǎo)葉圓周外殼多次現(xiàn)場檢測,其測振結(jié)果如表1。
從上述測量結(jié)果和風(fēng)機運行至今的實踐證明:處理是成功的。