萬華工業(yè)園(寧波)綜合廢水處理裝置主要針對萬華化學(xué)(寧波)有限公司,主要處理包括萬華化學(xué),萬華化學(xué)(容威)等相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水,為實現(xiàn)工業(yè)園循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色化工的目標(biāo),大部分廢水裝置產(chǎn)水輸送至中水回用裝置進(jìn)行回用處理,這對于廢水處理系統(tǒng),回用水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求較高。通過多年的實踐處理,逐漸摸索出一系列的處理方法和經(jīng)驗。
1分流處理及技術(shù)介紹
根據(jù)廢水處理裝置廢水來源、污染物種類、污染物含量的不同,工業(yè)園運(yùn)行兩套廢水處理系統(tǒng),一套為150m3/h高濃度廢水處理裝置,另一套為360m3/h綜合廢水處理裝置。高濃度廢水處理裝置主要用于處理來自硝基苯裝置、MDI(異氰酸酯)裝置廢水,綜合廢水處理裝置用于處理高濃度廢水處理裝置產(chǎn)水、煤氣化裝置廢水、苯胺裝置廢水。
高濃度廢水處理裝置采用固定化高效微生物處理方式,來水經(jīng)過混合、均質(zhì)、pH調(diào)節(jié)、混凝沉淀后,去除來水中的懸浮物,提高廢水可生化性。通過自流,廢水進(jìn)入生化系統(tǒng),生化系統(tǒng)分為厭氧段和好氧段,在厭氧段,通過微生物的水解、酸化、發(fā)酵等作用,對自來水中的有機(jī)雜化類有機(jī)物進(jìn)行開環(huán)作用,提高廢水可生化性。
在好氧段,通過好氧微生物的氧化作用,將廢水中的有機(jī)物降解為二氧化碳和水,同時,在好氧段后端,通過硝化作用,將來水中的氨氮氧化為硝酸根和亞硝酸根。在好氧段后端,加入碳酸鈉為硝化反應(yīng)提供無機(jī)碳源。處理合格的廢水通過廢水提升泵輸送至園區(qū)綜合廢水處理單元進(jìn)行進(jìn)一步深度處理。
高濃度廢水處理裝置生化池裝填有有機(jī)填料,為微生物生長、繁殖提供空間,廢水處理裝置產(chǎn)生的所有廢氣統(tǒng)一收集后進(jìn)行活性炭吸附處理。高濃度廢水處理裝置COD去除率能夠達(dá)到80%以上,氨氮去除率能夠達(dá)到90%。并且對硝基苯、硝基苯酚、氯苯等有機(jī)物具有一定的處理能力。
綜合廢水處理裝置采用活性污泥+MBR處理方式,來水經(jīng)過混合、均值、PH調(diào)節(jié)和混凝沉淀后,進(jìn)入水解酸化池,以提高廢水可生化性。然后進(jìn)入缺氧池,在缺氧段去除大部分的COD,之后,廢水進(jìn)入好氧段,去除氨氮和剩余的有機(jī)物,并通過MBR實現(xiàn)廢水分離。膜池廢水通過污泥回流泵,以3倍回流比回流至缺氧段前端,進(jìn)行反硝化反應(yīng)。由于來水中的COD濃度較低,為確保系統(tǒng)反硝化徹底性,缺氧段進(jìn)水段根據(jù)來水碳氮比投加園區(qū)副產(chǎn)甲醇。
綜合廢水處理裝置產(chǎn)水能夠達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn),COD及氨氮去除率達(dá)到95%以上。廢水處理裝置產(chǎn)水直接輸送至回用水處理裝置,經(jīng)超濾、反滲透處理后,產(chǎn)水輸送至循環(huán)水裝置作為補(bǔ)水,濃水排放至市政污水處理廠。
2技術(shù)改造及設(shè)施升級
由于設(shè)計不合理、運(yùn)行管理等原因,高濃度廢水處理裝置和綜合廢水處理裝置在運(yùn)行過程中均出現(xiàn)了各種問題,在實際運(yùn)營過程中,各廢水處理裝置不斷通過技術(shù)改造和設(shè)施升級,以滿足產(chǎn)水的達(dá)標(biāo)排放。
2.1填料安裝方式改造
高濃度廢水處理裝置初始設(shè)計底部裝填火山巖無機(jī)填料,上部以散裝方式裝填有機(jī)填料。在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),生物池經(jīng)常發(fā)生堵塞,單條處理線處理能力設(shè)計37.5m3/h,實際流量達(dá)到30m3/h時,由于底部無機(jī)填料被生化反應(yīng)產(chǎn)生污泥堵塞,上部無機(jī)填料受水利擠壓,生物池通量不足,重力流不能克服池體內(nèi)填料阻力,生物池發(fā)生溢流。
確認(rèn)溢流原因后,首先對生物池有機(jī)填料進(jìn)行改造,將有機(jī)填料直接堆積的方式改為有機(jī)填料裝填至球形骨架填料內(nèi),再堆積至池內(nèi)。球形骨架堆積時,周圍形成流道,減少了直接堆積擠壓對自下而上廢水流的阻塞。
對更換球形填料后的生化系統(tǒng)進(jìn)行測試,在進(jìn)水COD小于1200mg/L,氨氮小于200mg/L時,系統(tǒng)COD去除率能夠達(dá)到75%以上,氨氮去除率能夠到達(dá)75%以上。
改造后,個別生物池,尤其是好氧池中段依然存在曝氣不足,局部無曝氣問題,分析可能原因是好氧池中段生化反應(yīng)活躍,系統(tǒng)產(chǎn)泥量較大,污泥在底部火山巖填料中被截留,長期累積后,池體內(nèi)阻力增大,曝氣壓力不足。
改造過程,首先選取兩個生化池,在進(jìn)水穩(wěn)定時,持續(xù)跟蹤其處理效果,后將該生化池底部火山巖填料移除,并更換為球形骨架有機(jī)填料,經(jīng)馴化后,跟蹤處理效果,火山巖移除后,處理效果變化不大,而曝氣能夠持續(xù)。
2.2增加生化系統(tǒng)停留時間
高濃度廢水處理系統(tǒng)設(shè)計停留時間為35小時,生化處理系統(tǒng)共7級,經(jīng)過測定,前四級填料降解COD負(fù)荷為0.83kgCOD/m3(填料)·d,后三級的脫氮負(fù)荷為0.30kgNH3-N/m3(填料)·d。在該處理效率下,廢水系統(tǒng)出水指標(biāo)無法達(dá)到要求。經(jīng)過改造,將原四個廢棄的活性炭池改造為好氧生物池[2],改造后,停留時間增加3小時,COD去除率提高至80%,氨氮去除率提高至85%。
2.3膜系統(tǒng)清洗方案優(yōu)化
在園區(qū)綜合廢水處理裝置,MBR系統(tǒng)初始設(shè)計通量為20L/(㎡·h),在實際運(yùn)行過程中,運(yùn)行通量約8L/(㎡·h)。
為保證系統(tǒng)處理能力,優(yōu)化了膜清洗方案[3],通過分析膜污染物類型,嘗試不同清洗藥劑、清洗濃度和清洗頻次。從而確定了以酸洗為主,次氯酸鈉清洗為輔的清洗方式,并將鹽酸清洗濃度提升至3000mg/L以上,清洗效果顯著提升。
運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)產(chǎn)水軟管脫落后,膜池生物污泥通過膜產(chǎn)水管線進(jìn)入MBR產(chǎn)水池,致使清水池水質(zhì)污染,含有生物污泥的水進(jìn)而通過膜絲反洗常規(guī)操作進(jìn)入膜絲內(nèi)部,導(dǎo)致整組膜絲內(nèi)部污堵,在線及離線清洗均無法恢復(fù)膜通量。后通過實驗測試采用泵抽吸的離線清洗方案,將12個膜組件逐個離線清洗出來,恢復(fù)了膜通量。清洗后系統(tǒng)運(yùn)行超過兩年,未發(fā)現(xiàn)明顯的膜通量衰減情況。
2.4膜系統(tǒng)改造
MBR系統(tǒng)初始運(yùn)行約一年后,由于膜組件積泥嚴(yán)重,對膜箱和曝氣方式進(jìn)行了更改,增加了膜組件周圍圍擋,使曝氣更集中。結(jié)合膜系統(tǒng)清洗方案優(yōu)化,最終,使膜處理能力能夠達(dá)到12L/(㎡·h)左右。
初始使用膜組件在運(yùn)行三年后,膜通量進(jìn)一步衰減,且無法通過清洗方式恢復(fù),通過方案優(yōu)化,在未停水狀態(tài)下,采用其他品牌膜組件對現(xiàn)有系統(tǒng)膜組件進(jìn)行了更換,且設(shè)計膜通量根據(jù)實際運(yùn)行情況進(jìn)行重新設(shè)計。
在運(yùn)行過程中因膜組件曝氣管線和產(chǎn)水管線采用軟管連接,運(yùn)行過程中若曝氣管脫落影響膜組件正常曝氣攪動導(dǎo)致膜組件積泥進(jìn)而影響產(chǎn)水量;運(yùn)行過程中若膜產(chǎn)水管脫落或者漏氣,一來會影響膜產(chǎn)水質(zhì)量濁度升高,嚴(yán)重的會有污泥進(jìn)入MBR產(chǎn)水池,進(jìn)而影響后續(xù)中水回用裝置反滲透膜運(yùn)行穩(wěn)定性,二來會導(dǎo)致膜絲內(nèi)部污泥污堵。最終原有裝置改造為金屬軟管連接,新建裝置采用硬管連接,確保了膜運(yùn)行安全,目前膜系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
3園區(qū)廢水管理要點
由于工業(yè)園內(nèi)涉及多個化工單元,包括硝基苯、苯胺生產(chǎn)單元,異氰酸酯生產(chǎn)單元,氨合成單元,甲醇生產(chǎn)單元,甲醛生產(chǎn)單元等,部分工藝在生產(chǎn)過程中能產(chǎn)生有毒害物質(zhì)。一旦生產(chǎn)過程控制出現(xiàn)異常,可能會對后端廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊。
在廢水系統(tǒng)啟動初期,為保證系統(tǒng)處理能力,需要對生化系統(tǒng)進(jìn)行馴化。高濃度廢水處理裝置在啟動時,利用各裝置產(chǎn)品培養(yǎng)微生物對高濃度廢水的處理能力,系統(tǒng)在設(shè)計水量下,在苯胺濃度200mg/L,硝基苯濃度100mg/L,氯苯濃度150mg/L時,對各有機(jī)物的去除率能夠達(dá)到99%以上。
為防止在運(yùn)行過程中,各有毒害有機(jī)物的濃度超標(biāo),采取各種管理及技術(shù)措施。首先,制定明確的污染物控制指標(biāo),一旦發(fā)現(xiàn)超標(biāo),及時對來水切斷。同時,為防止系統(tǒng)發(fā)生沖擊時,廢水系統(tǒng)不能夠及時啟動,利用來水配制不同污染物濃度廢水進(jìn)行連續(xù)馴化中試,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生超標(biāo)時,利用馴化微生物投加,及時啟動系統(tǒng)。
在實際的運(yùn)行過程中,沒有因廢水系統(tǒng)異常導(dǎo)致前端生產(chǎn)裝置停車或減產(chǎn)運(yùn)行。
此外,由于工業(yè)園廢水來源復(fù)雜,來水眾多,且包含廢水處理系統(tǒng),回用水系統(tǒng)等,系統(tǒng)的平衡和設(shè)計至關(guān)重要,在廢水裝置設(shè)計初期,應(yīng)充分調(diào)研,根據(jù)各生產(chǎn)裝置的設(shè)計情況,對標(biāo)類似企業(yè),確定廢水排放量和排放濃度,根據(jù)綜合排放表,制定廢水系統(tǒng)的規(guī)模和處理能力,防止在實際的處理過程中,發(fā)生處理能力受限等問題。