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濕法脫硫吸收塔漿液氯根含量高的原因分析及解決對(duì)策

作者:黃仙池  
評(píng)論: 更新日期:2020年09月08日

摘要:某熱電廠檢修結(jié)束投入正常生產(chǎn)后,吸收塔漿液氯根逐漸升高,快接近濕法脫硫系統(tǒng)規(guī)定值20000mg/L。通過(guò)分析吸收塔漿液氯根含量高的危害及原因,提出了應(yīng)對(duì)措施,后經(jīng)加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整堅(jiān)持加強(qiáng)脫硫廢水排放后,吸收塔漿液氯根趨于平衡狀態(tài),恢復(fù)正常運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:濕法脫硫;吸收塔漿液;氯根;脫硫廢水

0 引言

某熱電廠濕法脫硫系統(tǒng)經(jīng)檢修后,投運(yùn)一段時(shí)間,脫硫吸收塔漿液氯根濃度持續(xù)升高。與往年吸收塔漿液氯根濃度化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,2020年很明顯上升趨勢(shì)非常快,如果不及時(shí)進(jìn)行運(yùn)行調(diào)控,將超出濕法脫硫系統(tǒng)規(guī)定值20000mg/L,并將造成脫硫系統(tǒng)管道設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、漿液脫水后石膏品質(zhì)差等一系列運(yùn)行問(wèn)題,增加檢修工作量和運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本。

1 脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況說(shuō)明

近三年,吸收塔漿液氯根濃度范圍區(qū)域達(dá)到天數(shù)進(jìn)行記錄分析,具體如表1對(duì)比表。

1.jpg

通過(guò)近三年的吸收塔漿液氯根濃度化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,氯根濃度>10000mg/L時(shí)間很明顯在逐年縮短。氯根濃度2018年度和2019年度未超出15000mg/L,然而2020年3月18日已經(jīng)超出15000mg/L。說(shuō)明2020年吸收塔漿液氯根上升趨勢(shì)非??欤绻患皶r(shí)進(jìn)行調(diào)控將超出濕法脫硫系統(tǒng)規(guī)定值20000mg/L

2 吸收塔漿液氯根高對(duì)濕法脫硫系統(tǒng)的危害

2.1 對(duì)脫硫系統(tǒng)的腐蝕

加劇吸收塔內(nèi)金屬件腐蝕:一是氯離子對(duì)不銹鋼造成腐蝕,破壞鈍化膜;二是不斷富集的氯離子,會(huì)直接降低漿液的pH值,會(huì)引起金屬腐蝕、縫隙腐蝕及應(yīng)力腐蝕。因脫硫吸收塔內(nèi)壁有玻璃鱗片襯里保護(hù),所以會(huì)先造成漿液循環(huán)泵、攪拌器等設(shè)備的嚴(yán)重腐蝕,縮短設(shè)備壽命。

2.2 降低脫硫效率

(1)抑制吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)。漿液中氯化物大多以氯化鈣的形式存在,鈣離子濃度的增大,在同離子效應(yīng)作用下,將抑制石灰石的溶解,降低液相堿度,從而影響到吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng),降低了SO2的去除率。隨著氯離子擴(kuò)散系數(shù)的增大,具有排斥HSO3-或SO3的作用,影響SO2的物理吸收和化學(xué)吸收,抑制脫硫反應(yīng)的順利進(jìn)行,導(dǎo)致脫硫效率下降。

(2)吸收塔漿液易起泡。隨著吸收塔漿液氯離子含量的增加,漿液性質(zhì)可能會(huì)改變,塔內(nèi)漿液會(huì)產(chǎn)生大量的氣泡,造成吸收塔溢流,產(chǎn)生虛假液位,干擾運(yùn)行人員的判斷和調(diào)整,造成漿液循環(huán)泵的汽蝕或跳閘,甚至導(dǎo)致漿液進(jìn)人原煙道。

(3)吸收塔漿液易中毒。因氯離子較強(qiáng)的配位能力,在高濃度下會(huì)迅速與煙塵中的Al、Fe和Zn等金屬離子配位形成絡(luò)合物,將Ca或CaCO3顆粒包裹起來(lái)使其化學(xué)活性嚴(yán)重降低,漿液的利用率下降,最終導(dǎo)致吸收塔漿液內(nèi)的CaCO,過(guò)剩,但pH值卻無(wú)法上升,這時(shí)補(bǔ)漿液將極易過(guò)量,造成漿液密度過(guò)高,導(dǎo)致漿液中毒。

2.3 影響石膏品質(zhì)

吸收塔漿液氯根濃度升高,會(huì)抑制二氧化硫溶解生成亞硫酸氫根,引起石膏中碳酸鈣含量增大,氯根含量增加,石膏脫水性能下降,造成石膏品質(zhì)惡化。如果想得到更高品質(zhì)的石膏,就必須增加沖洗水量,從而使脫硫系統(tǒng)形成惡性循環(huán),并且進(jìn)人脫硫廢水中的氯根含量大幅增加,廢水處理難度增大。

3 吸收塔漿液氯根含量高的排查分析

3.1 煤中氯含量分析

電廠有對(duì)鍋爐燃煤中氯含量進(jìn)行化驗(yàn)分析,同時(shí)依據(jù)GB/T20475.2-2006《煤中有害元素含量分級(jí)第2部分:氯》煤中氯含量分級(jí)對(duì)人廠煤種氯含量進(jìn)行分級(jí)具體如表2所示。

2.jpg

根據(jù)電廠煙氣濕法脫硫裝置設(shè)計(jì)規(guī)范脫硫吸收塔人口煙氣參數(shù)具體如表3。

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可以計(jì)算出燃煤中氯含量設(shè)計(jì)值為0.043%,通過(guò)分析可以看出煙煤氯含量已經(jīng)超出濕法脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)值,所以吸收塔氯根濃度升高有可能受人廠煤煤質(zhì)變化的影響。

3.2 脫破工藝水分析

如果濕法脫硫系統(tǒng)工藝水氯離子含量高的話,也將造成吸收塔漿液氯根升高。電廠有取脫硫工藝水箱中的水樣進(jìn)行化驗(yàn),化驗(yàn)出氯根為17mg/L,氯根含量很低,而且電廠未使用髙氯根的酸堿中復(fù)用水,所以排除吸收塔氯根濃度升高是受工藝水的影響。

3.3 石灰石粉分析

同時(shí)電廠脫硫石灰石粉樣有委托福建省121地質(zhì)大隊(duì)進(jìn)行化驗(yàn),檢測(cè)出石灰石粉中氯離子含量為0.12%,氯離子含量很低,所以排除吸收塔氯根濃度升高是受石灰石粉的影響。

3.4 鍋爐煙塵濃度分析

脫硫系統(tǒng)中大部分的氯來(lái)源于煙氣中的氯化物,主要以無(wú)機(jī)物形態(tài)存在,如氯化鈣、氯化鉀、氯化鎂等。電廠分別對(duì)3臺(tái)鍋爐進(jìn)行煙塵濃度檢測(cè),具體煙塵實(shí)測(cè)濃度檢測(cè)數(shù)值見(jiàn)表4。

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從3臺(tái)鍋爐除塵器出口檢測(cè)煙塵濃度數(shù)據(jù)來(lái)分析,不屬于煙塵濃度髙的現(xiàn)象,所以排除吸收塔氯根濃度升高是受鍋爐煙塵濃度的影響。

3.5 脫硫廢水排放量分析

由于電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)pH調(diào)節(jié)箱人口手動(dòng)門(mén)全開(kāi),人口流量在1.5-2.5m3/h之間波動(dòng)(電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力3m3/h),懷疑人口流量計(jì)不準(zhǔn)。及時(shí)安排檢修人員對(duì)廢水泵進(jìn)、出口管道進(jìn)行排査,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)壁有污泥結(jié)晶。并排空廢水緩沖箱和pH調(diào)節(jié)箱內(nèi)漿液,使用內(nèi)窺鏡査看,箱內(nèi)無(wú)積漿。同時(shí)進(jìn)行流量實(shí)物比對(duì),發(fā)現(xiàn)廢水泵處理流量不足1m3/h,脫硫廢水排放量不夠,脫硫廢水由溢流管進(jìn)人集液坑,再進(jìn)人吸收塔,造成吸收塔氯根濃度升高。

4 降低吸收塔漿液氯根高的措施

(1)運(yùn)行人員應(yīng)對(duì)吸收塔漿液氯根進(jìn)行加測(cè),跟蹤變化趨勢(shì),以便及時(shí)判斷提前調(diào)整運(yùn)行措施,如果處理不及時(shí),應(yīng)執(zhí)行系統(tǒng)異常處理措施,置換吸收塔漿液,盡快恢復(fù)脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行,保證吸收塔漿液氯根濃度合格達(dá)標(biāo)。

(2)吸收塔漿液氯根過(guò)髙時(shí),最有效的辦法是加大脫硫廢水的排放。由于電廠廢水泵出口至pH調(diào)節(jié)箱人口之間管道較長(zhǎng),要加強(qiáng)對(duì)該管道進(jìn)行沖洗,防止管道長(zhǎng)期累積結(jié)垢,甚至堵住管道,以確保脫硫廢水處理系統(tǒng)全出力正常運(yùn)行。

(3)加強(qiáng)外購(gòu)石灰石粉、煤的采購(gòu)監(jiān)測(cè),盡量采用低氯煤和石灰石粉。

(4)因電廠脫硫工藝水箱的水源有兩路,一路為冷卻水,一路為工業(yè)酸堿中和廢水。當(dāng)吸收塔漿液氯根超標(biāo)時(shí),應(yīng)及時(shí)停止電廠工業(yè)廢水回用至脫硫工藝水箱,從而減少脫硫系統(tǒng)氯離子來(lái)源。

5 總結(jié)

(1)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中控制吸收塔氯根濃度主要在于原煤中氯含量,要加強(qiáng)對(duì)不同批次原煤進(jìn)行氯含量監(jiān)測(cè)。盡量選擇低于脫硫系統(tǒng)原煤氯含量設(shè)計(jì)值0.043%,—旦發(fā)現(xiàn)超出設(shè)計(jì)值,可以進(jìn)行煤種更換或調(diào)整配比。

(2)通過(guò)加強(qiáng)對(duì)廢水泵出口至PH調(diào)節(jié)箱入口管道的沖洗,管道結(jié)垢現(xiàn)象得以控制,同時(shí)定期對(duì)人口流量計(jì)進(jìn)行實(shí)物比對(duì),確保脫硫廢水量能夠及時(shí)處理,減少脫硫系統(tǒng)中氯根的富集,保證脫硫廢水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行。

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