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橋式起重機(jī)事故(四)

  
評論: 更新日期:2008年05月14日
柱刮倒。

起重機(jī)司機(jī)在提升“吊索專用翻鉤”時,對其未進(jìn)行認(rèn)真了望,未注意“翻鉤”因提升產(chǎn)生移動或擺動,可能意外傷人或鉤刮到其它物體可能,而導(dǎo)致事故發(fā)生。

47.空載吊鉤擺動將工件刮倒造成傷亡

事故發(fā)生時間:1987年7月3日12時30分

大連重型機(jī)器廠結(jié)構(gòu)車間鉚三工段十二班擔(dān)負(fù)2342攔焦機(jī)底架的組立任務(wù)。班長叢者強將一個底架按工藝要求固定立起矯正,另一個底架在其北側(cè)2.5米處立起。由于班組安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實,在用橋式起重機(jī)吊攔焦機(jī)底架時,專職掛鉤工郭衛(wèi)在底架東側(cè)站立沒有去掛鉤、摘鉤,是由非掛鉤工起重機(jī)司機(jī)蔡繼松跟起重機(jī)摘鉤;起重機(jī)司機(jī)沒有開車,卻由正在學(xué)開車的徙工楊敏開車。當(dāng)用板鉤吊第八根小梁時,組立工張興利只摘掉了靠起重機(jī)駕駛室一頭的板鉤,而靠北側(cè)底架一頭的板鉤卻沒有摘掉。于是楊敏卻違章操作,采用向打小車,同時起升鉤頭的方法將板鉤晃下。由于擺動過大,結(jié)果晃下的板鉤卻掛在了北側(cè)攔焦機(jī)底架側(cè)沿的內(nèi)側(cè),又由于徙工楊敏沒有經(jīng)驗,未采取應(yīng)急措施,因吊鉤繼續(xù)起升結(jié)果把攔焦機(jī)底架刮倒,將距底架1.5米處正在焊接攔焦機(jī)立柱的李書慶砸在下面,經(jīng)搶救無效死亡。該事故直接經(jīng)濟(jì)損失1萬元。


事故原因提要

事故現(xiàn)場照片見上圖。從事起重作業(yè)多年的老起重司機(jī),熟知起重作業(yè)安全規(guī)程,由于帶徙工不認(rèn)真,沒能做到嚴(yán)格要求,言傳身教,致使徙工學(xué)習(xí)態(tài)度不端正,違章由一人開車玩“花樣”將工件刮倒導(dǎo)致事故發(fā)生。

48.載荷提升擺動撞傷死亡 之一

事故發(fā)生時間:1991年8月24日15時50分

上海申江特鋼粉末制品廠(地址:上海市青浦縣表安路102號)設(shè)備科安排高永泉跟隨汽車去上海冶金設(shè)備廠提取二只冷油器。冷油器高2.19米,直徑0.32米,重約一噸。當(dāng)汽車將冷油器運至廠煉鋼車間西大門處,高永泉上汽車將捆扎冷油器鐵絲拆除。然后用鋼絲繩吊索套住豎立在汽車車箱南面的一只冷油器,便叫橋式起重機(jī)司機(jī)吳儉進(jìn)行起吊。當(dāng)?shù)醯诙焕溆推?,高永泉在套掛鋼絲繩吊索時,由于副鉤所處位置較高,便用手勢叫起重機(jī)司機(jī)把副鉤降落一些,待吊鉤降落至冷油器頂端時,高將鋼絲繩吊索掛在副鉤上,向冷油器北邊走去,并伸出右手指示意副鉤上升。當(dāng)起重機(jī)司機(jī)看到上升信號后就啟動副鉤,在剛上升的一瞬間,冷油器便突然向西北方傾倒,致使冷油器上端的法蘭邊緣砸在高永泉的頭部,當(dāng)即腦殼被調(diào)皮碎死亡。


事故原因提要

事故現(xiàn)場照片見左圖。受害者本人未經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn),屬無證上崗,缺乏起重綁掛知識,其綁掛不符合安全要求,致使起吊后,冷油器的重心吊鉤的吊點不在同一條鉛垂線上,使其處于斜拉狀態(tài),引起載荷大幅度擺動,且指揮不當(dāng),未能讓起重司機(jī)點動緩慢起升。

起重司機(jī)未經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn),屬無證違操作。開車前未鳴鈴示意,起吊時未認(rèn)真了望,觀察吊重旁是否有人,開始未點動起升,而是直接提升,導(dǎo)致載荷大幅度擺動。

受害人違章未戴安全帽,未脫離起重作業(yè)危險區(qū)。

49.載荷提升擺動將人撞傷死亡 之二

事故發(fā)生時間:1993年7月30日12時40分

上海太平洋化工(集團(tuán))公司上??h吳涇化工總廠(地址:上海吳路4600號),對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行大修。其中硫酸系統(tǒng)3號、4號出灰絞龍的改造制作任務(wù)由化機(jī)廠制造車間金工工段承擔(dān)。根據(jù)大修現(xiàn)場進(jìn)度要求,需要將已加工完的一只絞龍運回進(jìn)行安裝。該絞龍長7334毫米,筒身直徑為630毫米,筒身局部有螺旋翅片,其最大直徑為900毫米。絞龍重3.8噸。機(jī)修車間戴興忠隨運絞龍平板拖車來到金工工段后,要求車間高度派人協(xié)助起吊裝車。于是調(diào)度就安排指揮掛鉤工文子林與橋式起重機(jī)司機(jī)王文華一同配合裝車。該絞龍又恰巧,在前一天也是由文子林配合起重機(jī)司機(jī)王文華從車床上吊下來的,順便以東西方向平放在距車床約1.6米左右的地面上,而且當(dāng)時吊絞龍用的鋼絲繩吊索還沒有卸下來。實際上,該絞龍從車床上吊下時,其重心并沒有找準(zhǔn),致使起吊后絞龍晃動,造成東西兩端一高一低。當(dāng)起重機(jī)司機(jī)王文華將橋式起重機(jī)吊鉤放下,文子林并沒有重新拴掛鋼絲繩吊索,也沒有要求起重機(jī)司機(jī)緩慢起升試吊,尋找絞龍的重心,以便確定吊點,而是直接將絞龍上未卸下的鋼絲繩吊索重新掛在起重機(jī)吊鉤上。然后走到絞龍東端,站在絞龍北面,一手扶擋絞龍,另一手示意起吊。由于吊絞龍的鋼絲繩吊索拴掛不符合安全要求,起吊后,其絞龍的重心與起重機(jī)吊鉤的吊點不在同一條鉛垂線上,勢必產(chǎn)生擺動。由于文子林所站位置,正處在起重作業(yè)危險區(qū),結(jié)果起吊后,絞龍即向北晃動,將文子林推撞到車床后又返回,致使文子林倒下,經(jīng)及時搶救,終因傷勢過重?fù)尵葻o效死亡。

教訓(xùn)

事故現(xiàn)場照片見左圖。當(dāng)載荷的重心與起重機(jī)吊鉤的吊點不在同一條鉛垂線上起吊時,因力矩作用,必然引起載荷擺動。其擺動的幅度與偏心距離、載荷大小、提升速度有關(guān)。由于該事故中的司索人員與起重機(jī)司機(jī)忘掉了拴掛鋼絲繩吊索時,其載荷吊點沒有選準(zhǔn)的實際情況,對安全有所忽視。致使司索指揮人員沒有離開起重作業(yè)危險區(qū),起重機(jī)司機(jī)也未點動操作緩慢進(jìn)行起升,結(jié)果在直接快速提升時,致使載荷 大幅度擺動導(dǎo)致事故發(fā)生。

50.自制吊具傾倒將人砸傷死亡

事故發(fā)生時間:1989年7月7日16時10分

上海鑄鋼廠(地址:上海市雙陽支路19號)鑄鋼車間主任包永財考慮到第二天生產(chǎn)急需鋼錠模,于是安排爐墻組組長焦長銀以及車間老工人周生和加班,用周生和自己設(shè)計制作的角鋼框架式鋼錠脫模吊具脫模。并派當(dāng)班工段負(fù)責(zé)人朱惠龍協(xié)助工作。另外,又將工人李國祥留下,負(fù)責(zé)向鋼錠模內(nèi)壁涂水柏油。正當(dāng)焦、周、朱三人脫第二根鋼錠模時,李國祥自行走到脫?,F(xiàn)場,觀看脫模情況。這時,站在1.5噸電爐門口上方吸風(fēng)罩上的焦長銀正向自制脫??蚣艿蹙呱蠏煦^,由于框架吊具為方柱形,底面0.13米見方,高度為6.04米。而焦當(dāng)時所站位置與框架具掛鉤處僅有近600毫米左右的間距,給掛鉤帶來困難,致使焦油吊鉤僅掛住框架具的一面,使框架吊具呈單面掛鉤起吊狀態(tài)。在橋式起重機(jī)啟動后,當(dāng)框架吊具下端吊出鋼錠模上端將作水平移動的瞬間,因重心偏移致使框架吊具出現(xiàn)傾斜,焦當(dāng)即感到危險,急呼“當(dāng)心”,但幾乎是同時,重達(dá)600多公斤的框架吊具向平臺方向傾倒,又恰巧壓在站在作業(yè)危險區(qū)的李國祥身上,造成胸腹部嚴(yán)重擠傷,經(jīng)及時送到楊浦區(qū)中心醫(yī)院搶救,終因傷勢過重?fù)尵葻o效死亡,該事故直接經(jīng)濟(jì)損失3.8萬元。

事故原因提要

自制框架鋼錠脫模吊具未經(jīng)廠有關(guān)技術(shù)、設(shè)備、安全等職能部門審核與安全技術(shù)測試,也未制定相應(yīng)安全操作規(guī)程便投入使用;

由于該吊具無安全操作規(guī)程,致使操作不規(guī)范,使掛鉤指揮人員、起重司機(jī)無章可循,因只掛框架一側(cè)就指揮起吊,導(dǎo)致載荷偏心而墜落;

受害人違章未脫離起重作業(yè)危險區(qū)。

51.自制吊具鉗口處意外粘油污致使載荷脫落傷人

事故發(fā)生時間:1988年5月30日21時45分

鐵道部齊齊哈爾車輛工廠(地址:齊齊哈爾市中華東路廠前一路10號)貨車車間,為適慶生產(chǎn)需要,自行設(shè)計制造了吊劈叉梁等工件專用吊具。為考察驗證吊具是否適用,是否安全可靠,除制訂了詳細(xì)試驗計劃外,還編制了吊具試驗安全檢查表。該專用吊具,正在試用期間,貨車車間二班生產(chǎn)工人趙俊堂、陳寶生兩人在劈叉梁正面自動焊臺位東、西兩則安全位置上,用技術(shù)改進(jìn)后的專用吊具將劈叉梁工件吊向電平車。當(dāng)橋式起重機(jī)將該工件吊起,大車、小車同進(jìn)動作,致使工件發(fā)生顫動,在工件吊至距電動平車原有工件150毫米左右時,因工件顫動使工件兩端瞬間與電動平車上的工件發(fā)生了點接觸形成反彈力,致使工件從專用試用的吊具中脫落,將東側(cè)來不及躲避的操作者趙俊堂撞倒后壓傷,經(jīng)醫(yī)院全力搶救無效死亡。

事故原因提要

專用吊具鉗口處偶然粘有污造成摩擦力減小,致使夾緊不足,造成被吊物件從鉗口中滑出脫落,導(dǎo)致事故發(fā)生。

52.載荷從自制吊具中脫落造成傷亡

事故發(fā)生時間;1991年4月28日18時5分

上海第一鋼鐵廠(地址:上海市長江路735號)二煉鋼廠鑄鋼車間甲班“指吊工”胡繼寶,指揮9號橋式起重機(jī),使用上面帶有四排共24只吊鉤的“排鉤”專用吊具到48號平板脫模,然后再把整吊鋼錠模浸入水箱進(jìn)行冷卻。原打算冷卻后將其吊至36號平板上去立模。但由于在鋼錠模與捕渣器之間有少量“冷鋼”粘連,胡繼寶就示意起重司機(jī)將整吊鋼錠模停在空中。鋼錠模停穩(wěn)后,其底離開地面均1.35米左右。胡便用一根直徑12.5毫米的黑鋼管去撬粘在鋼錠模之間的“冷鋼”。因模子高1.5米,起重機(jī)駕駛室在主鉤的東側(cè),胡站在吊模的西側(cè),故當(dāng)時起重司機(jī)看不到胡。結(jié)果后來聽到“崩”的一聲,一只830公斤的鋼錠模墜落砸在胡的頭部,經(jīng)及時送往醫(yī)院搶救無效死亡。

事故原因提要

掛鋼錠模的鉤子有缺陷,未及時檢查發(fā)現(xiàn)將其剔出。其鉤頭明顯平直,偏短,且缺乏上翹彎勢,造成鉤掛模不牢固,經(jīng)撬“冷鋼”撬棍撬動,導(dǎo)致脫鉤墜落。

“排鉤”屬自制吊具,對其未制定技術(shù)規(guī)范,使其在加工、制作、驗收、安全使用、維修與報廢等各環(huán)節(jié)均無相應(yīng)的技術(shù)依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn),致使其安全可靠性不高。
53.使用吊具不當(dāng)載荷脫落造成傷亡

事故發(fā)生時間:1989年2月19日9時35分

齊齊哈爾鋼廠勞動服務(wù)公司五金鑄造廠五金工段段長蔣坤成與本工段工人刑玉霞到機(jī)電修分廠金屬結(jié)構(gòu)車間借用剪板機(jī)切鋼板。每張鋼重935公斤,其長、寬、厚分別為7.5米;1.6米;10毫米。鋼板二張已用車運到加工場地。用起重機(jī)卸鋼析,使用的吊具是吊鋼板的專用卡具。其卡具使用操作必須得兩人同時作業(yè)。于是工人刑玉霞便對蔣說,一個人不能吊,得再找?guī)讉€人來。蔣卻說:“不用,我一個人能吊,卸在地面就行”。當(dāng)?shù)谝淮卧嚨跻虻蹙咚盼恢貌辉阡摪逯匦模缓脤摪宸畔?,起重機(jī)司機(jī)讓他將吊具往重心移。當(dāng)在第二次起吊時,吊具又偏離了重心。當(dāng)將鋼板第三次起吊離開車,又將鋼板轉(zhuǎn)過900后,順車間由西向東緩行。當(dāng)起重機(jī)至距運鋼板車7.5米時,起重機(jī)司機(jī)發(fā)吊具北側(cè)有脫落危險,當(dāng)即響鈴,同時喊蔣讓他躲開,就在這一瞬間,鋼板卻墜落到地面砸在蔣坤成胸部,經(jīng)搶救無效死亡。

事故原因提要

非司索人員違章操作。應(yīng)由二人同時操作的吊鋼板專用卡具,卻由一人操作,致使吊起的鋼板出傾斜,使鋼板從卡具中脫出。

司索人員未經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn),缺乏安全知識,且左眼失明,視力不好給司索操作帶來困難。

起重機(jī)司機(jī)違反“十不吊”的安全規(guī)定,在載荷綁掛不牢時起吊。

54.起吊載荷時別吊索鋼釬脫出將人擊傷死亡

事故發(fā)生時間:1987年2月13日9時30分

上海市冶金建筑安裝公司(地址:上海市虹口區(qū)西江灣路500號)機(jī)動部金工工段,遷往寶楊路2003號新車間。其中一臺刨床已就位粗校完畢,需要精校后再固定。刨床自重2.9噸,在底座側(cè)面有吊裝孔,其直徑為50毫米。刨床底座與地坪已直接接觸,中間無墊物,其六只M30的地腳螺栓已套入底座的安裝孔內(nèi),連同底座已進(jìn)行初次灌漿,螺母已擰上,留有5毫米左右的空隙。在校平作業(yè)時,為把刨床吊離地面以便加墊,將一根長330毫米,頭部直徑26毫米的鋼釬插入刨床底座側(cè)向吊裝孔內(nèi),再在鋼釬露出部分套上一根鋼絲繩吊索,而吊索的另一端則掛入起
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