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水泵節(jié)能降耗措施的實踐與探討

  
評論: 更新日期:2016年01月11日

  一、概述
電能是水廠日常生產(chǎn)中最主要的能源。經(jīng)分析,電費可占水廠總生產(chǎn)成本的80%,甚至更多,而在全廠的總用電量中,水泵的用電量占到90%以上,可見水泵為水廠的主要能耗設備。要想降低水廠的能耗,首先要減少水泵的能耗。
目 前,減少水泵能耗的措施主要有以下幾種:優(yōu)化泵站設計,選用高效水泵;科學調度,提高泵組運行效率;及時淘汰更換役齡過長、效率低下的機泵設備;適當調整 水泵葉輪直徑,改變水泵性能曲線,使水泵在新工況下高效運行;對水泵流道使用新型涂層材料,提高水泵葉輪、泵殼的表面光潔度,提高運行效率。
二、水泵節(jié)能降耗措施實踐
南洲水廠電能的消耗主要集中在取水泵站、提升泵站和送水泵站等生產(chǎn)用電環(huán)節(jié)上。自2004年投產(chǎn)運行以來,南洲水廠積極探索實踐,尋求有效的減少水泵能耗的方法,取得了一定的成績,具體實踐如下:
1、選擇效率高、高效范圍寬的水泵
2006 年,在西海取水泵站二期填平補齊項目中,通過對原有的RDL600-710A和RDL900-1150型水泵的性能及實際管道特性曲線進行多次測試和分 析,確定水泵的選型參數(shù),最終大膽選擇了佛山市安德里茨水泵廠生產(chǎn)的SFWP40-900CD型水泵二臺,通過現(xiàn)場實際性能測試分析顯示,該泵的效率可達 88%~93%。
2、科學調度,優(yōu)化機組運行
南洲水廠送水泵站共有6臺32SAP-10型水泵、2臺40SAP-11型 水泵和1臺24SA-10水泵。通過對送水泵站泵組運行情況進行單機性能測試后,發(fā)現(xiàn)在泵站實際工況下,除1臺24SA-10型水泵效率為70%外,6臺 32SAP-10型和2臺40SAP-11型水泵效率均達到80%以上,但均未達到原設計要求,初步分析認為影響泵站運行效率的原因是:目前南洲水廠的供 水總量約為85萬噸/日,還未達到原100萬噸/日的設計要求,水泵的揚程和流量均低于原設計要求,故此,水泵的運行工況往往偏離了高效運行區(qū),從而使配 水單位電耗升高。
根據(jù)以上分析,結合送水泵站實際情況 , 南洲水廠制定了合理的機組優(yōu)化運行要求,以達到節(jié)能降耗的效果,具體如下:
(1)24SA-10型水泵效率較低,僅作水量和壓力調節(jié)用,不作主力機組使用;
(2)40SAP-11型水泵的高效區(qū)較為寬闊,而且適合于偏低揚程大流量的工況,所以在目前的工況下,該類型機組可作送水泵站主力機組使用;
(3)32SAP-10型水泵的高效區(qū)雖然比較狹窄,但是若在偏高揚程的工況條件下,使用效果與40SAP-11型水泵基本相同,該類型機組適宜在白天高峰供水時使用,而且位于泵房中間4臺水泵出水條件較好,適宜多開;
(4)送水泵站配有1600kW的同步電機4臺,而每臺同步電機伺服系統(tǒng)均配有勵磁裝置,經(jīng)有關部門同意后,將電機的勵磁電流由原來的230A調整為180A。經(jīng)過調整后的運行泵組,既節(jié)約了用電量,又可以使電機和水泵的效率不受影響。
3、對水泵進行葉輪切削改造
南 洲水廠送水泵站1#、3#、5#、6#、7#、9#共6臺32SAP-10型水泵,其中,1#、6#泵配用1600kW異步電機,3#、5#、7#、9# 配用1600kW同步電機,水泵的額定揚程為48米;4#、8#泵是40SAP-11型水泵,配用1600kW異步電機,水泵的額定揚程為46.5 米;2#泵是需更換的24SA-10水泵。
經(jīng)過統(tǒng)計分析,2005-2007年6月南洲水廠送水泵站的平均壓力為0.43MPa。另外, 公司調度室從社會用水需求的實際情況出發(fā),結合公司節(jié)能降耗的總體目標,從2007年7月18日開始,對南洲水廠的出廠水水壓以及水量進行了適當?shù)恼{整。 泵站平均壓力由原來的0.43 MPa降低至平均0.40 MPa,最低時只有0.38 MPa,日供水量由原來的平均93萬m3降低至平均82萬m3。
顯 然,送水泵站水泵都已偏離原設計的高效運行區(qū)域,為了使泵組重新回到高效區(qū)域運行,并實現(xiàn)更加靈活的搭配運行,南洲水廠通過分析計算逐步對送水泵站水泵進 行了葉輪切削,1#、3#、5#、6#、9#泵葉輪直徑由D2 =880mm,切削至D2=860 mm,7#泵葉輪直徑由D2=880mm,切削至D2=840 mm。
經(jīng)統(tǒng)計分析,葉輪切削后,通過調整泵組運行搭配,送水泵站的千立方米水電耗比切削前降低了約3 kWh/dam3。
4、更換效率低的水泵
南洲水廠送水泵站2#泵為24SA-10型水泵,由于該泵的原設計工況已經(jīng)與生產(chǎn)實際嚴重不符,導致實際運行效率只有70%,且該泵已服役超過25年,許多零部件及泵殼內腔均出現(xiàn)不同程度的磨損,因此廠部決定對該泵組整體進行淘汰更新。
根據(jù)該泵的實際運行情況,南洲水廠有目的地進行了多次調查研究,結合生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)進行了綜合分析,重新確定了新泵的運行工況點,最終確定選用長沙水泵廠生產(chǎn)的32SAP-13A型水泵,更換新泵后,其理論節(jié)能效果對比見表1。
從表1可以看出,更新改造后,該泵節(jié)能效果非常明顯,每年可節(jié)約電費約45.2萬元。
通過以上水泵節(jié)能降耗實例的分析,充分證明了南洲水廠在水泵節(jié)能方面采取的各種措施是合理可行的,節(jié)能效果也是很明顯的。在今后的節(jié)能工作中,我們將進一步實踐使用新型涂料、采用變頻技術等措施,做好水泵的節(jié)能降耗工作。
三、新技術的探討
1、新噴涂材料的使用
近年來,國內逐漸出現(xiàn)了一種利用新型涂料對水泵進行噴涂的技術,該技術采用超滑金屬涂層材料對水泵進行涂抹改造,通過增加葉輪及泵殼的表面光潔度,改善水流在泵殼內的流動狀況,減少阻力,從而達到提高水泵效率、減少能耗的效果。
根據(jù)調研,自2000年以來,公司先后在西洲水廠、西村水廠等各水廠進行了水泵噴涂試驗和改造,從試驗和改造效果看,噴涂后的水泵效率可提高1%~2%左右。因此,南洲水廠計劃在今后的水泵節(jié)能工作中,根據(jù)水泵自身狀態(tài)及運行工況對水泵進行噴涂改造。
2、采用新的密封技術
水 泵在工作過程中有一部分能量損失,其中包括機械磨損、容積損失和水力損失,機械損失是指水泵的軸套密封摩擦、軸承摩擦、葉輪表面(下轉第34頁)(上接第 14頁)與液體摩擦等。目前,國內出現(xiàn)了采用新密封填料及技術來降低水泵軸套密封的摩擦,從而達到提高水泵效率、節(jié)能降耗的目的。
這種新 密封技術是用注入式密封填料(即軟性填料)替代目前常用的石墨盤根填料。注入式密封填料使用時,用專用的油壓注入槍注入水泵填料函內,在水泵軸旋轉過程 中,部分填料附著在軸套上,形成“旋轉層”;另一部分則與填料函內壁接觸,形成“不動層”,這樣泵軸旋轉的摩擦發(fā)生在填料的內部,而軸套與填料函內壁無摩 擦,不但避免了軸套的磨損,同時提高了水泵的效率,減少水泵能耗。
據(jù)了解,公司2003年曾在西洲水廠、西村水廠、江村水廠等共6間水廠 進行了水泵改用注入式密封填料(即軟性填料)試驗及改造,試驗結果顯示,改用軟性填料后,不但提高了水泵運行的可靠性,也給水泵的日常維護和管理帶來了方 便,同時也使水泵的運行效率有一定的提高,減少了水泵能耗。鑒于用注入式填料密封技術的優(yōu)點及發(fā)展前景,南洲水廠計劃在今后的節(jié)能工作中實踐該技術。
四、結束語
水泵的節(jié)能降耗,關鍵是保證水泵盡量在高效區(qū)運行。因此,我們要加強基礎管理,對機泵設備進行勤檢修、勤維護,保持設備的高效運行,從而減少無謂的能耗。另外,我們應在理論與實踐相結合的條件下不斷探索,大膽引用新技術,尋找更合理、經(jīng)濟的節(jié)能措施。
 

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