南通電廠二期2臺350 MW機組為全套進口的一次中間再熱汽輪發(fā)電機組。鍋爐采用正壓直吹式燃燒系統(tǒng),燃燒器為前后墻對稱布置,共分4層,與4臺磨煤機相匹配。熱控系統(tǒng)DCS采用INFI 90集散控制系統(tǒng),功能包括模擬量調(diào)節(jié)系統(tǒng)、燃燒器管理系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和順序控制與保護聯(lián)鎖系統(tǒng)。汽機控制采用GE公司的Mark-V型電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
由于設(shè)計、安裝和調(diào)試的疏忽,2臺機組的熱控系統(tǒng)在投產(chǎn)初期暴露出大量問題,影響了機組的安全穩(wěn)定運行。為此,對熱控設(shè)備和系統(tǒng)進行了一系列改進,同時優(yōu)化自動調(diào)節(jié)性能,提高了機組的安全穩(wěn)定運行能力。
1 提高熱控設(shè)備和系統(tǒng)的可靠性
1.1 INFI 90系統(tǒng)數(shù)字量輸入回路改進
原INFI 90系統(tǒng)數(shù)字量輸入回路為+125VDC接數(shù)字量開關(guān)信號,再接模件負載電阻,最后接地。一旦發(fā)生現(xiàn)場開關(guān)信號接地就燒壞INFI 90數(shù)字量輸入端子板的保險絲,造成多個信號不正常。為此,將INFI 90系統(tǒng)數(shù)字量輸入回路改為+125VDC接模件負載電阻,再接數(shù)字量開關(guān)信號,最后接地,從而杜絕了上述現(xiàn)象。
1.2 給煤機控制系統(tǒng)的改造
(1) 給煤機控制系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,經(jīng)常發(fā)生啟動時驅(qū)動馬達轉(zhuǎn)而皮帶不轉(zhuǎn),或運行中因轉(zhuǎn)速指令與實際轉(zhuǎn)速偏差大而跳閘,嚴重威脅機組的安全運行。其主要原因是給煤機設(shè)計裕量過大,皮帶減速比和調(diào)速電機功率偏小,造成給煤機長期在低速不穩(wěn)定區(qū)運行,加之減速箱輸出力矩偏小和測速信號弱,引起給煤機轉(zhuǎn)速指令與實際轉(zhuǎn)速偏差大而跳閘。通過改造調(diào)速電機和皮帶減速器,將給煤機控制裝置的輸出力矩增加了一倍,解決了上述問題。
(2) 二期給煤機出口堵塞開關(guān)原采用電容式開關(guān),曾多次發(fā)生因煤濕帶水引起出口堵塞開關(guān)誤動,造成給煤機誤跳閘。改進措施是用機械翻板式堵塞開關(guān)取代了電容式堵塞開關(guān)。
1.3 改進汽機機械超速和電氣超速跳閘試驗邏輯
在線做汽機機械或電氣超速跳閘試驗時,汽機控制系統(tǒng)Mark-V送出一個超速跳閘信號至DCS系統(tǒng),聯(lián)鎖關(guān)抽汽逆止門,使高低加切旁路,對機組造成很大的擾動。甚至引起跳閘。 改進措施是修改汽機控制系統(tǒng)Mark-V的控制邏輯,增加試驗閉鎖功能。在做機械或電氣超速試驗時,不向DCS系統(tǒng)發(fā)出超速跳閘信號。只是在實際超速時,才向DCS系統(tǒng)發(fā)出超速跳閘信號。