循環(huán)上述步驟,直至儲罐內(nèi)LPG濃度降為4%左右,此時需經(jīng)過3次以上的步驟;
需要注意的是,由于儲罐內(nèi)外壁間的夾層充滿LPG氣相,對該部位也需進行氮氣置換。拆除夾層間的3\"環(huán)形充壓管線,接入裝置中0.4MPa氮氣線,對夾層進行充氮;
同時重復(fù)對罐體充氮,使氮氣置換工作在罐內(nèi)及夾層間同時進行,當罐內(nèi)壓力達到0.3Mpa時,停止充氮,打開放空閥進行放空;
重復(fù)上述步驟,直至儲罐內(nèi)LPG濃度降為0.35%以下;
在本工程施工中,出現(xiàn)了LPG濃度后復(fù)變化的現(xiàn)象,即在濃度測定合格后12小時進行復(fù)測時,其濃度又有明顯上升,超過了合格的標準。通過反復(fù)的試驗及研究,問題出在罐底絕熱層中;
儲罐罐底采用泡沫玻璃和珍珠巖混凝土進行絕熱,內(nèi)部有型鋼構(gòu)成的狹小空間,由于密封的不嚴密性導(dǎo)致罐底空間通過罐壁夾層充滿LPG氣相,并在進行氮氣置換時不斷揮發(fā),導(dǎo)致LPG含量無法達到要求,為解決這一問題,采用了在地腳外罐壁上開孔充氮的方法進行置換;
沿儲罐地腳螺栓均分的10個位置,采用鉆頭人工開孔的方法鉆出10個Φ20的小孔,并對其中5個接入氮氣進行吹掃,另5個則作為放空口進行排氣;
經(jīng)過對儲罐共3個部位進行連續(xù)的氮氣置換,即可達到合格的LPG含量。
上于本工程施工前未曾考慮到罐底絕熱層的LPG滲漏,致使實際施工時用于氮氣置換的時間和用量遠遠超過了計劃數(shù)量,花費了較多的成本和時間,但給今后同類工程的施工積累了經(jīng)驗。
2、儲罐人孔開孔
由于儲罐內(nèi)為LPG和壓縮機密封油的混合物,因此對為了保證儲罐絕對密封而焊接的16mm蓋板的開孔,既不能采用切割等熱態(tài)方法,也不能采用打磨、鉆孔等易產(chǎn)生火花的電動工具進行,而只能采用手動切削的純?nèi)斯し椒?。該人孔蓋板直徑為Φ584,與外罐法蘭人孔蓋距離為610mm,與內(nèi)罐法蘭人孔蓋距離為95mm。
針對以上情況,對人孔采用了專用的切削工具進行手動切割。
采用800mm長Φ529×14無縫鋼管,分別以內(nèi)罐法蘭人孔處的支撐軸承和外罐法蘭人孔處的支撐抽承為支點,并在鋼管兩處支點100mm的范圍內(nèi)包箍10mm厚的鋼板,在車床上進行同心度與光潔度切削。同進保證該支點處的中心線與鋼管內(nèi)端面垂直,在內(nèi)端面處焊接2個夾具,采用2把200mm長的白鋼刀具對稱分布,調(diào)整好刀具與蓋板的距離進行人工手動盤車,即可進行焊接蓋板的切削。
這種方法雖然比較笨重,既費時又費力,但對于此類儲罐的修理工作卻是非常行之有效的,整個切削過程均處于人為的控制之下,徹底保證了施工安全性。經(jīng)過實際切削施工,對于16mm厚的鋼板需花費4天時間。
3、儲罐進液分配管的安裝移位
管線安裝采用分三段裝的順裝工序,即從人孔位置分別將3段管線吊入罐內(nèi),在罐內(nèi)進行直立拼裝。管線拼裝采用卡具以調(diào)節(jié)管理組對口的直線度與芥錯邊量,保證使偏差控制在規(guī)范要求內(nèi)。
更換后的30\"管道為Φ764×13mm,材質(zhì)為A516Gr70,選用焊條為E7018-G,施焊前需進行焊接工藝評定,施焊人員需要取得6G位置的ASME焊工資格。
管線底部焊有一塊Φ1750mm厚30mm的底板,整根管線與底板焊接完成后理約為6.9噸。
對重達6.9噸的管線進行水平移位,移動距離為1.8m,使其達到要求的位置。由于儲罐內(nèi)壁、內(nèi)頂和底板不允許有任何臨時設(shè)施的焊接,因此在管線移位時頂部和底部均無浪風(fēng)可以增強管線的穩(wěn)定性,只有依靠管線原有的4個不同標高的管支呆對管結(jié)進行適當斫引。
管線底部采用4組300mm的承重小車,在管線底板上焊接4組鋼板,先用千斤頂將管線均勻抬高20mm,再將承重小車置于4組鋼板之下,保持管線底板與罐底的距離為10mm左右。用手拉葫蘆緩慢拉動管線底板,使其最終達到要求的位置。由于這一過程對管線的垂直與穩(wěn)定性要求較高,因此在施工過程中必須小心謹慎,管線頂部可通過人孔和管支加架使用手拉葫蘆對管線進行約束,以提高管線移位過程中的穩(wěn)定性。
移位后的管線即可與管支架進行調(diào)整固定。
整個工程兩臺LPG儲罐的修理工作從抽液起至重新進液共需6個月。