??? 3 附件故障率高,維修費用大
??? 熱媒爐輔機和附件故障率均較高,熱媒泵等附件需經常維修,尤其是燃燒器、穩(wěn)壓閥需
??? 從國外進口,配件購買困難,購置維修費用很高,使運行維護成本增加。
??? 4 熱媒使用時間較短,氮封系統(tǒng)密封不嚴
??? 由于熱媒爐氮封系統(tǒng)密封不嚴一直不能解決,導致氮封系統(tǒng)不能正常投用,由于熱媒系
??? 統(tǒng)的呼吸作用使膨脹罐與大氣直接相通,造成熱媒氧化老化,使用年限縮短;氮氣滅火系統(tǒng)設計起不到爐膛著火時緊急滅火的作用。
??? 5 熱媒爐儀表控制系統(tǒng)技術落后
??? 熱媒爐儀表控制系統(tǒng)技術落后,達不到熱媒爐操作運行規(guī)程的要求。熱媒爐儀表控制系
??? 統(tǒng)故障率高,工作不可靠,大部分熱媒爐儀表控制系統(tǒng)為1990年安裝時使用的手動控制方式,自動程度遠遠落后于現(xiàn)在生產的各類型直接爐,尤其在監(jiān)測報警系統(tǒng)中沒有聯(lián)鎖停爐保護,達不到熱媒爐操作運行規(guī)程中自動聯(lián)鎖保護停爐的規(guī)定,使操作運行存在安全隱患。
??? 6 實際負荷達不到規(guī)定要求
??? 4650kW熱媒爐配用風機風量為6976m3/h,對流室積灰問題無法解決,致使
??? 助燃風量減少,燃燒負荷急劇降低,爐效下降。在投用初期尚能勉強達到設計有效負荷,但運行一段時間后,因熱媒爐本身結構設計存在缺陷,熱媒煙氣換熱器、空氣/煙氣換熱器積灰嚴重,堵塞風道,助燃風量不夠,有效負荷急劇下降,只能達到設計負荷的70%~75%左右,無法滿足生產的需要。
??? 7 熱媒爐爐管使用壽命短
??? 熱媒爐爐管使用壽命短,已到達使用期限。滑縣站于2000年、新鄉(xiāng)站于2001年、武陟
??? 站于2002年分別發(fā)現(xiàn)熱媒爐膛內有異常著火現(xiàn)象,經停爐檢查,發(fā)現(xiàn)爐管腐蝕滲漏,長約1~3cm,均為環(huán)形裂紋。縫隙由內部產生,不斷擴散至外壁,后因長期運行,爐管強度減弱,外部由于高溫氧化腐蝕和低溫酸霧結露腐蝕導致滲漏發(fā)生。熱媒爐爐管在制造加工時是經高頻自動焊接對口制造,并經各種檢測手段檢測,而發(fā)生滲漏部位爐管僅經手工電弧焊補焊,補焊組織較厚,導致該處爐管壁加厚,傳熱不均衡,容易產生局部過熱,爐管強度下降,可發(fā)生爆管事故,因此熱媒爐爐管使用壽命已到達期限,如再使用則存在安全隱患,影響安全輸油生產。
??? 8 熱媒爐原油(水)/熱媒換熱器腐蝕較快
??? 各站4650kW熱媒爐附屬設施原油(水)/熱媒換熱器在使用過程中存在較多問題,故障
??? 率較高,對生產造成危害較大,目前已成為安全生產的隱患。
???? 熱媒煙氣換熱器殼體、空氣/煙氣換熱器煙管使用2~3年即出現(xiàn)大部分腐蝕漏煙現(xiàn)象,致使助燃風量減少,燃燒負荷降低,爐效下降。原油/熱媒換熱器使用過程中發(fā)生數(shù)次管束腐蝕滲漏情況,原油漏入熱媒系統(tǒng),造成整臺爐熱媒全部報廢,原油在熱媒系統(tǒng)中加熱后產生焦質,堵塞管路、換熱器等部位,造成設備損壞,損失較大。中原油含鹽等礦物質較多,極易在管束外表面沉積附著,降低換熱效率,使熱媒爐整體效率下降。同時為保證熱力負荷需求,運行中使熱媒溫度達到260~280℃高溫,加速了熱媒的老化。
???? 水/熱媒換熱器也發(fā)生數(shù)次管束腐蝕滲漏情況,水滲入熱媒系統(tǒng),造成熱媒系統(tǒng)含水,在熱媒系統(tǒng)中加熱后產生爆噴等事故,造成設備損壞,損失較大。原油(水)/熱媒換熱器發(fā)生主要問題見表2。
???? 表2 原油(水)/熱媒換熱器發(fā)生主要問題
加熱設備的改造措施(4)
? 設備是實際安全生產的重要基礎,為了中洛線安全輸油生產,應更新現(xiàn)有加熱設備。中洛線今后運行可以為直接加熱輸送或加劑輸送原油方式,更新設備應滿足各種輸送方式的負荷要求。因此對中洛線加熱設備應盡快更新,選用華東石油機械廠生產的2500kW和5000kW直接加熱爐用于中洛線輸油生產,熱效率達到90%,并配套增加各站采暖伴熱用小型熱水鍋爐,用于生產伴熱及冬季生活采暖,以保證輸油生產的安全平穩(wěn)運行,提高運行效率,降低維修費用,加強基礎建設,提高技術裝備水平。
???? 更新華東石油機械廠生產的2500kW和5000kW直接加熱爐后,可明顯提高設備的安全性能和運行效率,其爐型自動化程度較高,可與站控系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)接,便于加熱爐的操作運行控制。?
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