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旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法脫硫廢水零排放技術(shù)在300MW電廠的應(yīng)用

作者:曹銳杰  
評論: 更新日期:2022年04月26日

以山西臨汾熱電有限公司2×300MW機組煙氣脫硫廢水零排放工程為例,利用旁路煙道處理脫硫廢水零排放技術(shù)———旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法。闡述了旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法進行脫硫廢水處理的特點、原理、工藝、設(shè)備及其在300MW燃煤發(fā)電機組上的應(yīng)用,實踐證明應(yīng)用該方法投資、運行費用低廉,使電廠脫硫廢水零排放的大規(guī)模推廣成為可能。

目前,我國火電廠燃煤機組基本都配套安裝了煙氣脫硫裝置,其中絕大部分采用的是石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝,該工藝技術(shù)成熟、運行可靠、脫硫效率高,但該系統(tǒng)會產(chǎn)生一定量的脫硫廢水,必須加以處理,達標(biāo)后才能排放。

脫硫廢水常規(guī)處理一般采用化學(xué)加藥方法,該法技術(shù)成熟,但處理后的廢水不能外排且無處回收利用。在投運的脫硫廢水零排放的技術(shù)中,旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法WSD工藝通過利用煙氣熱量將廢水蒸發(fā),可以實現(xiàn)廢水的零排放,建設(shè)及運行費用較低,運行穩(wěn)定。

1廢水零排放政策

2015年4月16日,國務(wù)院發(fā)布《水污染行動計劃》,國家將強化對各類水污染的治理力度,全力保障水生態(tài)安全。自此,火電廠加快落實深度節(jié)水和“廢污水零排放”技術(shù)已成為必然選擇。

2016年9月30日,環(huán)保部發(fā)布了關(guān)于征求《火電廠污染防治技術(shù)政策》和《火電廠污染防治最佳可行性技術(shù)指南》意見函(環(huán)發(fā)〔2017〕21號),對火電廠排放的廢氣、廢水、噪聲、固體廢物等造成的污染制定基本的技術(shù)政策;對于發(fā)電廠廢水處理政策明確指出:

火電廠水污染防治應(yīng)遵循清污分流、一水多用、集中處理不分散處理相結(jié)合的原則,鼓勵火電廠實現(xiàn)廢水的循環(huán)使用不外排;脫硫廢水應(yīng)經(jīng)過中和、沉淀、絮凝、澄清等傳統(tǒng)工藝處理,利用余熱蒸發(fā)干燥、結(jié)晶等處理,實現(xiàn)脫硫廢水零排放。

2脫硫廢水的來源和特點

脫硫運行中,脫硫廢水處理裝置用于平衡脫硫系統(tǒng)內(nèi)漿液的氯離子,防止?jié){液中氯離子濃度超過設(shè)計值,從而穩(wěn)定脫硫效率,提高石膏品質(zhì),減輕對設(shè)備的腐蝕。在廢水零排放政策背景下,循環(huán)水、排污水、反滲透濃水、化學(xué)車間排水等電廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水都匯集到脫硫塔,因此脫硫廢水是電廠的終端廢水,水質(zhì)最為惡劣。

脫硫廢水中含有一定的化學(xué)耗氧量(COD),含有還原性無機離子;含鹽量高,進水導(dǎo)電度在33500~64000mg/L之間;廢水呈酸性,pH值在3~7之間;廢水中主要陽離子為含量較高的鈣鎂離子,其他重金屬離子種類較多,遠超排放限值;廢水中主要陰離子為Cl-、SOX2-、F-等以煤為來源的離子;廢水硬度高,普遍硬度在5116~11545mg/L之間,對后續(xù)處理單元影響較大;懸浮物含量高,主要懸浮物為石膏顆粒、二氧化硅及鐵、鋁的氫氧化物。再利用的渠道幾乎沒有。

3旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法技術(shù)處理脫硫廢水

3.1工程參數(shù)

處理廢水量:5t/h。

熱煙氣參數(shù):鍋爐負荷300MW。

煙氣量(濕):1131398m3/h。

煙氣量(干):1062439m3/h。

空預(yù)器入口溫度:335℃。

空預(yù)器入口/出口氣壓:-1.5kPa/-3.1kPa。

脫硫廢水氯離子濃度:24631.9mg/m3。

脫硫廢水溫度:45℃。

3.2系統(tǒng)工藝流程

主要包括煙氣系統(tǒng)、噴霧干燥塔系統(tǒng)及廢水輸送系統(tǒng),工藝流程如圖1所示。

脫硫廢水零排放

圖1旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法工藝系統(tǒng)圖

3.3工藝設(shè)計

在空氣預(yù)熱器旁路單設(shè)WSD干燥塔,與主機完全隔離,獨立成系統(tǒng),不影響主機運行。系統(tǒng)取鍋爐脫硝后空氣預(yù)熱器前的熱煙氣作為熱源。

脫硫廢水處理量視主機情況靈活調(diào)整。WSD干燥塔出口煙氣接至除塵器入口前主煙道的正中間,避免影響除塵器的原有流場,保證除塵器的除塵效果不受影響。WSD干燥塔內(nèi)干燥形成的結(jié)晶鹽和灰,隨WSD出口煙氣進入主除塵器入口主煙道的正中間,行進過程中同主煙氣混合均勻并進入除塵器,從而保證結(jié)晶鹽均勻分布在灰中。

WSD系統(tǒng)的控制納入電廠脫硫DCS控制系統(tǒng)。由脫硫運行人員統(tǒng)一操作,不需新增運行人員。WSD裝置可用率100%,WSD裝置服務(wù)壽命為30a。

3.4工藝技術(shù)特點

系統(tǒng)內(nèi)無易損件,可靠性高且完全獨立,不影響主機運行;直接利用鍋爐煙氣的余熱,能耗低;流程簡單,操作方便,投資運行維護費用低;不影響原除塵器的流場和除塵效果;結(jié)晶鹽均勻分布在灰塵中,便于粉煤灰綜合利用。

4 WSD系統(tǒng)運行效果

4.1運行效果

在機組滿負荷的工況下,項目設(shè)計規(guī)模為:WSD出口煙氣溫度穩(wěn)定在160℃時廢水蒸發(fā)量為5t/h。實際運行為:在機組負荷290MW,WSD出口煙氣溫度穩(wěn)定在150℃時,廢水蒸發(fā)量為6t/h。滿足并優(yōu)于設(shè)計要求。

4.2停運檢查效果

WSD系統(tǒng)連續(xù)運行3個月后,現(xiàn)場檢查,入口、出口煙道內(nèi)只有細微的、干燥松散的積灰,效果良好?,F(xiàn)場檢查干燥塔內(nèi)無濕壁、結(jié)垢現(xiàn)象,效果良好。

5運行數(shù)據(jù)分析

5.1對煙氣超低排放的影響

2017年7月24日系統(tǒng)投運后,連續(xù)運行3個月過程中,機組按超低排放要求運行,無任何影響。

5.2對主機的影響

調(diào)取運行期間內(nèi)DCS數(shù)據(jù)并分析,空氣預(yù)熱器進出口溫度一致時,一次風(fēng)、二次風(fēng)溫度平均變化在2.7~3.2℃,對主機幾乎沒有影響。

5.3煙氣內(nèi)氯離子變化研究

委托湖北歐凱檢測技術(shù)有限公司檢測數(shù)據(jù)脫硫廢水經(jīng)WSD系統(tǒng)處理后,95%以上的氯離子以固態(tài)形式存在,最終被除塵器捕捉。

5.4對粉煤灰綜合利用的影響

《通用硅酸鹽水泥》GB175—2007標(biāo)準(zhǔn)中,粉煤灰硅酸鹽水泥中粉煤灰的含量應(yīng)在40%以內(nèi),粉煤灰水泥中氯離子含量應(yīng)小于0.06%。WSD系統(tǒng)在處理廢水后電廠粉煤灰原灰氯離子含量約為1374mg/kg,氯離子占比為0.137%。

按照最大40%作為粉煤灰硅酸鹽水泥的組分,則成品粉煤灰硅酸鹽水泥中氯離子含量為:0.137%×40%=0.0548%??梢詽M足普通水泥中氯離子小于0.06%的要求。說明系統(tǒng)運行對粉煤灰的綜合利用沒有影響。完全可以用以生產(chǎn)粉煤灰硅酸鋁水泥。

6直接運行成本分析

WSD系統(tǒng)流程短,工藝設(shè)備少,廢水不需要任何預(yù)處理。WSD系統(tǒng)內(nèi)幾乎沒有易損件,僅旋轉(zhuǎn)霧化器廠家要求運行8000h后,檢修密封圈、墊圈是否有損壞,管路是否老化,若有問題需更換。WSD系統(tǒng)運行可由現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)運行人員操作和維護,不需新增運行人員。按照目前山西臨汾熱電有限公司項目運行工況,WSD系統(tǒng)處理每噸脫硫廢水的直接耗能約為10kW·h/t廢水,約為3.6元/t廢水。

7結(jié)束語

旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法脫硫廢水零排放工藝充分利用鍋爐煙氣余熱蒸發(fā)脫硫廢水,不需額外的熱源,是一種低能耗的技術(shù)。該工藝流程簡單、操作方便,投資省,運行費用相對較低,廢水無需任何預(yù)處理,無需加藥,沒有其他固廢產(chǎn)生,是目前燃煤發(fā)電廠脫硫廢水零排放的一個好的選擇。

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