一前言
2015年全國(guó)氮氧化物排放量1851.9萬(wàn)噸,其中,水泥排放氮氧化物約占全國(guó)排放總量的10%,僅次于火電和機(jī)動(dòng)車行業(yè),位居第三。2016年年底,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》,提出到2020年氮氧化物排放總量比2015年下降15%以上的主要目標(biāo)?!端喙I(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 4915-2013)要求氮氧化物排放限值400 mg/Nm3,重點(diǎn)地區(qū)320 mg/Nm3;在氮氧化物排放要求日趨嚴(yán)格背景下,2017年5月,江蘇省環(huán)保廳《關(guān)于開展全省非電行業(yè)氮氧化物深度減排的通知》要求,水泥行業(yè)2019年6月1日前氮氧化物排放不高于100 mg/Nm3;2018年9月,《唐山市生態(tài)環(huán)境深度整治攻堅(jiān)月行動(dòng)方案》提出氮氧化物排放濃度不高于50 mg/Nm3。
現(xiàn)行的脫硝技術(shù)大體分為氧化法脫硝和催化還原法脫硝。氧化法脫硝采用強(qiáng)氧化劑,如臭氧、亞氯酸鈉等強(qiáng)氧化劑,把NOx氧化成高價(jià)氮氧化物,然后通過水或者堿液體進(jìn)行吸收,但是存在耗電高、二次污染物廢水排放問題。催化還原法,一般指SCR法,因其無(wú)二次污染排放問題,脫硝效率高,可以實(shí)現(xiàn)超凈排放,運(yùn)行可靠穩(wěn)定、適應(yīng)負(fù)荷波動(dòng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛的應(yīng)用在各個(gè)工礦企業(yè)中。SCR脫硝技術(shù)作為全世界應(yīng)用最廣泛高效的氮氧化物脫除技術(shù),符合水泥行業(yè)日趨嚴(yán)格的氮氧化物排放要求,是一種理想的水泥窯脫硝技術(shù)。研究高效水泥窯SCR脫硝技術(shù),具有現(xiàn)實(shí)意義。
二水泥窯尾煙氣特點(diǎn)
(1)NOx含量高,為300~1300mg/Nm3。
(2)濕度大,水含量8~16%;水蒸氣露點(diǎn)一般為45~55℃。
(3)粉塵含量高,煙塵濃度達(dá)60~120 g/Nm3,并含有堿土金屬氧化物等腐蝕性成分。
(4)粉塵粒徑?。ㄐ∮?0μm的顆粒約占75~90%)、比電阻高,除塵難度大。
(5)粉塵中堿金屬氧化物含量高。
以上這些煙氣特點(diǎn)均增加了脫硝的難度和投資成本。
表1某水泥窯尾飛灰與燃煤鍋爐飛灰主要成分對(duì)比
三水泥窯尾煙氣SCR脫硝難點(diǎn)
目前,國(guó)外有一些水泥生產(chǎn)線 SCR運(yùn)行案例,但未見其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行且各項(xiàng)指標(biāo)滿意、完全可推廣的技術(shù)案例報(bào)導(dǎo),其主要原因是,水泥生產(chǎn)工藝的高效脫硝技術(shù)路線尚達(dá)不到電廠燃煤鍋爐脫硝技術(shù)的成熟度和可靠度。自2018年起,國(guó)內(nèi)有幾個(gè)水泥窯SCR脫硝工程陸續(xù)開始建設(shè),但到目前為止還沒有長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的報(bào)導(dǎo),幾個(gè)項(xiàng)目中投運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng)的已經(jīng)暴露出催化劑堵塞問題。水泥窯尾預(yù)熱器出來的煙氣中粉塵含量高達(dá)60~120 g/Nm3,且存在大量的堿土金屬CaO,通過催化劑時(shí),有堵塞催化劑的風(fēng)險(xiǎn),易加快催化劑的磨損,同時(shí)催化劑在含高鈣飛灰的煙氣中長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)逐漸失活,這是水泥窯尾煙氣SCR脫硝必須要解決的難點(diǎn)。造成催化劑失活的幾種可能原因是:
(1)氧化鈣造成微孔的堵塞
水泥窯尾飛灰中CaO含量高,粘性大;且飛灰粒徑小,大部分在10μm以下。飛灰與催化劑接觸時(shí)極易吸附在催化劑表面堵塞催化劑微孔,造成催化劑活性下降。但是CaO在飛灰中相對(duì)其他成分與催化劑組分的親和性不是特別突出,并不是特別容易擴(kuò)散進(jìn)入催化劑中的組分。此外,相對(duì)化學(xué)作用,物理作用一般是可逆的。通過周期性的吹灰可以將沉積在催化劑表面的飛灰及時(shí)去除,故CaO對(duì)催化劑微孔的堵塞一般不是活性下降的主要原因。
(2)氧化鈣的堿性造成催化劑酸性下降
由于CaO自身是含有堿性的物質(zhì),而目前使用的V2O5基催化劑中的活性位是酸性的,沉積在催化劑表面的 CaO會(huì)中和催化劑表面的酸位,阻斷催化反應(yīng)的發(fā)生。水泥窯尾飛灰濃度高、飛灰中含鈣量高, CaO的堿性對(duì)催化劑的影響應(yīng)引起重視。
(3)生成的CaSO4引起活性下降
由于沉積在催化劑表面的CaO與煙氣中的SO3反應(yīng)生成的 CaSO4,而造成催化劑微孔的堵塞是催化劑性能下降的主要原因。CaO中毒機(jī)理包括四個(gè)步驟。
步驟 1 – CaO附著到催化劑表面上的宏觀孔中。
步驟 2 – SO3滲漏CaO顆粒周圍的氣膜。
步驟 3 – SO3擴(kuò)散到CaO顆粒中。
步驟 4 – 隨著SO3向CaO顆粒中擴(kuò)散到,它與CaO反應(yīng),生成CaSO4。
在CaO中毒過程中,CaO首先在催化劑表面沉積,沉積速度相對(duì)較慢。沉積在催化劑表面的CaO與煙氣中SO3的反應(yīng)屬于氣固反應(yīng),由于在催化劑表面有活性物質(zhì)催化氧化SO2生成SO3,SO3濃度相對(duì)較高,反應(yīng)速度為快速反應(yīng)??焖俜磻?yīng)生成的CaSO4的體積會(huì)膨脹14%左右,會(huì)遮蔽反應(yīng)活性位,堵塞催化劑表面,影響反應(yīng)物在催化劑微孔結(jié)構(gòu)內(nèi)的擴(kuò)散。在 CaO 中毒機(jī)理中,其中CaO的沉積速度相對(duì)較慢,是控制關(guān)鍵,降低CaO在催化劑表面的沉積量是減緩催化劑中毒的有效手段。
四水泥窯尾煙氣SCR脫硝技術(shù)路線
針對(duì)水泥窯尾煙氣可進(jìn)行的SCR脫硝的三個(gè)位置如下圖所示,分別是預(yù)熱器出口的310~450℃的中高溫?zé)煔猓酂徨仩t出口的200~210℃的中低溫?zé)煔夂透G尾除塵器出口的70~120℃低溫排放尾氣。
圖1水泥窯煙氣SCR脫硝位置示意圖
4.1中溫脫硝技術(shù)路線
310~450℃溫度區(qū)間脫硝,脫硝活性高,催化劑用量少,無(wú)需加熱再生設(shè)備,運(yùn)行成本低,可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠運(yùn)行。水泥窯爐的窯尾出口煙氣溫度約310~450℃,是最佳SCR脫硝溫度反應(yīng)區(qū),但是該處粉塵含量高、堿金屬含量高,會(huì)導(dǎo)致催化劑堿中毒和堵塞,影響中高溫SCR脫硝劑的使用壽命,因此需要將煙氣除塵后再送入SCR反應(yīng)器。 “高溫除塵+中溫SCR 脫硝”的工藝路線無(wú)需額外補(bǔ)能就可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,使水泥生產(chǎn)中的除塵脫硝工藝具備高效減排、節(jié)能節(jié)材的明顯優(yōu)勢(shì)。
4.2中低溫脫硝技術(shù)路線
200~210℃溫度段脫硝,催化劑活性較低,用量較大,且這個(gè)溫度段是硫銨生成的最佳溫度段。煙氣中SO3與NH3反應(yīng)生成硫銨副產(chǎn)物,易糊堵催化劑,引起催化劑失活,且硫銨粘性大,難以使用吹灰器吹掉。因此,需要采用增設(shè)加熱再生裝置的方式,不定期將煙氣加熱到350℃來緩解硫銨對(duì)催化劑的影響。但是這樣增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,且對(duì)后續(xù)風(fēng)機(jī)及設(shè)備提出了新的要求。
4.3低溫脫硝技術(shù)路線
70~120℃的脫硝催化劑國(guó)內(nèi)外報(bào)道的應(yīng)用很少,成功應(yīng)用案例也很少,目前國(guó)內(nèi)的低溫催化劑起活溫度一般≥150℃。在70~120℃溫度區(qū)間,催化劑活性很低,催化劑使用量大,價(jià)格昂貴,工程造價(jià)高。在此溫度下煙氣成分對(duì)活性有很大影響,需要煙氣幾乎無(wú)塵,SO2含量小于10mg/Nm3,水含量也很少。目前水泥行業(yè)煙氣中的水含量較高,達(dá)到8~16%,低溫下水對(duì)催化劑活性影響非常大,H2O會(huì)和反應(yīng)物NH3搶奪催化劑表面的活性位,導(dǎo)致催化劑迅速失活,尤其當(dāng)水含量>10%,尤為明顯。同時(shí)煙氣中也有少量硫和堿金屬,運(yùn)行中長(zhǎng)期累積在催化劑表面,極易導(dǎo)致催化劑失活。
在70~120℃溫度段和200~210℃溫度段進(jìn)行脫硝,如果采用“熱風(fēng)爐+GGH”的工藝,將煙氣加熱到250~280℃,再進(jìn)行SCR脫硝,雖然脫硝效率可以得到保證,但是水泥窯煙氣量大,不僅設(shè)備的投資費(fèi)用很高,而且加熱煙氣所消耗的燃料量也相當(dāng)巨大,運(yùn)行成本也非常高。
五華電光大水泥煙氣脫硝用催化劑
北京華電光大環(huán)境股份有限公司依托華北電力大學(xué),組建了自己的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì),脫硝催化劑具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在對(duì)水泥窯尾煙氣脫硝技術(shù)充分論證、廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),華電光大研發(fā)出適用于水泥窯尾煙氣的脫硝催化劑。該催化劑主要有以下特點(diǎn):
5.1抗堵灰能力強(qiáng)
華電光大水泥煙氣脫硝用催化劑為板式催化劑。板式催化劑的源初設(shè)計(jì)就是為了滿足高灰的煙氣的脫硝而誕生和發(fā)展起來的。板式催化劑相對(duì)于蜂窩催化劑具有節(jié)距大,孔道角落少,不易形成低流速區(qū)等特點(diǎn),能有效避免飛灰的堆積、堵塞催化劑孔道。同時(shí),板式脫硝催化劑以金屬鋼網(wǎng)為基材,具有柔性結(jié)構(gòu),煙氣流過板式催化劑時(shí),催化劑單板在煙氣中不停振動(dòng),使飛灰難以附著于催化劑表面。此外,華電光大充分發(fā)揮自主產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì),通過以下方式優(yōu)化提高了脫硝催化劑的抗堵灰能力,具體如下:
圖2華電光大板式脫硝催化劑
(1)根據(jù)設(shè)計(jì)條件合理選擇催化劑。水泥窯尾灰分粒徑小,而且堿土金屬含量高,導(dǎo)致灰分有粘性,催化劑孔道容易積灰,因此在催化劑選型時(shí)采用的是間距>6mm,開孔率不低于88%的板式催化劑,并在催化劑模塊的頂部加裝濾灰網(wǎng)板,避免煙氣的大顆粒(爆米花)飛灰進(jìn)入催化劑通道內(nèi)造成催化劑的堵塞。
(2)華電光大所用不銹鋼網(wǎng)板全部為自己設(shè)計(jì)生產(chǎn),經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),有效降低了不銹鋼網(wǎng)板的原始厚度,可在不減少涂敷的物料厚度的同時(shí)有效控制產(chǎn)品厚度。因?yàn)榇呋瘎┍诤裣鄬?duì)減薄,催化劑的柔韌度提升,煙氣在通過催化劑孔道時(shí),會(huì)強(qiáng)化催化劑自抖動(dòng)能力,從而避免了飛灰在催化劑表面的沉積和堵塞催化劑的問題。
(3)華電光大生產(chǎn)的催化劑采用輥面特殊處理工藝增加輥壓力,大幅提高泥料在不銹鋼網(wǎng)板上的粘附性能,提高催化劑的致密度。同時(shí)通過調(diào)整涂覆工藝,控制催化劑表面光滑度,減少摩擦系數(shù),可以使飛灰不易附著在催化劑表面。
(4)由于催化劑堵塞和磨損經(jīng)常同時(shí)發(fā)生,華電光大根據(jù)客戶灰分情況調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)工藝,增強(qiáng)其耐磨性能。我公司的板式脫硝催化劑經(jīng)過西安熱工院的檢測(cè),剝落率僅為0.26%,磨損率為0.016%/kg。催化劑已經(jīng)過多個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)證,耐磨損性能極強(qiáng)。
另外,板式催化劑與常見的蜂窩催化劑相比,比表面積偏小,所用體積量偏大10%-20%。但在水泥行業(yè)卻不存在這樣的問題。目前,水泥行業(yè)普遍采用幾何比表面積303m2/m3的13×13孔蜂窩催化劑(開孔率87.5%),而華電光大水泥煙氣脫硝用催化劑的幾何比表面積有283m2/m3(開孔率89.9%)、300m2/m3(開孔率89.0%)、333m2/m3(開孔率88.0%)三種規(guī)格,與蜂窩催化劑相近;蜂窩催化劑不再有體積量方面的優(yōu)勢(shì)。
5.2抗堿金屬中毒能力強(qiáng)
針對(duì)水泥窯尾煙氣特點(diǎn),華電光大在常規(guī)催化劑的基礎(chǔ)上做了性能改進(jìn):開發(fā)了具有高效抗堿金屬的脫硝催化劑,在高堿金屬含量飛灰煙氣中具有優(yōu)異的活性以及長(zhǎng)的使用壽命。通過對(duì)催化劑進(jìn)行理論分析、性能評(píng)價(jià)和表征,分析催化劑中各元素賦存形態(tài)與催化劑性能之間的關(guān)系,深入了解催化劑中毒原理,并從減緩催化劑化學(xué)中毒和物理中毒方面切入,成功開發(fā)了抗堿金屬中毒SCR脫硝催化劑。
(1)增加催化劑表面酸性
堿金屬、堿土金屬對(duì)催化劑中毒,主要是與活性中心(V)的酸位發(fā)生反應(yīng),占據(jù)酸位導(dǎo)致氨無(wú)法吸附在酸位上,造成催化劑活性降低。在此基礎(chǔ)上,ⅥB,ⅠB,Ⅷ副族過度金屬元素,以及稀土金屬可提高催化劑的酸位。通過篩選復(fù)配,以及加工方式的優(yōu)化,比例調(diào)整等一系列工作,成功選取了合適的助催化劑,提高了脫硝催化劑整體酸位,增加了氨的吸附位點(diǎn)和堿金屬抗性。從而提高了堿金屬的容量。
(2)添加抗堿金屬助劑
堿金屬、堿土金屬與催化劑的活性中心酸位作用,為了避免催化劑失活或者降低催化劑失活速率,要降低堿金屬、堿土金屬與活性中心酸位的接觸,也就是保護(hù)催化劑活性中心。增加堿金屬、堿土金屬與活性中心接觸的能壘和采用活性更高更易與堿金屬發(fā)生反應(yīng)的助劑。我們從這兩方面入手首先選取了可以在二氧化鈦上分散性好同時(shí)具有一定空間位阻的助劑,使得堿金屬、堿土金屬不易與催化劑發(fā)生反應(yīng)。
(3)調(diào)整催化劑配方
因煙氣飛灰中堿土金屬含量很高,調(diào)整了活性物質(zhì)和助催化劑的比例及加工方式,通過助劑的復(fù)配以及加工工藝的改進(jìn),提高了整體催化劑的活性。通過浸漬預(yù)中毒活性測(cè)試以及表觀形貌觀察,催化劑抗堿金屬性能良好。