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高硫煤超潔凈改造技術(shù)路線探討及應用

作者:朱繼紅  來源:電力行業(yè)節(jié)能環(huán)保公眾服務平臺 
評論: 更新日期:2023年01月07日

本文探討了高硫煤超潔凈改造的技術(shù)路線,并在燃用高硫煤電廠超低排放改造上成功應用,為高硫煤超低排放改造提供了寶貴的經(jīng)驗。

2014年9月,國家發(fā)展改革委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合印發(fā)了《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》,明確要求新和在役燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度達到或接近達到燃氣輪機機組排放限制:即在基準氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10mg/Nm3, 35mg/Nm3和50mg/Nm3,個別地區(qū)煙塵排放濃度要求達到5mg/Nm3。這一標準直接將我國的火電廠煙氣排放帶入了超潔凈排放時代。

在此背景下,對于燃用高硫煤的煙氣脫硫裝置選擇何種技術(shù)路線進行超潔凈改造也成為急需解決的問題。本文合理分析了中、低硫煤和高硫煤超低排放改造的技術(shù)路線,并在某燃用高硫煤電廠超低排放改造成功應用,具有重要的推廣意義。

1高硫煤超低排放改造的技術(shù)路線探討

對于燃用中、低硫煤(收到基硫含量2%以內(nèi))的超潔凈排放改造,脫硫效率要達到98%以上,常規(guī)的石灰石一石膏濕法超潔凈排放改造的技術(shù)路線有:增大漿液循環(huán)量,可更換大容量漿液循環(huán)泵,增加一臺或二臺漿液循環(huán)泵,相應增加噴淋層;塔內(nèi)增設高效脫硫組件,如托盤、文丘里格柵棒層等;若吸收塔漿池容積偏小可在塔外新增漿池,以滿足足夠的石灰石漿液來吸收二氧化硫。

對于燃用高硫煤(收到基硫含量2%以上)的超潔凈排放改造,脫硫效率要達到99%以上,常規(guī)的超潔凈排放改造的技術(shù)路線已不能滿足,雙塔雙循環(huán)、單塔雙循環(huán)技術(shù)路線可以明顯提高脫硫效率,因此在高硫煤超低排放改造中使用比較多。選擇單塔雙循環(huán)還是雙塔雙循環(huán)要依據(jù)改造工程實際的情況來確定。

單塔雙循環(huán)脫硫技術(shù)是在一座脫硫塔內(nèi)完成兩次脫硫,即在脫硫塔內(nèi)通過設置錐形收集碗,將脫硫漿液分為吸收和氧化相對獨立的功能區(qū),形成利于SO2吸收的高PH值區(qū)和利于石灰石溶解、脫硫副產(chǎn)物氧化結(jié)晶的低PH值區(qū),使石灰石溶解更迅速徹底、SO2吸收更快效率更高、亞硫酸鈣氧化更徹底、石膏結(jié)晶品質(zhì)更好。

雙塔雙循環(huán)工藝是對原脫硫系統(tǒng)進行升級改造,在原脫硫吸收塔后新增一座吸收塔,原一級吸收塔與新增脫硫二級吸收塔串聯(lián),煙氣經(jīng)過2個脫硫塔進行脫硫。一級塔的漿液控制較低的pH值,有利于石膏的氧化,降低氧化風機的電耗;二級塔的漿液pH值較高,有利于SO2吸收,具有較高的脫硫效率,工藝流程如圖1所示。2個脫硫循環(huán)過程的控制是獨立的,避免了設備、參數(shù)、漿液條件之間的相互制約,使反應過程更加優(yōu)化、以快速適應每種變化和負荷變化。

2高硫煤超低排放改造的技術(shù)路線應用

2.1項目概況

山東某電廠原有脫硫裝置于2008年投運,采用石灰石一石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔,煙氣處理能力為鍋爐100%BMCR工況時的煙氣量,入口SO2濃度為4000 mg/Nm3(干,6%O2),設計脫硫效率不小于95%。2016年,電廠為改善經(jīng)營指標,擬摻燒硫分更高的煤,煤含硫量高達2.9%,脫硫塔入口SO2濃度達到6500mg/Nm3(標干,6%O2)。

為滿足超低排放,需對現(xiàn)有脫硫設施進行增容改造。改造脫硫島入口SO2濃度按不低于6500mg/Nm3(干,6%O2),要保證脫硫島出口煙氣SO2排放濃度不高于35mg/Nm3,脫硫效率應不低于99.5%。此項目入口煙塵濃度不低于50mg/m3設計,煙塵排放濃度要求不高于5mg/Nm3,總除塵效率應不低于90%。

2.2技術(shù)路線選擇

原吸收塔為空塔噴淋,直徑8.2m,三層噴淋層,吸收塔頂部安裝了二層平板式除霧器。如果要達到99.5%的脫硫效率,至少需新增二層噴淋層,且需更換原有循環(huán)泵,塔外還需新建漿池以滿足SO2的吸收;也可采用單塔雙循環(huán)或雙塔雙循環(huán)技術(shù)路線。

采用新增噴淋層的塔外漿池技術(shù)路線和單塔雙循環(huán)技術(shù)路線,均需對原有吸收塔進行改造,且改造工期較長,若采用雙塔雙循環(huán)技術(shù)路線,原有吸收塔可利舊,新建吸收塔作為二級塔,改造期間不影響機組運行,優(yōu)先選擇雙塔雙循環(huán)技術(shù)路線。

由于電廠除塵器選用的是雙室四電場,脫硫塔入口煙塵濃度在50mg/Nm3,以內(nèi),一般空塔噴淋的除塵效率約50%,經(jīng)脫硫塔后顆粒物濃度為25mg/Nm3,以內(nèi);另一部分來源于脫硫塔自身產(chǎn)生霧滴,此霧滴的固體濃度約為12%,常規(guī)除霧器出口霧滴濃度為75mg/Nm3,因此塔自身產(chǎn)生的顆粒物濃度為9mg/Nm3;這兩項顆粒物濃度共34mg/Nm3,要達到出口煙塵濃度5mg/Nm3,除塵效率要不低于85.3%,需采用濕式電除塵器才能確保達標。

脫硫采用雙塔雙循環(huán)技術(shù)路線,脫硫后續(xù)設置濕式電除塵器,可采用二級塔和濕電一體的塔上濕電方案。采用塔上濕式電除塵器方案,吸收塔殼體就可作為濕式電除塵器的支撐,濕式電除塵器的沖洗水直接排至吸收塔漿池,在塔內(nèi)循環(huán),省去了沖洗水的收集系統(tǒng),可節(jié)約工期和投資成本。

綜上,采用雙塔雙循環(huán)工藝,原脫硫吸收塔作為一級塔,新建吸收塔作為二級塔,并且濕式電除塵器安裝在二級塔上;二級塔入口SO2濃度按800mg/Nm3設計,考慮疊加系數(shù),SO2最終排放濃度可控制在35mg/Nm3,改造后整體脫硫效率可達到99.5%。

2.3改造主要內(nèi)容

(1)一級塔??紤]到原吸收塔已運行多年,入口含硫量高,脫硫效率要求高,因此原有一級塔內(nèi)三層噴淋層全部更換;塔內(nèi)氧化噴槍改為管網(wǎng)式氧化方式,氧化空氣分布均勻更有利于石膏的氧化;塔內(nèi)新裝高效脫硫組件二層文丘里格柵棒層,有利于提高脫硫效率。

(2)二級塔。新建吸收塔作為二級塔,設三臺循環(huán)泵,三層噴淋層;噴淋層采用多母管布置,噴嘴布置更均勻,煙氣與漿液接觸更充分、均勻,保證高的脫硫效率;塔內(nèi)設置高效脫硫組件二層文丘里格柵棒層;一級塔和二級塔之間增設石膏旋流器,底流液去一級塔,溢流液去二級塔。

(3)塔上濕式電除塵器。濕式電除塵器采用蜂窩管式濕電,安裝在二級塔上部,煙氣流向下進上出式;陽極管型式蜂窩管式,管長度6米,陽極管≥1152根,集塵面積>8392m2;有效斷面積≥122.324m2;陰極線型式采用管針刺型,材質(zhì)選用2205合金。

2.4改造效果

1號、3號機組脫硫除塵提效改造完成后,于2017年1月完成168 h試運行。1號、3號濕式電除塵器出口SO2濃度均值分別為27.99mg/Nm3,和24.52mg/Nm3,煙塵濃度均值分別為3.35mg/Nm3,和4.06mg/Nm3,以上濃度值均是折算到干基,6%O2的濃度值。整個試運行期間,一級塔漿液pH值控制在4.5~5.8,吸收塔內(nèi)石膏漿液的氧化得到了充分的保證;二級塔漿液pH值控制在5.5~6.8,二氧化硫與石灰石漿液的吸收反應充分,保證高的脫硫效率。

3結(jié)束語

本文探討了燃用高硫煤的超低排放的技術(shù)路線,在山東某電廠采用雙塔雙循環(huán)十塔上濕式電除塵器技術(shù)路線,實現(xiàn)了脫硫除塵的超低排放,達到了預期的效果,為燃用高硫煤的電廠實行超低排放改造提供了寶貴的經(jīng)驗。

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