結(jié)合某電廠300MW機組脫硝裝置運行實例,分析脫硝裝置運行過程中整流裝置、噴氨格柵、催化劑以及空氣預(yù)熱器等設(shè)備堵塞問題及其成因,并提出優(yōu)化大灰濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)和布置、實行定期運行蒸汽吹灰器,調(diào)整聲波吹灰器工作頻次、及時清理選擇性催化還原(SCR)脫硝裝置各層及鋼梁、導(dǎo)流板積灰、確保催化劑通道暢通以及更換積灰嚴(yán)重的催化劑等相應(yīng)的優(yōu)化改進措施,以提高SCR脫硝裝置運行安全穩(wěn)定性。可為防控和應(yīng)對燃煤電廠SCR脫硝裝置積灰提供參考。
我國的能源結(jié)構(gòu)決定電力供應(yīng)將長期以煤炭為主。國內(nèi)已探明的無煙煤占煤炭總量的15%左右,因其低揮發(fā)分、不易著火的特點多適用于W形火焰鍋爐。選擇性催化還原SCR脫硝技術(shù)以其技術(shù)成熟、脫硝效率高等優(yōu)點廣泛應(yīng)用于大型燃煤電廠。多數(shù)SCR脫硝裝置采用高灰布置,在長期運行過程中,脫硝系統(tǒng)各個設(shè)備及下游空氣預(yù)熱器積灰堵塞問題往往難以避免。特別是基于W形火焰鍋爐爐內(nèi)溫度高,火焰行程長,燃燒劇烈,省煤器出口煙氣流場分布不均等燃燒特性,相關(guān)設(shè)備堵塞問題尤為嚴(yán)重。本文結(jié)合某電廠300MW機組脫硝裝置運行實例,分析總結(jié)SCR脫硝裝置各設(shè)備及下游空氣預(yù)熱器積灰堵塞問題以及應(yīng)對措施。
1 某電廠SCR脫硝裝置概述
西南地區(qū)某電廠300MW機組采用東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的自然循環(huán)鍋爐,燃燒器布置于下爐膛前后拱上,W形火焰燃燒方式。采用SCR脫硝工藝、板式催化劑、液氨作為吸收劑,反應(yīng)區(qū)主要由進出口煙道、導(dǎo)流板、均流裝置、噴氨格柵、催化劑和吹灰裝置組成。脫硝裝置設(shè)計煤質(zhì)及灰成分分析見表1,脫硝裝置設(shè)計參數(shù)見表2。
由表1可知,脫硝裝置設(shè)計煤質(zhì)灰分為38%,飛灰質(zhì)量濃度為45g/m3,煙氣中灰分較大,存在積灰堵塞的風(fēng)險。
由表2可知,設(shè)計入口NOx質(zhì)量濃度為1100mg/m3,出口NOx質(zhì)量濃度小于200mg/m3,NOx脫除量較大,液氨消耗量較高,同時考慮W形火焰鍋爐的燃燒特性,進口煙道流場均勻性較差,存在局部區(qū)域氨逃逸量超標(biāo)的風(fēng)險。此外,脫硝裝置設(shè)計煙氣溫度為380℃,機組低負荷運行時,運行煙氣溫度偏離設(shè)計值較大,反應(yīng)器運行效果不佳,增大氨逃逸風(fēng)險,同時加劇積灰堵塞問題的發(fā)生。
表1脫硝裝置設(shè)計煤質(zhì)和灰成分分析
表2脫硝裝置設(shè)計參數(shù)
2 SCR脫硝裝置及空氣預(yù)熱器堵塞問題
停機期間檢查發(fā)現(xiàn),脫硝裝置堵塞問題主要發(fā)生在反應(yīng)區(qū)的相關(guān)設(shè)施上,包括導(dǎo)流板和整流層、噴氨格柵、催化劑以及空氣預(yù)熱器等。
2.1導(dǎo)流板和整流層積灰堵塞問題
導(dǎo)流板和整流層是脫硝系統(tǒng)重要的氣流均布裝置,平衡反應(yīng)器各處流場。如圖1所示,脫硝裝置進口導(dǎo)流板積灰嚴(yán)重,水平煙道處出現(xiàn)不同程度的積灰,且整流層積灰從碎灰網(wǎng)延伸至煙道頂部。整流裝置出現(xiàn)積灰堵塞,脫硝系統(tǒng)流場將發(fā)生變化,偏離設(shè)計參數(shù),嚴(yán)重影響脫硝裝置的正常運行。
2.2噴氨格柵的積灰堵塞問題
噴氨格柵安裝在反應(yīng)器進口垂直煙道區(qū)域,氨氣經(jīng)噴嘴射入煙道后,被來自上游的煙氣卷攜并充分混合,經(jīng)豎直煙道頂部發(fā)生兩次90°轉(zhuǎn)向后,向下通過整流格柵,進入催化劑層發(fā)生催化還原反應(yīng)。如圖2所示,噴氨格柵多處噴嘴出現(xiàn)積灰現(xiàn)象,部分噴嘴被積灰完全覆蓋,引起局部區(qū)域噴氨不均,氨逃逸量增加,同時導(dǎo)致脫硝裝置出口排放濃度難以穩(wěn)定控制,存在超標(biāo)排放的風(fēng)險。
圖1導(dǎo)流板和整流層積灰堵塞問題
圖2噴氨格柵積灰堵塞問題
2.3催化劑積灰堵塞問題
催化劑是整個SCR脫硝裝置的核心,其性能直接影響整體脫硝效果。如圖3所示,第1、第2層催化劑表面均出現(xiàn)積灰堵塞問題,反應(yīng)器四周形成局部堆灰,且存在催化劑磨損的問題。分析發(fā)現(xiàn),第1層催化劑靠近鍋爐側(cè)后墻表面堵塞后,煙氣在SCR區(qū)域流場出現(xiàn)改變,煙氣逐漸向反應(yīng)器未堵塞的兩側(cè)和靠近鍋爐側(cè)前墻流動,而后墻部分由于煙氣流速降低,灰塵堵塞加劇,形成惡性循環(huán)。
且第1層催化劑出現(xiàn)堵塞后,第2層催化劑表面的煙氣出現(xiàn)兩側(cè)和靠近鍋爐的前墻流動較強,靠近后墻的流動較小,使通過第1層催化劑的飛灰在第2層流速較低的位置容易沉積,通流面積逐漸減小,在引風(fēng)機的作用下,煙氣流速比第1層較快,造成第2層催化劑大面積堵塞和磨損抽芯。
2.4空氣預(yù)熱器堵塞問題
空氣預(yù)熱器低溫段存在一定程度上的銨鹽堵塞現(xiàn)象,積灰黏附在換熱元件表面,且有刺激性氣味散發(fā)。如圖4所示,分散控制系統(tǒng)(DCS)運行參數(shù)顯示空氣預(yù)熱器阻力明顯上升,初始時系統(tǒng)阻力為1400Pa,運行一段時間后阻力上升到1850Pa,既增加引風(fēng)機電耗,提高了運行成本,又不利于機組的安全穩(wěn)定運行,存在非計劃停運的風(fēng)險。
圖3催化劑積灰堵塞問題
圖4空氣預(yù)熱器系統(tǒng)阻力運行前后對比