摘要:隨著國家對NO_x的排放限制要求越來越嚴(yán)格,在用燃煤鍋爐增設(shè)煙氣脫硝系統(tǒng)十分必要。概述了對在用燃煤鍋爐新增煙氣脫硝系統(tǒng)的改造及其工藝選擇、系統(tǒng)控制、投資等,重點闡述了利用合成氨生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的稀氨水并采用選擇性非催化還原技術(shù)的煙氣脫硝系統(tǒng)的運行情況、脫硝成本。實踐結(jié)果表明,采用選擇性非催化還原法脫硝技術(shù)是在用燃煤鍋爐進行煙氣脫硝改造的理想選擇。
0 前言
鍋爐煙氣脫硝是在鍋爐系統(tǒng)加入氨水,使煙氣中的氮氧化物( NOx) 轉(zhuǎn)變?yōu)榈獨? N2) 的過程。國家對NOx的排放限制要求越來越嚴(yán)格,而工業(yè)企業(yè)在用的燃煤鍋爐是NOx氣體排放的最主要來源,其減排更是受到格外重視。2014 年5 月16 日,國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布了新的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB13271—2014) 代替原標(biāo)準(zhǔn)( GB 13271—2001 ) 。新標(biāo)準(zhǔn)將鍋爐煙氣中的二氧化硫( SO2) 排放濃度限值由≤900 mg /m3 ( 標(biāo)態(tài)) 提高至≤400 mg /m3( 標(biāo)態(tài)) ,煙塵排放濃度限值由≤150 mg /m3 ( 標(biāo)態(tài)) 提高至≤80 mg /m3 ( 標(biāo)態(tài)) ,并新增了燃煤鍋爐煙氣中NOx排放濃度限值≤400 mg /m3 ( 標(biāo)態(tài))的指標(biāo)。
為了達到新標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)要求,在用燃煤鍋爐就必須新增煙氣脫硝系統(tǒng)或?qū)υ械拿摿?、除塵設(shè)施進行改造。目前,鍋爐煙氣中NOx的脫除方法主要有:
①低氮燃燒技術(shù),即在燃燒過程中控制氮氧化物的生成,從源頭進行控制,適用于大型燃煤鍋爐等,但該技術(shù)只能降低NOx排放值的30% ~ 50%,無法確保達到新標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)要求;
②選擇性催化還原技術(shù),主要用于大型燃煤鍋爐,投資大、運行費用高;
③選擇性非催化還原技術(shù),主要用于垃圾焚燒廠等中、小型鍋爐,其效率低于選擇性催化還原技術(shù),但投資省、建設(shè)周期短;
④選擇性催化還原技術(shù)+ 選擇性非催化還原技術(shù),主要用于大型燃煤鍋爐低NOx排放和場地受限的情況,也比較適合于在用鍋爐大煙氣系統(tǒng)的脫硝改造項目。
選擇性非催化還原技術(shù)不使用脫硝催化劑,采用爐膛噴射稀氨水脫硝,脫硝反應(yīng)最佳溫度一般在800 ~ 1 050 ℃。稀氨水利用壓縮空氣進行霧化,確保與煙氣良好接觸,保證脫硝還原反應(yīng)充分進行,故比較適用于對現(xiàn)有中小型燃煤鍋爐的改造。根據(jù)三廢混燃鍋爐溫度分布、煙氣含塵量、脫硝設(shè)施置布置、改造投資及運行費用等特點,決定采
用選擇性非催化還原技術(shù)對云南云天化股份有限公司云峰分公司( 以下簡稱云峰分公司) 在用的50 t /h 三廢混燃鍋爐實施煙氣脫硝改造。
1 在用燃煤鍋爐煙氣脫硝改造方法
1. 1 選擇性非催化還原技術(shù)脫硝原理
選擇性非催化還原技術(shù)是將氨水等還原劑直接噴入爐膛內(nèi),在800 ~ 1 050 ℃的高溫下與煙氣中的NOx反應(yīng)生成N2和H2 O。在無催化劑作用下,氨基還原劑可選擇性地還原煙氣中的NOx,基本上不與煙氣中的O2作用。NH3還原NOx的主要反應(yīng): 4NH3 + 4NO + O2 = 4N2 + 6H2O。
不同還原劑有不同的反應(yīng)溫度范圍,NH3的反應(yīng)最佳溫度區(qū)間為850 ~ 950 ℃。溫度過高時,由于氨的分解會使NOx還原率降低; 反應(yīng)溫度過低時,氨逃逸增加,不僅使NOx還原率降低,而且逃逸的氨會造成新的環(huán)境污染。為了確保鍋爐煙氣中NOx的脫除效果,選擇從爐膛的上部出口加入脫硝還原劑。
選擇性非催化還原脫硝主要由稀氨水制備與存儲系統(tǒng)、稀氨水輸送系統(tǒng)、控制分配系統(tǒng)、空氣噴射系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、脫硝反應(yīng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成。采用合成氨生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的稀氨水或液氨球罐上部的氣氨按相關(guān)安全規(guī)程用冷脫鹽水在稀氨水儲罐內(nèi)配制的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10% ~15%的稀氨水作為脫硝還原劑,經(jīng)稀氨水泵加壓后送至氨水噴槍,利用0. 5 ~ 0. 7 MPa 的壓縮空氣將稀氨水霧化后噴入鍋爐內(nèi)與煙氣中的NOx進行反應(yīng)。
1. 2 工藝流程及脫硝設(shè)施
選擇性非催化還原技術(shù)鍋爐煙氣脫硝工藝流程如圖1 所示。
1. 2. 1 稀氨水輸送系統(tǒng)
稀氨水輸送系統(tǒng)由稀氨水儲罐( 1 臺,容積根據(jù)稀氨水用量確定) 、稀氨水泵( 2 臺,1開1 備) 、自動調(diào)節(jié)閥、測量儀表和噴槍構(gòu)成。噴槍采用不銹鋼材料制造,每支噴槍配有氣動推進器,在DCS系統(tǒng)上可實現(xiàn)自動推進和退出噴槍的操作。稀氨水泵出口處設(shè)有循環(huán)回路和自動調(diào)節(jié)閥,可根據(jù)運行要求在DCS 系統(tǒng)調(diào)節(jié)稀氨水的壓力和流量。
1. 2. 2 噴槍布置
在50 t /h 三廢混燃鍋爐的上部爐膛出口外側(cè)布置噴槍2 支,在爐膛中部布置噴槍2 支,共計4 支噴槍分上下2 層布置。在鍋爐高負(fù)荷運行條件下,投運上層( 爐膛出口) 噴槍; 在低負(fù)荷運行或鍋爐開車的條件下,因此時溫度較低,投運下層( 爐膛中部) 噴槍。在選擇性非催化還原脫硝系統(tǒng)投運時,一般投運2 支噴槍即可,其余停運噴槍由控制系統(tǒng)控制退出爐膛,以避免噴槍受熱損壞。
1. 2. 3 爐前噴射設(shè)備
噴槍( 含噴嘴) 采用不銹鋼制造,包括噴槍本體、噴嘴座、霧化頭、噴嘴罩四大部分。噴槍本體上的稀氨水進口和霧化空氣進口采用螺紋連接,通過2 根金屬軟管分別與稀氨水管路和空氣管路連接。每支噴槍都配有氣動推進氣缸及控制器,實現(xiàn)自動推進和退出噴槍的操作。推進器的位置信號接至DCS 控制系統(tǒng),與開( 停) 霧化空氣和開( 停) 稀氨水的閥門動作聯(lián)動,實現(xiàn)整個脫硝系統(tǒng)噴槍的自動運行。
1. 2. 4 脫硝系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)及控制
稀氨水制備與儲存系統(tǒng)設(shè)置儲罐液位顯示和控制、氨水濃度顯示; 稀氨水輸送系統(tǒng)的稀氨水泵采用變頻控制,在DCS 控制系統(tǒng)上進行控制并顯示流量及泵的運行狀態(tài)等; 空氣噴射系統(tǒng)噴槍的推進和退出均在DCS 控制系統(tǒng)上進行自動控制,并顯示噴槍的工作狀態(tài)。為節(jié)省改造投資,脫硝DCS 控制系統(tǒng)合并至原鍋爐的DCS 控制系統(tǒng)。
1. 3 脫硝系統(tǒng)主要指標(biāo)
脫硝系統(tǒng)主要工藝指標(biāo)、脫硝系統(tǒng)投運后技術(shù)指標(biāo)與環(huán)保指標(biāo)對比如表1 和表2 所示。
2 煙氣脫硝系統(tǒng)運行情況
2. 1 運行效果
煙氣脫硝系統(tǒng)投運后,煙氣中NOx質(zhì)量濃度由500 ~ 550 mg /m3 ( 標(biāo)態(tài)) 降至150 ~ 250 mg /m3 ( 標(biāo)態(tài)) ,NOx脫除率在55% ~ 75%,排放煙氣中的NOx含量遠低于GB 13271—2014 中規(guī)定的指標(biāo)要求。
2. 2 運行參數(shù)
在鍋爐運行過程中,脫硝溫度與煙氣中NOx含量的關(guān)系如圖2 所示。
從圖2 可看出: 煙氣中NOx的脫除效果并非溫度越高越好,還原劑加入點的溫度在700 ~ 800 ℃范圍內(nèi)的脫硝效果較好,煙氣中NOx脫除率較高,還原劑消耗量和運行成本較低; 當(dāng)溫度超過850 ℃時,隨著溫度升高,脫硝后煙氣中NOx含量也升高,NOx脫除率明顯下降,原劑消耗量升高。因此,脫硝還原劑加入點非常關(guān)鍵,對脫硝還原劑的消耗及運行費用和NOx的脫除率影響較大。
脫硝還原劑的選擇是煙氣脫硝后能否達標(biāo)排放的關(guān)鍵。云峰分公司曾因生產(chǎn)系統(tǒng)條件改變而不再產(chǎn)生稀氨水,嘗試直接采用氣氨作為脫硝還原劑進行煙氣脫硝,結(jié)果NOx的脫除率幾乎為零。
脫硝還原劑加入點選擇在鍋爐爐膛出口,在正常運行狀況下,溫度處于最佳脫硝溫度范圍內(nèi),但鍋爐開車時鍋爐爐膛出口氣體溫度太低,達不到還原劑與煙氣中NOx反應(yīng)的要求。為解決此問題,可在爐膛中下部設(shè)置開車脫硝噴槍,即鍋爐開車升溫時,隨著料層溫度升高、NOx產(chǎn)生的同時,利用開車脫硝噴槍噴入還原劑進行脫硝,確保開車過程中煙氣達標(biāo)排放。待運行正常后,停運開車脫硝噴槍并將其退出,以防燒損,同時改用爐膛出口噴槍。
3 運行成本及投資分析
如表3 所示,噸蒸汽平均耗氨( 折100%)2. 33 kg,噸蒸汽的脫硝運行成本一般在5 ~ 6 元,若利用合成氨生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的稀氨水,則運行成本更低。1 臺50 t /h 三廢混燃鍋爐采用選擇性非催化還原技術(shù)進行煙氣脫硝改造,總投資不到50 萬元,改造周期1 ~ 2 個月。
4 結(jié)語
實踐證明,云峰分公司采用的選擇性非催化還原煙氣脫硝技術(shù)具有改造工期短、工程量小、系統(tǒng)簡單、投資省、占地面積少、脫硝系統(tǒng)阻力和運行費用低等特點,無需對鍋爐、煙風(fēng)道、引風(fēng)機等進行改造,是在運鍋爐進行煙氣脫硝改造的理想選擇。