煤粉制備系統(tǒng)由于煤粉易燃易爆,歷來備受水泥廠重視,在運(yùn)行過程中,稍有閃失就會(huì)釀成嚴(yán)重?fù)p失。
某公司5000t/d生產(chǎn)線煤粉制備系統(tǒng)自投產(chǎn)使用3年來,也出現(xiàn)了一些故障和事故,現(xiàn)就出現(xiàn)過的問題及解決措施進(jìn)行分析匯總。
一煤粉制備系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)
立磨:型號(hào):ZGM113G,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量:45t/h,煤粉細(xì)度:80μm篩余≤9%;
袋除塵器:型號(hào):FGM96—2×10M(L),處理風(fēng)量:130000m3/h,入口氣體溫度:<120℃,壓力損失:<2000Pa,清灰氣體壓力:0.5~0.7MPa。
二煤磨袋除塵器事故分析及技改措施
1袋除塵器著火事故
該生產(chǎn)線于2009年4月t8日點(diǎn)火,6月29日2:45在因倉滿停機(jī)而開機(jī)拉風(fēng)時(shí),整個(gè)袋除塵器一片濃煙,打開自動(dòng)CO2滅火系統(tǒng)已無濟(jì)于事,隨即噴水澆滅,全部1920條濾袋燒壞,窯被迫停產(chǎn),損失嚴(yán)重。
事后分析認(rèn)為是開機(jī)拉風(fēng)時(shí)把火星拉到袋除塵器中,從而引燃濾袋。煤磨在調(diào)試階段磨了幾十噸的石灰石,袋除塵器內(nèi)部各積灰點(diǎn)已經(jīng)先被石灰石粉占據(jù),不應(yīng)有積煤點(diǎn)。而在煤磨熱風(fēng)入口處有近200mm的水平段,經(jīng)常有煤渣積存,開機(jī)時(shí)間長,常出現(xiàn)自燃現(xiàn)象,隨后對(duì)該處進(jìn)行平改斜并加一觀察門,同時(shí)要求巡檢工用測(cè)溫儀對(duì)煤粉制備系統(tǒng)每班不少于兩次測(cè)溫檢查,尤其是在開磨前。幾天過后,在一次開磨前進(jìn)行測(cè)溫檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)袋除塵器入口下端溫度超過100℃,用氣割割開口后,發(fā)現(xiàn)里面火光一片。如果開磨拉風(fēng),勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)上次濾袋燒損現(xiàn)象。
該袋除塵器煤粉入口安裝有一個(gè)膨脹節(jié),其水平段有400mm。在正常生產(chǎn)時(shí),攜帶煤粉的風(fēng)會(huì)在此處旋轉(zhuǎn)落下積煤,入口溫度一般控制在67℃左右,停磨時(shí)間長,此處積煤就會(huì)自燃,當(dāng)拉風(fēng)時(shí)燃燒著的煤粉就會(huì)被拉進(jìn)袋除塵器,黏在濾袋上,引燃濾袋。
由于改造時(shí)間長,影響生產(chǎn),當(dāng)時(shí)只臨時(shí)進(jìn)行了處理,在A處做一鐵三角并打上澆注料,后發(fā)現(xiàn)表面還有積煤存在,隨后在年底大修時(shí)進(jìn)行了徹底改造,去掉膨脹節(jié),改后未再發(fā)生類似現(xiàn)象。改造前后袋除塵器入口處結(jié)構(gòu)示意見圖1。
2個(gè)別濾袋燒損
2011年上半年,經(jīng)常出現(xiàn)個(gè)別濾袋表面部分燒損現(xiàn)象。換新袋后,使用一段時(shí)間又出現(xiàn)類似現(xiàn)象。每條燒損濾袋表面燒痕多處,大多集中在濾袋中下部。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),所用清灰脈沖氣壓偏低,不足0.5MPa,小于正常值;翻看運(yùn)行記錄,當(dāng)時(shí)袋除塵器進(jìn)出口壓差偏高,在2500~3000Pa左右。說明濾袋表面有積煤,脈沖壓力偏低,濾袋表面積煤不易振落。在正常生產(chǎn)時(shí),濾袋環(huán)境溫度不低于65℃,濾袋表面積煤長時(shí)間處于該環(huán)境中,會(huì)產(chǎn)生自燃,從而燒損濾袋。經(jīng)調(diào)整,清灰壓力恢復(fù)到0.6MPa以上,此后很長時(shí)間未再出現(xiàn)濾袋燒損現(xiàn)象。
2011年10月份左右,又出現(xiàn)了類似現(xiàn)象,但這次集中在個(gè)別風(fēng)室,當(dāng)時(shí)清灰脈沖壓力在0.6MPa以上,應(yīng)屬正常。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),氣動(dòng)提升閥出現(xiàn)故障,閥蓋關(guān)不嚴(yán),這樣,在脈沖振打時(shí),很多氣體從關(guān)不嚴(yán)的出風(fēng)口處被風(fēng)機(jī)抽走,起不到振打清灰作用,造成濾袋表面積煤而自燃。經(jīng)維修后,現(xiàn)運(yùn)行正常,未再出現(xiàn)燒損現(xiàn)象。
3濾袋破損
2010年下半年,其中有個(gè)風(fēng)室濾袋經(jīng)常出現(xiàn)破損現(xiàn)象,更換新濾袋后,不超過3天又會(huì)出現(xiàn)破袋現(xiàn)象。位置總是出現(xiàn)在該風(fēng)室?guī)讉€(gè)濾袋附近,而且破損部位集中在濾袋最下部。經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)正對(duì)該風(fēng)室防爆閥內(nèi)的防爆膜有破洞,正常生產(chǎn)時(shí),袋除塵器內(nèi)部為負(fù)壓,外部風(fēng)從防爆膜破洞處進(jìn)入除塵器內(nèi),濾袋被吹得來回?cái)[動(dòng),相互摩擦而造成濾袋下部破損。更換破損防爆膜后,未再出現(xiàn)濾袋破損現(xiàn)象。
4壓差大
每年冬季較冷或下雪天氣,煤磨袋除塵器常常出現(xiàn)壓差較高現(xiàn)象,最高時(shí)接近3000Pa,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)查看,濾袋表面積煤粉較多,并且潮濕,有糊袋現(xiàn)象。究其原因:
①進(jìn)廠原煤都需經(jīng)過大棚儲(chǔ)存和入庫均化后再入原煤倉,冬季比春夏秋三季入磨原煤水分高出近兩個(gè)百分點(diǎn);
②煤磨袋除塵器環(huán)境溫度低,雖然是三防濾袋,外有保溫,在同樣入口溫度情況下,冬季比夏季的除塵器內(nèi)部溫度低2℃;
③冬季清灰氣壓不穩(wěn)。壓縮空氣中含水分較大,管路中時(shí)有堵塞現(xiàn)象,尤其停磨一段時(shí)間,環(huán)境溫度降低,再啟動(dòng)時(shí),提升閥等清灰壓縮空氣系統(tǒng)時(shí)有凍塞,造成脈沖振打力量不夠,清灰不凈。
針對(duì)以上原因,采取了以下措施:
①提高煤磨袋除塵器入口溫度。一般在冬季,結(jié)合煤粉揮發(fā)分高低及壓差變化,提高1-2℃。
②加強(qiáng)巡檢,及時(shí)觀察壓縮空氣壓力變化,勤釋放壓縮空氣罐內(nèi)積水,尤其在停磨再啟動(dòng)之前,除要檢查氣體壓力外,還要認(rèn)真查看提升閥關(guān)閉情況;另外要查找是否有冷風(fēng)漏入現(xiàn)象,如防爆閥、殼體焊縫接頭處等。
③在倉滿停磨前,停止喂煤后,袋除塵器、通風(fēng)機(jī)不停,多開半小時(shí),以烘干濾袋表面積煤并振打清除。
④加強(qiáng)對(duì)壓縮空氣干燥機(jī)、空氣過濾器和氣水分離器等設(shè)備儀器的維護(hù),保證其完好。
⑤對(duì)相關(guān)的壓縮空氣罐和管路鋪設(shè)伴熱帶并做保溫。措施實(shí)施后,煤粉制備系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
三結(jié)束語
總之,對(duì)煤磨袋除塵器系統(tǒng)做到:無積煤,無漏風(fēng),濾袋清灰氣壓正常,清灰及各檢測(cè)裝置、安全設(shè)施完好,同時(shí)巡檢工勤檢查就能保障其安全有效運(yùn)行。