1.故障現(xiàn)象
1999年8月中旬某天夜晚10點(diǎn)許,我電位化工分廠三鼓冷工段一臺(tái)正在運(yùn)行的160m3/min的羅茨風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)型號(hào)為LG-700×830-2,配用JS128-10、130kW電機(jī))突然發(fā)生故障,所配用的三菱MT-A140E-132K型變頻器保護(hù)動(dòng)作停機(jī),此時(shí)變頻器機(jī)身面板上LED顯示為“E.OC3”,即過流斷路故障。經(jīng)當(dāng)班操作工切換,將故障風(fēng)機(jī)退出運(yùn)行,啟用另一臺(tái)備用風(fēng)機(jī),焦?fàn)t生產(chǎn)恢復(fù)正常。
2.監(jiān)查分析
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)工藝參數(shù)壓力、流量等均在正常范圍內(nèi),未有異常變化;風(fēng)機(jī)所配用的130kW電機(jī)長期工作負(fù)荷一直很穩(wěn)定,且負(fù)載率只有70%左右。根據(jù)變頻器過流保護(hù)動(dòng)作分析,故障發(fā)生在風(fēng)機(jī)設(shè)備上的可能性很大。但此臺(tái)風(fēng)機(jī)體積大、質(zhì)量重,很難立即準(zhǔn)確查找出故障點(diǎn)究竟在何部位。按以往的常規(guī)檢查方法,需要3~4名維修工對(duì)風(fēng)機(jī)作解體檢查,處理后再重新組裝,這樣至少要一整天時(shí)間,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
我們根據(jù)現(xiàn)有條件,設(shè)想用變頻器低速拖動(dòng)風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn),通過風(fēng)機(jī)內(nèi)可能產(chǎn)生的異常聲響來判別故障的種類要方便得多。
我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)用所配用的三菱變頻器從0Hz開始逐步加至10Hz,然后緩慢加志20Hz,最后至30Hz止;再從30Hz緩慢減至20Hz,然后10Hz以下,反復(fù)多次。其間,我們細(xì)心觀察電機(jī)、風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,電機(jī)無異常,但發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)齒輪箱內(nèi)部在低頻率10~20Hz運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),內(nèi)部發(fā)出沉悶的周期性異常聲響。這樣反復(fù)多次試驗(yàn),很快判別并確定風(fēng)機(jī)齒輪箱內(nèi)有機(jī)械故障。
3.故障修復(fù)
經(jīng)維修工打開齒輪箱蓋后發(fā)現(xiàn),在箱內(nèi)有一小鐵塊,兩只齒輪中的一只齒輪的齒角被碾壞,形成一個(gè)不規(guī)則的缺口毛邊平面。據(jù)此分析,齒輪箱內(nèi)兩咬合的齒輪在較高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,被小鐵塊卡住,在較大的轉(zhuǎn)動(dòng)慣性力作用下被碾過造成齒輪損壞,并使變頻器發(fā)生過流保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。維修工將損壞的齒輪缺口毛邊銼平整理修復(fù)后,風(fēng)機(jī)很快恢復(fù)了生產(chǎn)運(yùn)行。該故障風(fēng)機(jī)從檢查到修復(fù),前后僅用了2個(gè)多小時(shí)。用這種方法檢查判別風(fēng)機(jī)等大型設(shè)備故障,既方便又省時(shí)省力。