【摘 要】黔東電廠兩臺(tái)600MW 機(jī)組分別于2008年和2009年相繼投產(chǎn),為進(jìn)一步提高機(jī)組運(yùn)行可靠性、經(jīng)濟(jì)性,降低能耗水平,黔東公司針對(duì)機(jī)組現(xiàn)狀,開(kāi)展能耗評(píng)估,從設(shè)備治理改造、鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整、運(yùn)行方式優(yōu)化等方面進(jìn)行綜合治理,取得了顯著的效果。
【關(guān)鍵詞】機(jī)組 節(jié)能 降耗 分析 措施
1 引言
能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)資源,制約我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要因素。因此,節(jié)能降耗,節(jié)約用電,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,具有十分重要的意義。同時(shí),節(jié)能減排也是我國(guó)各級(jí)政府強(qiáng)力推進(jìn)的重大舉措和社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn),其社會(huì)意義也非常重大。當(dāng)前國(guó)家大力提倡綠色GDP,“十二五”計(jì)劃也將火電行業(yè)確定為高耗能行業(yè),是“十二五”期間節(jié)能降耗重點(diǎn)行業(yè)之一。據(jù)有關(guān)單位統(tǒng)計(jì),目前,我國(guó)火電供電煤耗與發(fā)達(dá)國(guó)家水平還有20%左右的差距,因此,我國(guó)火電行業(yè)的節(jié)能降耗還有較大的空間。提高火電廠的一次能源利用率,盡可能的降低發(fā)電成本,已成為全國(guó)各大發(fā)電企業(yè)及科研院所研究的課題。各電站情況不同,可采用的節(jié)能降耗方法也各異,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),總結(jié)分析出了我廠在運(yùn)行過(guò)程中采取的切實(shí)可行的節(jié)能降耗措施。
2 機(jī)組概況
鍋爐是由東方鍋爐廠引進(jìn)福斯特·惠勒公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造,型號(hào):DG2028/17.45-Ⅱ3,型式:亞臨界壓力,一次中間再熱,雙拱形單爐膛,“W”型火焰燃燒方式,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼、全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng),露天布置,配雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。
汽輪機(jī)是由東方汽輪機(jī)廠制造N600-16.7/538/538-1,型式:亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、純沖動(dòng)凝汽式,配有兩臺(tái) 50%MCR 出力的汽動(dòng)給水泵和一臺(tái) 30%MCR 出力的電動(dòng)給水泵。
發(fā)電機(jī)為東方電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的DH-600-G三相同步汽輪發(fā)電機(jī),冷卻方式為水氫氫。
3 影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的因素
3.1 機(jī)組供電煤耗高
黔東電廠兩臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),因受核準(zhǔn)、煤炭等制約長(zhǎng)期未能正常發(fā)電,在設(shè)備治理、管理方面與集團(tuán)公司的標(biāo)桿企業(yè)存在一定的差距。
原煤倉(cāng)設(shè)計(jì)存在一定的缺陷,在煤倉(cāng)內(nèi)部存在一定的“死區(qū)”,容易使煤滯流,加之我廠來(lái)煤較濕、粘度大,就造成原煤倉(cāng)很容易出現(xiàn)“假空倉(cāng)”狀態(tài),導(dǎo)致輸煤皮帶不能停運(yùn),常發(fā)生給煤機(jī)斷煤、返粉,從而影響鍋爐的燃燒穩(wěn)定,機(jī)組不能帶高負(fù)荷運(yùn)行,在緊急情況下必須投油穩(wěn)燃。
制粉系統(tǒng)管理未規(guī)范,常發(fā)生分離器堵塞,使制粉系統(tǒng)出力未達(dá)到設(shè)計(jì)值、煤粉細(xì)度變化較大,給燃燒調(diào)整、配風(fēng)帶來(lái)很大的影響。造成飛灰、大渣含碳量偏大,排煙溫度較高,造成鍋爐的效率下降。
鍋爐燃燒調(diào)整、配風(fēng)優(yōu)化未全面開(kāi)展,減溫量比設(shè)計(jì)值偏大,再熱器溫度不能達(dá)到設(shè)計(jì)值。
3.2 廠用電率高
凝結(jié)水泵設(shè)計(jì)流量偏大,在低負(fù)荷運(yùn)行期間,為滿足系統(tǒng)運(yùn)行的要求,必須開(kāi)啟凝結(jié)水循環(huán)、凝結(jié)水雜用水,關(guān)小除氧器上水調(diào)節(jié)門(mén),勢(shì)必造成節(jié)流損失的增加,導(dǎo)致凝結(jié)水泵做了部份無(wú)用功,電耗增加。
儀用壓縮空氣泄漏點(diǎn)較多、空壓機(jī)聯(lián)鎖定值整定不合理,要單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),要兩臺(tái)儀用空壓機(jī)運(yùn)行才能滿足要求,造成儀用空壓機(jī)的廠用耗電量增加。
輸灰邏輯、控制方式設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致在單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行,必須要三臺(tái)除灰空壓機(jī)運(yùn)行才能滿足要求,造成除灰系統(tǒng)的廠用電耗量增加。
4 設(shè)備改造與治理,提高設(shè)備的可靠性
4.1 原煤倉(cāng)改造
原煤倉(cāng)粘壁、堵煤、斷煤情況嚴(yán)重,導(dǎo)致機(jī)組頻繁降出力及助燃用油量大幅增加,嚴(yán)重影響機(jī)組的正常運(yùn)行。經(jīng)考察分析,確認(rèn)堵煤原因?yàn)椋好簜}(cāng)原設(shè)計(jì)為不規(guī)則的半圓錐狀,存在棱角死區(qū),在原煤向下流動(dòng)時(shí),在煤倉(cāng)下部圓錐體口處存在瓶頸,造成棱角死區(qū)部分貼壁原煤處于滯流狀態(tài)。當(dāng)原煤潮濕、流動(dòng)性差時(shí),很容易壓實(shí)、粘壁。若原煤粘壁較輕,在運(yùn)行中會(huì)頻繁出現(xiàn)“虛假空倉(cāng)”現(xiàn)象;若原煤粘壁較重,使能下煤的“中心孔”越來(lái)越小,會(huì)逐步將煤倉(cāng)堵死。
經(jīng)考察調(diào)研,確定煤倉(cāng)改造方案:對(duì)兩臺(tái)爐原煤倉(cāng)內(nèi)部采用加裝鋼襯板的方法增大的接口棱角角度,消除幾何死區(qū),使煤倉(cāng)成為較規(guī)則的圓錐狀,并涂上耐磨材料,打磨光滑,減少原煤在煤倉(cāng)中的阻力,另從煤倉(cāng)出口往上切除1140mm,在此處加裝破拱機(jī),將給煤機(jī)入口閘板下移。
改造后給煤機(jī)入口斷煤、原煤倉(cāng)粘壁、堵倉(cāng)次數(shù)大幅下降,減少了鍋爐的穩(wěn)燃用油,同時(shí)使機(jī)組運(yùn)行可靠性大幅提高。
目前#1爐已改造四臺(tái)磨煤機(jī),#2爐已改造三臺(tái)磨煤機(jī),兩臺(tái)機(jī)組剩余磨煤機(jī)應(yīng)盡快進(jìn)行改造,以最大限度提高設(shè)備安全運(yùn)行系數(shù),保證機(jī)組安全。同時(shí)給煤機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定,有效降低同負(fù)荷下磨煤機(jī)的運(yùn)行裕度,有效降低制粉單耗、穩(wěn)燃耗油,從而降低供電煤耗。
4.2 凝結(jié)水泵改造
我廠原凝結(jié)水泵設(shè)計(jì)偏大,運(yùn)行中電流達(dá)241.90A,壓力3.72MPa,當(dāng)機(jī)組在70%負(fù)荷或更低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水母管高,除氧器上水調(diào)門(mén)節(jié)流損失大、閥門(mén)沖刷嚴(yán)重,管道振動(dòng)大,從而導(dǎo)致該閥門(mén)調(diào)節(jié)性能大幅下降,同時(shí)增加該閥門(mén)損耗。為避免該類(lèi)異常發(fā)生,就必須通過(guò)開(kāi)啟凝結(jié)水再循環(huán)、凝結(jié)水雜用水等來(lái)降低凝結(jié)水母管壓力,從而造成凝泵在做部份無(wú)用功,經(jīng)濟(jì)性下降,因經(jīng)常開(kāi)啟凝結(jié)水再循環(huán)門(mén),使調(diào)節(jié)閥磨損加劇,振動(dòng)增加,最終導(dǎo)致此閥門(mén)經(jīng)常損壞。
經(jīng)研究后,確定將凝結(jié)水泵原設(shè)計(jì)的5級(jí)葉輪,去掉凝結(jié)水泵第二級(jí)葉輪,保留4級(jí)葉輪。在取下葉輪處加裝軸套,使其各間隙不變。
改造后數(shù)據(jù)分析:
減級(jí)前后2B凝泵電流、凝結(jié)水流量、機(jī)組負(fù)荷、壓力分析表:
減級(jí)前電流(A)
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減級(jí)后電流(A)
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減級(jí)前凝結(jié)水流量(m³/h)
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減級(jí)后凝結(jié)水流量(m³/h)
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減級(jí)前壓力(MPa)
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減級(jí)后壓力(MPa)
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減級(jí)前機(jī)組負(fù)荷(MW)
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減級(jí)后機(jī)組負(fù)荷(MW)
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238.31
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155.65
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1468.29
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728.33
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4.17
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3.80
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凝泵啟動(dòng)時(shí)
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凝泵啟動(dòng)時(shí)
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254.58
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181.29
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1702.29
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1191.13
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3.69
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3.40
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機(jī)組并網(wǎng)
|
機(jī)組并網(wǎng)
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246.99
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167.82
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1585
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939.86
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3.87
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3.58
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50.04
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50.06
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252.70
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170.83
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1678.72
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992.85
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3.73
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3.55
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100.32
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100.58
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252.55
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181.85
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1685.43
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1195.83
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3.73
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3.40
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202.82
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200.72
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246.62
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179.51
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1593.36
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1118.98
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3.87
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3.43
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300.04
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300.90
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247.24
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188.08
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1601.20
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1280.73
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3.84
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3.31
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400.71
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401.60
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243.52
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197.65
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1600.51
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1462.37
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3.72
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3.05
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450.52
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450.54
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241.90
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198.45
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1599.72
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1499.35
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3.72
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3.00
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520.46
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520.69
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根據(jù)上表可以得出,2B凝泵從啟動(dòng)前期至520MW負(fù)荷期間,2B凝泵減級(jí)前后電流電流變化在43A至82A左右變化,根據(jù)電流計(jì)算凝泵通過(guò)減級(jí)后,2B凝泵啟動(dòng)初期(沖管上水),以24小時(shí)計(jì)可節(jié)約廠用電11903.04 kWh,整個(gè)機(jī)組啟動(dòng)按照48小時(shí)計(jì)算廠用電,可節(jié)約廠用電19304.96 kWh;機(jī)組平均以520MW負(fù)荷計(jì),2B凝泵每天可節(jié)約廠用電6256.8kWh。
凝泵安全性分析:在凝結(jié)水泵未改造前,由于電動(dòng)機(jī)、泵出力都偏大,在低負(fù)荷時(shí)因出口壓力偏高,使凝泵的軸向推力增大,導(dǎo)致凝泵斷軸共3次,造成了上萬(wàn)元的直接經(jīng)濟(jì)損失,甚至出現(xiàn)一臺(tái)機(jī)組兩臺(tái)凝泵出現(xiàn)故障,而造成機(jī)組被迫非停1次。在經(jīng)過(guò)改造后從未發(fā)生凝泵斷軸事件。另外2B凝泵在減級(jí)后,節(jié)能的效果明顯的,除氧器上水調(diào)節(jié)閥噪音和振動(dòng)明顯降低,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)整個(gè)凝結(jié)水系統(tǒng)壓力降低0.7MPa左右,即降低了廠用電率,又保障了整個(gè)凝結(jié)水系統(tǒng)的正常運(yùn)行和機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4.3 燃油泵變頻改造
我廠每臺(tái)爐共配置了36只油槍。為了保證鍋爐用油配置了3臺(tái)供油泵,單臺(tái)供油泵電機(jī)容量為132KW可供單臺(tái)鍋爐所有油槍同時(shí)投入運(yùn)行。而在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中鍋爐啟動(dòng)升壓時(shí)只需投入12~16只油槍?zhuān)品巯到y(tǒng)啟動(dòng)后油槍將逐漸減少,在鍋爐燃燒不穩(wěn)需要助燃時(shí)只需投入4只油槍即可。所以在這種運(yùn)行工況下就造成了大量的能量損失。
經(jīng)研究決定,對(duì)#1、2燃油泵進(jìn)行變頻改造(采用一拖二方式,即一套變頻器帶兩臺(tái)泵運(yùn)行,但這兩臺(tái)泵不能同時(shí)運(yùn)行),采用三臺(tái)燃油泵采用“二工一備”運(yùn)行方式,在正常運(yùn)行時(shí)采用一臺(tái)泵運(yùn)行,一臺(tái)泵備用,且處于聯(lián)鎖狀態(tài)。運(yùn)行中當(dāng)母管壓力低或工作泵故障,聯(lián)鎖啟動(dòng)備用泵,母管壓力到定值后則自動(dòng)停運(yùn)備用泵。#3供油泵作為工頻備用。
另外,對(duì)運(yùn)行方式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整:進(jìn)回油母管聯(lián)絡(luò)門(mén)開(kāi)度進(jìn)行控制,爐側(cè)燃油壓力基本穩(wěn)定在2.95MPa,供油泵電流下降了60A左右,節(jié)能效果較為明顯,相當(dāng)于每小時(shí)降低廠用電32KW,月節(jié)電2.3萬(wàn)度,年節(jié)電經(jīng)濟(jì)效益12萬(wàn)元以上。
4.4 閥門(mén)內(nèi)漏治理
建立閥門(mén)內(nèi)漏治理臺(tái)賬,通過(guò)定期進(jìn)行閥門(mén)測(cè)溫對(duì)比,及時(shí)發(fā)現(xiàn)閥門(mén)內(nèi)漏的隱患,并及時(shí)進(jìn)行整改,若機(jī)組運(yùn)行中能處理的就及時(shí)處理,不能處理的通過(guò)運(yùn)行方式的調(diào)整使其暫時(shí)隔離,如:鍋爐定排手動(dòng)門(mén)、電動(dòng)門(mén)存在內(nèi)漏,而運(yùn)行中又不能處理,則將定排手動(dòng)總門(mén)關(guān)閉,在鍋爐定排時(shí)才將其打開(kāi),定排結(jié)束將其關(guān)閉。運(yùn)行不能處理的閥門(mén)利用停機(jī)時(shí)間進(jìn)行集中處理。
通過(guò)閥門(mén)內(nèi)漏的治理,機(jī)組運(yùn)行的補(bǔ)水率由原來(lái)1.0%下降為0.48%。
5 運(yùn)行方式優(yōu)化,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性
5.1 機(jī)組啟動(dòng)方式優(yōu)化
我廠鍋爐油槍設(shè)計(jì)為1.25t/h,在機(jī)組啟動(dòng)的耗油量達(dá)150噸左右。為了降低機(jī)組啟動(dòng)油耗,從設(shè)備改造、運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,將油槍出力改為0.8t/h,在鍋爐點(diǎn)火后,二次風(fēng)溫到達(dá)160℃即啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī)開(kāi)始暖磨,當(dāng)一、二次風(fēng)溫達(dá)啟動(dòng)條件后,即投入啟動(dòng)磨的大油槍?zhuān)瑔?dòng)磨煤機(jī)運(yùn)行啟動(dòng),建立磨煤機(jī)料位,機(jī)組暖機(jī)過(guò)程中,采用一支油槍一支煤火嘴的方式運(yùn)行,最少的時(shí)候只有四支油槍帶四支煤火嘴運(yùn)行,煤粉燃燒良好,機(jī)組并網(wǎng)前即啟動(dòng)了兩臺(tái)磨機(jī)運(yùn)行,投用了五支火嘴,并網(wǎng)后又先后啟動(dòng)了兩臺(tái)磨機(jī),在水位、汽溫可控的情況下,快速進(jìn)行升負(fù)荷,同時(shí),倒廠用電、并泵等工作并沒(méi)有讓升負(fù)荷過(guò)程保持,從而在并網(wǎng)后49分鐘內(nèi)鍋爐實(shí)現(xiàn)了斷油運(yùn)行,經(jīng)過(guò)多次摸索,反復(fù)實(shí)踐,最終使機(jī)組冷態(tài)啟機(jī)油耗大幅降低,已降至50噸左右。
5.2 正常運(yùn)行方式的優(yōu)化
5.2.1 輸灰系統(tǒng)優(yōu)化
我廠輸灰系統(tǒng)采用北京國(guó)電富通科技發(fā)展有限公司設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的雙套管密相氣力輸灰系統(tǒng)。自投產(chǎn)以來(lái)單臺(tái)爐運(yùn)行時(shí)一直要運(yùn)行3臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行,減壓閥后調(diào)整壓力0.35MPa,各電場(chǎng)輸灰管進(jìn)氣門(mén)前手動(dòng)門(mén)全開(kāi),單個(gè)輸灰管輸灰壓力最高0.15MPa才能達(dá)到輸灰的要求,若2臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行則不能滿足輸灰的要求,使廠用電率一直居高不下。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和輸灰系統(tǒng)廠家的指導(dǎo),對(duì)省煤器、一電場(chǎng)、二電場(chǎng)、三電場(chǎng)、四電場(chǎng)、五電場(chǎng)各輸灰管進(jìn)氣進(jìn)行節(jié)流調(diào)整,并將各電場(chǎng)進(jìn)氣手動(dòng)門(mén)關(guān)閉;根據(jù)各電場(chǎng)灰量大小:省煤器、一電場(chǎng)進(jìn)氣手動(dòng)門(mén)開(kāi)啟2.5~3圈;二電場(chǎng)進(jìn)氣手動(dòng)門(mén)開(kāi)啟2~2.5圈;三電場(chǎng)、四電場(chǎng)、五電場(chǎng)進(jìn)氣手動(dòng)門(mén)開(kāi)啟1.5~2圈。關(guān)閉一電場(chǎng)所有倉(cāng)泵的流化閥。
調(diào)整后單臺(tái)爐運(yùn)行時(shí)2臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行,減壓閥后調(diào)整壓力0.35MPa,各電場(chǎng)輸灰管進(jìn)氣門(mén)前手動(dòng)門(mén)按節(jié)流方法進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)可以達(dá)到雙套管輸灰系統(tǒng)低壓力、高濃度、低流速的設(shè)計(jì)理念,單臺(tái)爐運(yùn)行時(shí)可以做到只運(yùn)行兩臺(tái)空壓機(jī),而且氣源充足,各輸灰管道在運(yùn)行中除設(shè)備問(wèn)題外未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,并且彎頭破損現(xiàn)象在調(diào)整后從未發(fā)生,單機(jī)運(yùn)行時(shí),每年可節(jié)約廠用電60萬(wàn)元。
5.2.2 制粉系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行
鍋爐設(shè)計(jì)為前后墻“W”火焰燃燒,燃燒穩(wěn)定性較好,額定負(fù)荷時(shí)投用五臺(tái)制粉系統(tǒng),50%負(fù)荷時(shí)投用三臺(tái)制粉系統(tǒng),減少磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)、同時(shí)減少一次風(fēng)量降低一次風(fēng)機(jī)電流,節(jié)電效果明顯。
通過(guò)定期降低原煤倉(cāng)的料位,有效防止了煤倉(cāng)內(nèi)的滯流煤粘貼于倉(cāng)壁,造成“虛假空倉(cāng)”現(xiàn)象,導(dǎo)致輸煤皮帶不能停運(yùn)、制粉系統(tǒng)斷煤的事件發(fā)生。從而減小了保證了制粉系統(tǒng)的可靠、安全運(yùn)行,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
5.2.3 脫硫系統(tǒng)運(yùn)行方式優(yōu)化
實(shí)時(shí)監(jiān)視煙氣中二氧化硫的含量、脫硫效率等參數(shù),當(dāng)二氧化硫的含量下降時(shí),及時(shí)調(diào)整漿液循環(huán)泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù)、調(diào)整氧化風(fēng)機(jī)的出力,通過(guò)調(diào)整大幅降低了脫硫廠用電率,脫硫廠用電率由原來(lái)?%降為且減輕了設(shè)備磨損,節(jié)約了設(shè)備維護(hù)費(fèi)用。
5.2.4 循環(huán)水泵運(yùn)行優(yōu)化
為降低循環(huán)水泵電耗,根據(jù)循環(huán)水溫變化,#1、2 機(jī)在循環(huán)水溫較低或低負(fù)荷時(shí),采用兩機(jī)三泵運(yùn)行方式,冬季采用單機(jī)單泵運(yùn)行方式,節(jié)電效果明顯。
5.2.5 廠用電系統(tǒng)優(yōu)化:
5.2.5.1 減少空載運(yùn)行變壓器數(shù)量
在暗備用動(dòng)力中心接線方式下,正常運(yùn)行時(shí),調(diào)整兩段母線所帶負(fù)荷的運(yùn)行方式,使兩段母線負(fù)荷電流盡量平衡,兩臺(tái)互為備用的變壓器各帶一半負(fù)荷運(yùn)行,每臺(tái)變壓器的負(fù)載損耗降為帶全部負(fù)荷時(shí)的1/4,從而使節(jié)能效果明顯。
5.2.5.2 照明系統(tǒng)優(yōu)化
機(jī)組正常運(yùn)行期間,配電室開(kāi)事故照明及中間一排燈,當(dāng)有人工作時(shí)可根據(jù)需要開(kāi)啟相關(guān)照明。生間區(qū)域的照明分別冬季、夏季進(jìn)行規(guī)定了開(kāi)關(guān)時(shí)間。
6 鍋爐燃燒調(diào)整優(yōu)化
我廠#1鍋爐投產(chǎn)后結(jié)焦嚴(yán)重,因跨大焦導(dǎo)致?lián)圃鼨C(jī)多次停運(yùn),甚至使撈渣機(jī)斷裂,已嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。對(duì)#1爐進(jìn)行了燃燒優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化鍋爐運(yùn)行方式和參數(shù),減少、緩解了#1鍋爐的爐膛結(jié)焦,提高鍋爐熱效率。
6.1 制粉系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化
無(wú)煙煤與煙煤摻燒方式選擇“分磨磨制,爐內(nèi)混燒”的方式,即V1、V2煤種進(jìn)行單獨(dú)上倉(cāng),通過(guò)改變對(duì)應(yīng)制粉系統(tǒng)及該配風(fēng)單元運(yùn)行參數(shù)后,進(jìn)行爐內(nèi)各煤種的混燒。
調(diào)整磨煤機(jī)出口分離器折向擋板,以改變煤粉細(xì)度,通過(guò)化驗(yàn)分析飛灰含碳量、大渣含碳量分別從原來(lái)的5.63%/6.86%下降為2.53%/3.2%左右,逐步使煤粉的細(xì)度達(dá)到經(jīng)濟(jì)細(xì)度。
將四角燃燒器消旋葉片放至最低,減少其煤粉氣流的旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度,減少火焰刷墻結(jié)焦。
6.2 運(yùn)行氧量調(diào)整和二次風(fēng)配比調(diào)整
由于該鍋爐采用低 NOx 燃燒方式,燃盡風(fēng)量過(guò)大,燃燒初期缺氧,造成煙氣中 CO 含量較大。由于還原性氣氛的存在,容易造成爐膛高溫腐蝕和受熱面結(jié)焦,從而導(dǎo)致排煙損失增加,降低鍋爐效率。
鍋爐運(yùn)行中嚴(yán)格控制鍋爐平均氧量在4.5%~5.5%之間運(yùn)行,所有氧量點(diǎn)必須高于3%運(yùn)行,以防止、減緩鍋爐結(jié)焦。
鍋爐二次風(fēng)與爐膛壓差控制在0.7KPa~1.0KPa運(yùn)行,任何時(shí)候風(fēng)箱壓差均不得低于0.7KPa運(yùn)行。
7 管理創(chuàng)新
除了對(duì)#1、 2機(jī)組進(jìn)行設(shè)備治理、 燃燒優(yōu)化調(diào)整、運(yùn)行方式優(yōu)化等措施,黔東公司還積極從管理上找原因,從各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行對(duì)比分析,查找出管理中存在的漏洞,加強(qiáng)培訓(xùn)以提高全員節(jié)能意識(shí),組織生產(chǎn)管理人員到系統(tǒng)內(nèi)先進(jìn)電廠進(jìn)行考察學(xué)習(xí),從設(shè)備狀況、運(yùn)行小指標(biāo)、燃煤結(jié)構(gòu)、 煤質(zhì)狀況、管理方式等幾個(gè)方面進(jìn)行了對(duì)標(biāo),并針對(duì)自身存在的不足制定整改計(jì)劃, 在日常工作中認(rèn)真落實(shí)。
8 結(jié) 論
通過(guò)對(duì)#1、 2 機(jī)組采取的一系列治理措施,兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性有了很大提高。下表為主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對(duì)比:
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供電煤耗
(g/kwh)
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全廠廠用電率
(%)
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綜合廠用電率
(%)
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2011年
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335.9
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7.80
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8.52
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2012年
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329.59
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7.55
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8.167
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由此可見(jiàn)節(jié)能降耗是發(fā)電企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益最直接、最有效的途徑, 樹(shù)立全員節(jié)能意識(shí),加強(qiáng)節(jié)能管理,仍是今后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)機(jī)組能耗治理的重點(diǎn)。