廣州珠江電廠1號機組1,2,3號高壓加熱器是由哈爾濱鍋爐廠制造的,型號分別為GJ-1100-1型、GJ-1180-2型、GJ-820-3型,于1997年投產,其中3號高壓加熱器的運行狀況較差。到目前為止,珠江電廠因高壓加熱器管子泄漏或管內有雜物而封堵的管子已多達150根,超過了管子總數的10%,在運行中,管子經常出現泄漏,不得不退出系統(tǒng)進行搶修。
1 高壓加熱器傳統(tǒng)的搶修方法
高壓加熱器在運行過程中,出現泄漏,必須退出系統(tǒng)進行搶修。過去常規(guī)的方法就是先做安措,將汽側、水側疏水泄壓,待措施完成后,再降溫一段時間,然后打開人孔門,通過自然散熱或用一個防爆風扇對著人孔送風,散熱效果很不理想,通常要3~4天才能降至工作溫度50℃,加上搶修恢復需一個星期,這樣,既拖延了搶修時間,又增加了生產成本。
2 改進搶修工藝方法
高壓加熱器在運行中出現故障,即時退出系統(tǒng),以最快的速度修復高加并恢復系統(tǒng),降低發(fā)電成本,是檢修人員必須考慮的問題。在搶修1號機組3號高壓加熱器時采用了如下的方法,大大縮短了降溫時間,提高了搶修效率。
在做好安措,打開人孔門后,用一條直徑50 mm的通風軟管,利用現場的壓縮空氣,從水側排空口送入,由于隔板的作用,空氣必須順著各管子繞加熱器一圈出來,送氣可先小后大,容器中的熱量很快被管子里的氣流帶出,僅用十幾個小時,溫度就由原來的160℃左右降至50℃,即達到安全進入容器的作業(yè)溫度。此外,為了防止管道傳熱使容器里的溫度升高,作業(yè)人員還隨身帶一條壓縮空氣管,將人周圍的溫度再次降低,以保持人體可接近的溫度。
這次3號高壓加熱器搶修,封堵管子3根,共6個口,管子與管板腐蝕焊接部位達20多處,分別試壓3次達到不漏的要求,前后共用3天不到的時間,就恢復了系統(tǒng),為發(fā)電降耗贏得了時間。