我國礦井水凈化處理技術起始于上世紀70年代末,目前用于處理能力在每天幾萬t以下的,處理地表江河、湖泊水的凈化處理構筑物,在煤礦礦井水處理工藝中大部分被 采 用過,如預沉調(diào)節(jié)池、反應沉淀池(或澄清池)、過濾池等。礦井水凈化處理后可作工業(yè) 用水或生活用水。已投入使用的凈化處理技術主要有:沉淀、混凝沉淀、混凝 沉淀過濾(混凝澄清過濾)等。處理后直接排放的礦井水,通常采用沉淀或混凝沉淀處理技 術。處理后作為生產(chǎn)用水或其它用水的,通常采用混凝沉淀過濾(混凝澄清過濾)處理技術 。處理后作為生活用水,過濾后必須再經(jīng)過消毒處理。有些含懸浮物的礦井水含鹽量較高 ,處理后作為生活飲用水還必須在凈化后再經(jīng)過淡化處理。?
1 礦井水處理技術現(xiàn)狀
?。?)混凝劑和混合形式。
含懸浮物礦井水凈化處理通常采用鋁鹽或鐵鹽混凝劑。目前聚合氯化鋁較為常用,也有用 聚合鋁鐵的。絮凝劑主要采用聚丙烯酰胺。
礦井水處理中混凝劑混合方式通常采用水泵混合、管道混合器混合和機械混合,其中水泵混 合較常采用。?
?。?)沉淀和澄清。
礦井水凈化處理采用沉淀池或澄清池作為主要處理單元。沉淀池采用平流式沉淀、斜管(板)沉淀,其處理能耗小,但存在處理設施占地面積大,沉淀污泥易堵塞造成排泥不 暢等缺點。機械加速澄清池、水力循環(huán)澄清池都是集混凝反應和沉淀過程于一體的水處理設 施,水力循環(huán)澄清池具有處理過程中動力消耗低、耐負荷沖擊能力強、設施維護簡單和 操作方便等優(yōu)點。機械加速澄清池占地面積較小,但處理能耗大、設備維護工作量大,實際 應用中處理效果不如水力循環(huán)澄清池好。氣浮池也有應用,但應用較少。?
?。?)過濾。
礦井水處理常用的過濾設施有快濾池和重力式無閥濾池??鞛V池管路、閥門系統(tǒng)復雜,反沖 洗操作繁瑣;重力式無閥濾池能自動反沖洗,操作簡便,管理和維護方便。濾池通常采用無 煙煤和石英砂雙層濾料。?
?。?)消毒。
礦井水凈化處理后作為生活用水必須經(jīng)過消毒處理,一般采用二氧化氯消毒,次氯酸鈉 和液氯采用較少。?
?。?)礦井水中主要含有以煤屑為主的懸浮物,具有色黑、加藥后 形成的 礬花結構松散、沉降速度慢等特點。許多含懸浮物礦井水處理工程,投入運行后,設計水量 和水質(zhì)達不到設計要求,主要是因為反應不充分、平流或斜管沉淀池表面負荷取值較大所 致。另一方面,由于提升泵、供水泵、加藥設備、消毒設備、控制系統(tǒng)和附屬建(構)筑等 均按設計處理水量設計,這就造成工程投資的巨大浪費。?
(6)不同煤礦的礦井水中所含懸浮物的濃度差異較大,決定了投加混凝劑種類和數(shù)量不盡相 同。由于混凝藥劑選擇和投加不當,使得一些煤礦礦井水處理后達不到預期效果。由于不能 及時對進水和出水水質(zhì)、處理流量、加藥量、水池液位等進行監(jiān)控,許多礦井水處理工程 只有水泵和簡易的加藥裝置,因此,礦井水處理后的水量和水質(zhì)無法得到保證。?
?。?)煤礦井下生產(chǎn)使用的采掘機械需要使用乳化油和機油,油類物質(zhì)進入礦井 水中,采用常規(guī)混凝、斜管沉淀和過濾技術不能有效去除礦井水中的油類物質(zhì)。?
2 姚橋煤礦礦井水凈化處理工藝
姚橋煤礦礦井水處理工程的設計處理能力為9000t/d,處理后作為生產(chǎn)和洗澡用水,采用混 凝反應、澄清、過濾及消毒工藝,流程見圖1。?
圖1 礦井水處理工藝流程
礦井水由井下排水泵提升至預沉調(diào)節(jié)池,自流進入吸水井,由提升泵提升進入水 力循環(huán)澄清池,泵前加入混凝劑、泵后加入絮凝劑,水力循環(huán)澄清池出水自流進入重力式無 閥濾池,濾池出水自流進入清水池,清水池前投加二氧化氯進行殺菌消毒。無閥濾池的反沖 冼水自流進入集水池,由潛污泵提升進入預沉調(diào)節(jié)池,以提高礦井水資源的利用率。水力循 環(huán)澄清池內(nèi)泥斗中的煤泥水定時排放至煤泥濃縮池,濃縮后經(jīng)渣漿泵提升進入壓濾系統(tǒng)處理 。?
3 礦井水處理工藝特點
姚橋煤礦礦井水處理工程根據(jù)礦井水水質(zhì)特點確定工藝技術參數(shù),采用一次提升到水力循環(huán) 澄清池,再自流進入后續(xù)各處理構筑物,出水水質(zhì)穩(wěn)定可靠,動力設備較少,能耗較低。
采用水力循環(huán)澄清池與重力式無閥濾池相結合的工藝技術,主要處理構筑物采用鋼筋混凝土 結構,具有占地面積小、使用壽命長、工程投資省、工藝簡單、操作管理方便、運行成本低 等特點。?
礦井水中浮化油在投入電解質(zhì)混凝劑后脫穩(wěn),被水力循環(huán)澄清池內(nèi)大量的回流泥渣截留和吸 附,得以有效去除。?
姚橋煤礦礦井水凈化處理系統(tǒng)實現(xiàn)了自動加藥、自動排泥、自動反沖洗的全過程監(jiān)控,包括 電 控系統(tǒng)、上位監(jiān)控系統(tǒng)、PLC系統(tǒng)和儀表檢測系統(tǒng)。儀表檢測系統(tǒng)包括加藥流量、處理流量 、水池液位和加藥箱液位、進水和出水濁度等連續(xù)自動檢測。?
4 效益分析?
4.1 經(jīng)濟效益分析
姚橋煤礦礦井水處理工程實施之前,全礦生產(chǎn)和生活用水主要靠抽取地下深井水,礦井水處 理工程實施以后每年可凈化利用的礦井水量為324萬t。?
(1) 抽取地下水成本和年抽水費用。深井水每年抽取量324萬t;年抽水費用206.1萬元; 抽水成本0.636元/t。
計算依據(jù)是:水資源費0.23元/t;電價0.52元/度;排污費0.08元/t;現(xiàn)有水源井15個,水 源 井投資28萬元/個(其中打井費用15萬元/個,土建、設備及安裝13萬元/個),水源井使用 壽命20年;每個水源井提升泵1臺,功率15kW,每日運行15h,流量40t/h;每個水源井操作 人員2人,人工工資900元/月;每個水源井年維護費用1萬元。?
?。?) 礦井水處理成本和年凈化利用礦井水費用。 礦井水年處理水量324萬t;年凈化利用礦井水費用74.5萬元;水處理成本0.19元/t(不包括 供水電費)。
計算依據(jù)是:工程投資253萬元,其中土建工程94萬元,設備工程106萬元,安裝工程35萬元 , 其它費用18萬元;土建折舊按40年,設備折舊按20年;設備年維修費按設備投資的2%;電價 0.52元/度,礦井水處理有效功率42kW,供水有效功率30kW;操作管理人員8人,人工工資900元/月;聚合氯化鋁(PAC)2000元/t,投加量30mg/l;聚丙烯酰胺(PAM)20000元/t,投 加量0.3 mg/l;處理水量9000t/d,年有效生產(chǎn)天數(shù)360d。??(3)年經(jīng)濟效益。
年經(jīng)濟效益=年免抽取深井水費用+年免交排污費-年凈化利用礦井水費用=206.1+25.9(0.08 元/t×324萬t)-74.5=157.5萬元。?
4.2 環(huán)境效益分析
姚橋煤礦礦井水凈化處理后,每年可減少排放懸浮物630t,環(huán)境效益明顯。
4.3 社會效益分析
礦井水凈化處理后作為生產(chǎn)和生活用水可以減少地下深井水的開采量,節(jié)約地下水資源,保 護礦區(qū)地下水和地表水的自然平衡;可以解決過度開采地下深井水帶來的環(huán)境問題,改善煤 礦企業(yè)和周圍村莊之間的關系;可以解決礦區(qū)用水量日益增加和水資源越來越短缺的矛盾, 保證煤礦企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營,提高煤礦企業(yè)的綜合效益,促進礦區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。?
5 結語
我國煤礦礦井水年排放量約為22億t,而礦井水的資源化利用率僅在20%左右,大量未經(jīng)處理 的礦井水直接排放,不僅污染了環(huán)境,而且還浪費了寶貴的礦井水資源。我國煤礦企業(yè)多分 布在干旱和半干旱地區(qū),水資源較貧乏,約2/3的煤礦缺水和嚴重缺水,生產(chǎn)和生活用水 緊張,在相當程度上制約了煤炭生產(chǎn)和礦區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。?
姚橋煤礦礦井水凈化處理技術為國家“九五”期間重點技術創(chuàng)新項目,其處理技術 在其它煤礦區(qū)應用,會有廣闊的推廣前景。