????3.6引流注漿技術(shù)
????在注漿封堵導(dǎo)水陷落柱通道基本成功后,為了防止在加壓注漿條件下,漿液的大量流失,利用井筒排水,既可對(duì)注漿堵水進(jìn)行檢驗(yàn),同時(shí)還可以加固突水點(diǎn)附近的細(xì)小裂隙,加快注漿堵水進(jìn)度和復(fù)礦速度。引流注漿的時(shí)期和注漿量取決于長觀孔水位和井筒的排水情況,引流注漿期間長觀孔水位若下降則應(yīng)加大注漿量,或停止引流排水;引流注漿期間若長觀孔水位不下降,則可根據(jù)鉆孔吸漿情況繼續(xù)加固注漿。
????邢臺(tái)東龐礦二水平南翼2903工作面下副巷于2003年4月12日發(fā)生陷落柱特大突水,最大突水量1167m3/min,造成全井淹沒。為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),擬在突水點(diǎn)以外的巷道布置透巷孔進(jìn)行封堵巷道。布孔原則:沿突水巷道的突破口向外5m處布置1號(hào)鉆孔,自1號(hào)孔以外有15m布一個(gè)孔,共布8個(gè)孔進(jìn)行骨料充填注漿,以便形成105m長的巷內(nèi)堵水段,截?cái)噙^水道。第一階段依次施工了1號(hào)、6號(hào)、8號(hào)、7號(hào)、3號(hào)、4號(hào)孔,其中1號(hào)孔提前遇見陷落柱,作為注漿期間的水文觀測(cè)孔,其它5個(gè)孔透巷后,充填骨料和加壓注漿。由于陷落柱水沖出的破碎巖石較多,在巷道累注骨料4586m3,比設(shè)計(jì)注骨料減少2/3。注漿采用了氣動(dòng)射流攪拌系統(tǒng),最高日注灰量達(dá)634t大大加快了堵水進(jìn)度,5個(gè)透巷截流孔共注入水泥17214t,對(duì)巷內(nèi)和巷頂以上裂隙進(jìn)行了多次反復(fù)的高壓注漿,終壓達(dá)10MPa。第二階段施工了2號(hào)和5號(hào)孔,其中5號(hào)孔為截流段中部的檢查加固孔,2號(hào)孔為截流段尾部的檢查加固孔,5號(hào)孔又加壓注476t,達(dá)到了終壓終量,副井水位持續(xù)下降,奧灰長觀孔水位持續(xù)上升,表明巷道已基本封死。第三階段開始引流注漿,利用副井排水,2號(hào)孔注漿,若巷道徹底封死后,則2號(hào)孔所注的漿液將返流進(jìn)入陷落柱,起到加固陷落柱的作用,2號(hào)孔累計(jì)注入水泥9176t,大部分水泥進(jìn)入了陷落柱,少部分水泥通過引流注漿對(duì)巷道的薄弱地帶也進(jìn)行了加固。工程累注水泥26866t,注骨料4586m3,鋸末196袋,僅用5個(gè)多月時(shí)間就完成了注漿堵水任務(wù),堵水率達(dá)100%。
????4 結(jié)束語
????(1)導(dǎo)水陷落柱的突水,往往造成災(zāi)難性的淹井后果,且難以有效預(yù)防。
????(2)陷落柱突水淹井后,為了加快復(fù)礦速度,減少淹井的損失,根據(jù)不同條件采用幾種堵水技術(shù),綜合治理,效果比較好。(趙蘇啟武強(qiáng)郭啟文崔芳鵬)
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