1 3號汽輪機(jī)組油系統(tǒng)概況
焦作電廠3號機(jī)系東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N200-130/535/535型汽輪機(jī),于1999年進(jìn)行了通流部分改造和調(diào)節(jié)系統(tǒng)DEH改造。原設(shè)計的油系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的主軸直流驅(qū)動的主油泵-射油器系統(tǒng),調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)用油由主油泵直接提供,軸承用油由射油器供給,射油器的動力油也直接來自主油泵。主油泵出油分成兩路,一路通向調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),一路通向射油器,兩只射油器并聯(lián),一只向潤滑系統(tǒng)供油,一只向主油泵進(jìn)口供油。DEH改造后,主油泵通向調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)的一路僅供機(jī)械危急遮斷保安部分用油,主汽閥及調(diào)速汽閥的控制用油由單獨的高壓抗燃油系統(tǒng)供給。在各個軸承的進(jìn)油口設(shè)有節(jié)流孔板控制軸承的潤滑油量。各軸承和原調(diào)節(jié)部套的回油通過軸承箱和回油母管流回主油箱。前中箱回油共用一支回油母管,其余軸承回油共用一支回油母管?;赜凸艿莱拖浞较蛴幸粋€逐步下降的坡度,使管內(nèi)回油呈半充滿狀態(tài),以利于各軸承箱內(nèi)的油煙通過油面上的空間流到油箱,再經(jīng)排煙風(fēng)機(jī)排走。本機(jī)油系統(tǒng)配置兩臺排煙風(fēng)機(jī),排煙系統(tǒng)要求軸承箱內(nèi)維持-10~-20 mm水柱的負(fù)壓為佳。
2 前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙
焦作電廠3號機(jī)前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙嚴(yán)重,由于前箱和中軸承箱位于汽輪機(jī)的高溫區(qū),冒出的油煙浸入汽缸接近軸承箱位置的保溫內(nèi),積油一多,遇運行工況變化時,極易發(fā)生火災(zāi)。實際生產(chǎn)中中軸承箱兩端已多次起火。
另外在機(jī)組的正常運行過程中,油氣經(jīng)常無規(guī)律地、間歇性地從中軸承箱自動排油煙孔突然噴出,有時由于溫度較高等其它原因,噴出的油氣燃燒成為火龍,對巡視人員人身安全及設(shè)備運行安全構(gòu)成威脅。經(jīng)調(diào)查,從2002年下半年至2003年5月,3號機(jī)小修數(shù)月期間,噴火次數(shù)達(dá)數(shù)十次之多。
3 前箱及中軸承箱內(nèi)較高正壓形成的原因分析
前箱及中軸承箱內(nèi)排煙不暢是正壓形成的根本原因,而對3號機(jī)形成排煙不暢的主要因素分析如下:
(1) 主油箱油位高,使?jié)櫥突赜涂趽醢宸较鋬?nèi)積聚空氣,導(dǎo)致回油排煙不暢。我們經(jīng)過調(diào)查并和其它機(jī)組進(jìn)行比較,實際運行中,本機(jī)主油箱油位控制在50~330 mm,習(xí)慣控制在160 mm左右,和運行指導(dǎo)書的設(shè)計規(guī)定相符。但在調(diào)試該機(jī)組主油箱的油位時,卻發(fā)現(xiàn)降低主油箱油位可以有效地減低前箱內(nèi)較高的正壓。當(dāng)主油箱油位降至前箱及中軸承箱回油口擋板方箱(除泡沫板)的下沿時,前箱內(nèi)為負(fù)壓運行,但此時主油箱油位(40 mm)已低于主油箱油位的低報警值??梢詳喽ǎ谡_\行中,因要保持主油箱油位,使主油箱內(nèi)潤滑油淹沒前箱及中軸承箱回油口擋板方箱的下沿,加之回油口擋板方箱上排汽孔過小易堵塞,從而造成回油口擋板方箱內(nèi)積聚的空氣無法排出,使前箱及中軸承箱的回油不能順利排至油箱。