???? (1)1998年6月22日午10時17分,某煉油廠焦化車間在處理停電事故時,由于高溫含硫渣油腐蝕,泵-4出口后法蘭與管線連接縫突然斷裂,380℃的分餾塔底油噴出自燃著火,造成1人死亡,兩人受傷,裝置停產6天,直接經濟損失39.34萬元。
???? (2)2000年6月13日,某煉油廠焦化裝置泵6/2出口法蘭(碳鋼)焊縫漏,法蘭拆下來檢查減薄嚴重,法蘭頸處只有1mm。該法蘭1998年1月安裝,原厚度為12mm,累計使用時間為1年,腐蝕速率相當大。
???? (3)2000年6月16日14時35分,某煉油廠焦化車間爐 –2 輻射進料總閥前大小頭突然爆裂,373℃高溫渣油噴出自燃著火,將正在調節(jié)爐 –1 輻射段進料總閥的李某燒傷,李某從2.8m高的平臺掉到地面死亡,事故還造成部分管線、儀表、電氣等設備損壞。
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腐蝕造成事故的原因分析(3)
??? 3.1 原料中實際含硫量高于設計值部分裝置腐蝕加劇 ?由于公司多數煉油裝置是“九五”之前建成投產的,這些裝置的設備、管線及油罐大都按加工國內原油設計,無法適應近年來加工中東高含硫原油劇增的要求,焦化裝置設計原料含硫為1.5%,實際平均為2.67%,最高達4.4%。由于加工原料含硫量的不斷提高,導致煉油裝置設備、工藝管線腐蝕嚴重,不僅會使設備損壞或報廢,還會使設備內易燃易爆高溫介質泄漏引起著火,使事故擴大,造成人員死亡。1998年6月22日和2000年6月16日焦化裝置發(fā)生的火災事故,就是由于管件因高溫硫腐蝕減薄穿孔,高溫渣油泄漏出來引起火災事故。焦化“6.16”事故后,對煉油廠652條因腐蝕泄漏的管線進行調查,發(fā)現(xiàn)1997年至1999年因減薄泄漏的管線有69條,有的管線曾多次發(fā)生泄漏,需要材質升級的有39條,要求新上或改進防腐措施的管線有41條。
??? 3.2 由于材料的采購、進庫以及工程施工等管理混亂,材料的檢驗、鑒定不落實。1986年焦化裝置改造時錯用材質,泵 –4 出口后法蘭后大小頭和爐子-2 輻射時料總閥前大小頭設計使用材質為Cr5Mo,該大小頭交工資料材質也是Cr5Mo,該大小頭交工資料材質也是Cr5Mo,事故后檢測是20#碳鋼,給安全生產埋下重大隱患。20#碳鋼大小頭受高溫含硫渣油腐蝕嚴重,泵 –4 出口后法蘭大小頭原厚為6mm,事故后檢測,裂口處厚度只有0.6mm;爐-2輻射進料總閥前大小頭原厚度為12mm,事故后檢測,裂口處厚度只有0.95mm,致使在3.77Mpa的壓力不突然破裂。
??? 3.3 安全管理存在漏洞
???? 管理工作未及時適應當前加工高含硫原油生產的需要,各級專業(yè)管理部門的車間在加工高含硫原油逐年增加的情況下,對高硫原料所造成的設備管線腐蝕認識不足。焦化裝置在不到兩年的時間里,連續(xù)發(fā)生2起類似的火災事故,同樣存在管線材質不符合要求的問題。特別是“6.22”事故以后,各有關專業(yè)部門及車間雖然對裝置設備進行了全面的檢查,但仍有部分設備、管線、管件被遺漏,可見并沒有認真吸取“6.22”事故血的教訓。在設備管理上,要求不嚴,檢查不細,沒有及時制定相應的防腐、檢修和防范措施;在工藝技術管理上,工藝防腐技術措施不落實,工藝技術管理不嚴格;在安全管理上,各級安全生產責任制不落實,沒有根據加工高含硫原油工況下出現(xiàn)的新情況、新問題及時修訂安全生產“一崗一責”制,落實各部、單位及各生產裝置和個人的安全職責,事故“四不放過”原則執(zhí)行不力,對壓力管線的安全監(jiān)督不到位。