蒸汽過熱器(鍋爐)爆管剖析——概況(2)
評(píng)論: 更新日期:2008年05月06日
2001年1月23日早班司爐工在檢查爐內(nèi)燃燒情況時(shí),聽到爐膛內(nèi)有一種氣流響聲,經(jīng)停爐檢查后發(fā)現(xiàn)過熱器管從南向北第11排直管段迎火面,有長(zhǎng)55mm寬3.5mm破口,爆管口上下管段明顯脹粗、變形,管壁精糙,顏色發(fā)黑。
2001年4月7日凌晨零點(diǎn)30分,夜班人員發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)一股強(qiáng)大的氣流將爐膛大圓門沖開,當(dāng)時(shí)爆管的氣流響聲充滿了整個(gè)鍋爐房。出現(xiàn)過熱蒸汽溫度升高、蒸汽壓力下降、引風(fēng)機(jī)電流增大等現(xiàn)象。鍋爐經(jīng)4天降溫檢查,仍是過熱器爆管,第12排直管段,破口尺寸較大,長(zhǎng)90mm,寬80mm,破口為縱向裂紋,成棱角形為撕裂特征,同時(shí)從破口沖出來的高壓蒸汽的反作用力造成管子彎曲。
2002年3月3日中午12點(diǎn)50分,早班人員又一次聽到爐膛內(nèi)有爆管響聲,立即采取了停爐措施。經(jīng)冷卻降溫后檢查,發(fā)現(xiàn)是第9排過熱器爆管,破口的形狀、尺寸、位置與前兩次相近。
前兩次過熱器爆管后因當(dāng)時(shí)生產(chǎn)、生活急需用蒸汽,特別是第1次爆管,時(shí)間正處在春節(jié)天氣較寒冷,所以沒有對(duì)爆管作進(jìn)一步檢查和原因分析,加上過熱器爆管所處位置管子密集,換管施焊十分困難,為了盡快點(diǎn)爐供汽,采取了割兩頭(即減溫器進(jìn)口和上汽包出口),用堵頭焊接的方法作了臨時(shí)處理,很快恢復(fù)了鍋爐運(yùn)行,保證了生產(chǎn)和生活用汽。
爆管后,兩次對(duì)過熱器高溫區(qū)“直管段”進(jìn)行了仔細(xì)測(cè)量,并將數(shù)據(jù)記錄在檔,以便了解掌握管子的過熱、蠕脹程度及變化情況
通過表1可知,2002年3月6日測(cè)量數(shù)據(jù)除第9排爆管割除外,第1排、第10排、第13排已基本達(dá)到和超過號(hào)鋼管最大允許脹幅3.5%(即39.33mm)。因此,這3排過熱器管隨時(shí)都會(huì)發(fā)生爆管,其余管子也存在不同程度的過熱脹粗,脹幅在24%—68%之間。為了確保鍋爐安全生產(chǎn),全部更換新過熱器管,按技術(shù)要求對(duì)新管外表進(jìn)行了嚴(yán)格檢查,并作了通球試驗(yàn),同時(shí)對(duì)36排72個(gè)焊接頭,抽樣25%(18個(gè)焊接頭)拍成X光片,檢驗(yàn)爆接質(zhì)量,符合要求后進(jìn)行水壓試驗(yàn),于2002年4月3日點(diǎn)爐運(yùn)行。但是只運(yùn)行了47天,在5月19日下午3點(diǎn)發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)又出現(xiàn)了爆管氣流聲,緊急停爐降溫后經(jīng)檢查仍是11排直管段迎火面爆管,破口長(zhǎng)120mm,寬20mm,破口下有一條280mm長(zhǎng)的縱向裂紋,外表看管子嚴(yán)重過燒,顏色變黑。