(一)事故經(jīng)過
某年5月9日8:30左右,某廠液氯工段操作工和調(diào)度員發(fā)現(xiàn)工號貯槽的常用出口閥門的閥桿座連同填料壓蓋,螺絲斷裂,有少量液氯外泄。馬上關(guān)閉了上、下備用閥,操作工利用工藝管線和高壓夾布膠管接通貯槽,通往4號氯壓機的管路抽空卸壓,但進展緩慢。與此同時,車間又組織6名工人分兩組進行檢修,并盡快把防毒面具、濾毒罐、乳膠手套等備齊送到現(xiàn)場。這時已近中午,室內(nèi)溫度達30℃。約13:00,加快了工號貯槽的卸壓速度。全線停車后,由2名操作工準(zhǔn)備換掉中間常用閥的閥芯。剛剛松動了兩圈,閥芯突然被高壓液氯沖出,同時一股較強壓力的液氯噴出。領(lǐng)導(dǎo)幾次組織人員沖上去,堵閘換閥都失敗了,直至槽內(nèi)壓力減小時,才將閥芯換上,堵住了液氯外泄,但已噴出液氯1t多。當(dāng)天刮西南風(fēng),風(fēng)速6m/s,氯氣形成霧團迅速擴散,很快波及到鹽酸、冷凍氯氫等工段,在崗工人紛紛撤離。同時組織職工家屬和附近農(nóng)民自下風(fēng)側(cè)撤往上風(fēng)側(cè)地區(qū)。吸人氯氣后出現(xiàn)嚴重癥狀者16人,均送醫(yī)院診治.
(二)分析
①事故的直接原因是閥芯損壞引起少量液氯泄漏,在排除故障的過程中,出現(xiàn)上、中、下3個閥門同時關(guān)不死,應(yīng)該想到是閥門的閥芯有彎曲變形。由于沒有抓準(zhǔn)問題的癥結(jié)所在,缺乏排障經(jīng)驗,造成大量氯氣的泄漏。
②事故發(fā)生后,理應(yīng)冷靜思考和嚴密組織搶救,遺憾的是出現(xiàn)了上述“一窩蜂”局面,以致16人出現(xiàn)嚴重氯氣吸入癥狀。
(三)防范措施
①要加強對職工的技術(shù)培訓(xùn),特別要使職工掌握排除常見故障的能力。
②要加強氯氣、酸、堿三類壓力容器的安全管理和維修。
③根據(jù)此事故,應(yīng)制定事故預(yù)案和組織、搶救疏散的方案,通過演習(xí)使方案逐漸完善。