根據(jù)重慶天原化工總廠的氯氣罐泄漏爆炸事故,從工藝本身的角度分析電解法生產(chǎn)氯氣過(guò)程中三氯化氮的產(chǎn)生過(guò)程,指明三氯化氮存在的危險(xiǎn)性,提出了從源頭消除事故隱患,加強(qiáng)原料監(jiān)測(cè)和控制,并介紹了目前國(guó)內(nèi)分氯堿企業(yè)比較常用的預(yù)防三氯化氮積聚的措施。
2004年4月15日晚,位于重慶市東北區(qū)的重慶天原化工總廠發(fā)生氯氣泄漏事故,造成9人死亡和失蹤、3人受傷、15萬(wàn)名群眾被疏散。據(jù)專家初步判斷:重慶氯氣泄漏事件發(fā)生主要原因是氯罐及相關(guān)設(shè)備陳舊,處置時(shí)發(fā)生爆炸的原因是工作人員違規(guī)操作。專家說(shuō),按照原來(lái)的事故處理方案,是讓氯氣在自然壓力下,通過(guò)鐵管排放,但專家組懷疑,當(dāng)專家組成員離開現(xiàn)場(chǎng)回指揮部研討方案時(shí),重慶天原總廠違規(guī)操作,讓工人用機(jī)器從氯罐向外抽氯氣,以加快排放速度。結(jié)果導(dǎo)致罐內(nèi)溫度升高,引發(fā)爆炸。
對(duì)此,我們從三氯化氮的產(chǎn)生及其本身的危險(xiǎn)特定的角度為大家分析一下為何專家會(huì)懷疑“工人用機(jī)器從氯罐向外抽氯氣,以加快排放速度。結(jié)果導(dǎo)致罐內(nèi)溫度升高,引發(fā)爆炸?!辈⒔Y(jié)合工藝提出一些可供參考的事故處理措施及預(yù)防措施。
三氯化氮常溫下是一種黃色粘稠的油狀液體,有類似氯的刺激性氣味。相對(duì)密度(水)1.653,熔點(diǎn)<-40℃,沸點(diǎn)<71℃,自然爆炸點(diǎn)95℃。冷水中不溶,熱水中分解,溶于二硫化碳、三氯化磷、四氯化碳、氯、苯、乙醚、氯仿等物質(zhì)。
三氯化氮是一種比氯有更強(qiáng)氧化性的氧化劑,在空氣中易揮發(fā),不穩(wěn)定,在氣體中濃度達(dá)到5%~6%(V/V)時(shí),有潛在的爆炸危險(xiǎn)。60℃時(shí)受震動(dòng)或在超聲波條件下,可分解性爆炸。與臭氧、氧化氮、油脂或有機(jī)物接觸,易促使爆炸發(fā)生。2mol三氯化氮爆炸時(shí)分解成1mol氮?dú)馀c3mol氯氣,同時(shí)放出460kJ熱量,在容積不變的情況下,爆炸時(shí)溫度高達(dá)2128℃,壓力高達(dá)543MPa。在空氣中爆炸溫度約達(dá)1700℃。
電解法制取氯氣和燒堿的主要原輔材料有原鹽(鹵水)、化鹽水、精制劑、助沉劑、石棉絨、硫酸等。隨著我國(guó)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迅猛發(fā)展,農(nóng)用氮肥及工業(yè)排廢量劇增,流失入江河、湖、海及地下水中的銨(胺)量日趨增加。這些銨鹽、氨及含胺化合物在pH小于5的條件下,與電解槽陽(yáng)極室的氯氣、次氯酸反應(yīng),生成三氯化氮,并隨后帶入液氯中。
當(dāng)液氯蒸發(fā)時(shí),由于三氯化氮的分離系數(shù)為6~10(即氣氯中三氯化氮含量為1,而液氯中三氯化氮含量為6~10,因?yàn)槿然姆悬c(diǎn)比液氯高),因而,三氯化氮大部分存留于未蒸發(fā)的液氯殘液中。隨著液氯持續(xù)不斷地蒸發(fā),液氯中的三氯化氮便不斷濃縮而積聚。加之三氯化氮的密度比液氯大,沸點(diǎn)比液氯高(氣化器循環(huán)水溫度30~40℃),隨著蒸發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),液氯殘液中的三氯化氮就在汽化器或排污罐的底部沉積并富集起來(lái),當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)5%時(shí)即有爆炸危險(xiǎn)。
1 三氯化氮的防治
在氯堿生產(chǎn)系統(tǒng)中,盡量減少銨(胺)的進(jìn)入是確保降低三氯化氮的關(guān)鍵。
1.1 把好進(jìn)廠原料關(guān)。對(duì)于進(jìn)廠原料如原鹽、鹵水、石棉絨、硫酸等應(yīng)增加“銨含量”檢查指標(biāo),超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,嚴(yán)禁使用。并對(duì)進(jìn)廠鹵水采取除銨處理后再用?;}用的工藝水也要進(jìn)行除銨處理。
1.2 加強(qiáng)對(duì)精制鹽水的工藝指標(biāo)控制,在鹽水中加入次氯酸鈉(NaCLO),使鹽水中的銨(胺)生成易揮發(fā)的一氯化銨及二氯化銨,然后用空氣吹除,減少電解槽中三氯化氮的生成條件,經(jīng)深層冷凍后降至18mg/L,經(jīng)脫胺處理后總銨可降至2mg/L,符合國(guó)標(biāo)總銨(胺)應(yīng)小于4mg/L,無(wú)機(jī)銨小于1mg/L的指標(biāo)。
1.3 防止三氯化氮積累的方法有好幾種,如加強(qiáng)液氯汽化器等液氯容器的排污管理,使NCl3積累不起來(lái),排污液去制備次氯酸鈉(NaCLO);分解氯氣中的NCl3;定期清洗液氯儲(chǔ)存設(shè)備及管道閥門上附著的NCl3(要有足量的溶劑,防止清洗過(guò)程發(fā)生爆炸),但嚴(yán)格控制入槽鹽水中總胺含量是最根本、最關(guān)鍵的方法。
1.4 液氯氣化器中液氯蒸發(fā)后應(yīng)系統(tǒng)地、定期地用堿水沖洗,并長(zhǎng)時(shí)間用壓縮空氣吹除。
2 三氯化氮的治理
關(guān)于三氯化氮的治理,方法很多,如排污法、催化劑法、氯化還原法等。一般可采用“帶液氯排污法”處理氣體化器中的三氯化氮。此法工藝簡(jiǎn)單,費(fèi)用低廉,為多數(shù)氯堿廠所采用,但是,如果操作失誤則會(huì)誘發(fā)三氯化氮爆炸事故。為此,采用此法時(shí)要物別注意以下幾點(diǎn):
2.1 正在使用的汽化器,其內(nèi)液氯任何時(shí)候都不能見光,要何持液氯液位不低于該汽化器水夾套下焊縫線,并在排污前再次確認(rèn)。
2.2 汽化器排污時(shí),一定要真正做到“帶液氯”排污,嚴(yán)禁不帶液氯(無(wú)液氯)光排三氯化氮干渣(或渣油)的所謂“干排”情況發(fā)生!
2.3 排污時(shí)嚴(yán)禁敲擊,嚴(yán)禁排污物同油脂、有機(jī)物等引爆物質(zhì)接觸。
2.4 排污系統(tǒng)要有靜電接地裝置,定期檢查對(duì)地電阻。
2.5 要嚴(yán)格執(zhí)行原化工部關(guān)于液氯排污中三氯化氮控制指標(biāo)的規(guī)定,即排污物中三氯化氮含量要小于60g/L,當(dāng)大于80g/L時(shí)(液氯的密度為1.47kg/L),要增加排污次數(shù)或連續(xù)排污,并加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。大于100g/L時(shí),要采取緊急措施,加適量四氯化碳或氯仿等稀釋三氯化氮。
另外,對(duì)系統(tǒng)中其他容器、設(shè)備,如液化器、分離器、液氯儲(chǔ)槽等,三氯化氮積聚相對(duì)較少的地方,采取定期排污清除。值得借鑒的是,錦西化工研究院為解決氯堿生產(chǎn)過(guò)程中三氯化氮的積累、爆炸問(wèn)題,已研制出清除三氯化氮的分解裝置,已在部分氯堿企業(yè)應(yīng)用。
氯在儲(chǔ)存過(guò)程中一般以液態(tài)形式存在,當(dāng)機(jī)器抽提過(guò)程中發(fā)生了物理變化,氯急劇氣化,產(chǎn)生氯氣,由于三氯化氮的分離系數(shù)為6-10,也就是說(shuō)機(jī)器在抽提過(guò)程中每抽提一個(gè)單位的氯氣帶走的三氯化氮只有0.1-0.2個(gè)單位,在儲(chǔ)罐內(nèi)產(chǎn)生三氯化氮的大量聚集。
在確信氯罐中肯定富含三氯化氮的前提下,在工人用機(jī)器從氯罐向外抽氯導(dǎo)罐的過(guò)程中為三氯化氮的爆炸提供了以下條件:(1)富集的三氯化氮在機(jī)器葉片的擾動(dòng)下分子活化能增大,增加了其分解爆炸的可能性(依據(jù)爆炸理論中的活化能理論分析);(2)三氯化氮在流經(jīng)機(jī)器時(shí)有與機(jī)器內(nèi)油脂接觸的可能,這更增加了三氯化氮爆炸的可能;(3)儲(chǔ)罐中三氯化氮的大量聚集當(dāng)質(zhì)量份數(shù)達(dá)到5%的條件下發(fā)生爆炸的可能性將非常大。
正因?yàn)橐陨蠗l件的存在,專家才會(huì)懷疑“工人用機(jī)器從氯罐向外抽氯氣,以加快排放速度。結(jié)果導(dǎo)致罐內(nèi)溫度升高,引發(fā)爆炸”。但此處的溫度升高的意思既有實(shí)際溫度有所上升,也有活化能激增的內(nèi)涵。
(葛曉軍)