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發(fā)電機(jī)定子壓圈冷卻水管故障處理及預(yù)防

  
評論: 更新日期:2011年12月21日

        1   前言
        習(xí)水電廠4×135MW機(jī)組發(fā)電機(jī),是上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的QFS50-300MW系列雙水內(nèi)冷汽輪發(fā)電機(jī),型號QFS-135-2,分別于2001年9月、2002年1月、2002年7月、2002年10月并網(wǎng)運(yùn)行。4號機(jī)曾發(fā)生過發(fā)電機(jī)漏水故障停機(jī)事件,停機(jī)后檢查漏水原因?yàn)槎ㄗ訅喝鋮s水管因堵塞而過熱爆管所至。過后在機(jī)組的檢修中,發(fā)現(xiàn)其他3臺機(jī)組的定子壓圈冷卻水管也存在不同程度的堵塞現(xiàn)象,及時(shí)進(jìn)行疏通處理,避免了同類故障的重復(fù)發(fā)生。
        2   4號發(fā)電機(jī)漏水故障現(xiàn)象及檢查處理
        2008年7月21日14:30,4號發(fā)電機(jī)檢漏儀報(bào)警,就地檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)本體有水噴出,調(diào)節(jié)降低發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水壓力無效,申請故障停機(jī)檢查處理(停運(yùn)前機(jī)組負(fù)荷80MW,功率因素0.95左右,發(fā)電機(jī)線圈溫度、鐵芯溫度及空冷、水冷系統(tǒng)各參數(shù)正常)。停機(jī)后揭開發(fā)電機(jī)端蓋檢查,漏水原因?yàn)榘l(fā)電機(jī)勵(lì)端定子壓圈冷卻水管爆管所至。
        檢查情況如下:
        ⑴ 冷卻水管的漏點(diǎn)在定子內(nèi)層壓圈的內(nèi)環(huán)處,距發(fā)電機(jī)頂部50~600。
        ⑵ 冷卻水管在漏點(diǎn)附近有多處輕微鼓包、漆皮脫落現(xiàn)象。
        ⑶ 對冷卻水管通壓縮空氣檢查,從進(jìn)水端接入壓縮空氣,漏點(diǎn)處有壓縮空氣漏出,而從出水端接入壓縮空氣,漏點(diǎn)處無壓縮空氣漏出。反映出冷卻水管出水端到漏點(diǎn)(下半圈)存在堵塞。
        ⑷ 在泄漏冷卻水管的進(jìn)出水端拐角處開口檢查,進(jìn)水端管內(nèi)無雜物,銅管內(nèi)壁為本色,出水端管內(nèi)有黑色松軟沉積物。
        ⑸ 檢查壓圈各支路冷卻水管的進(jìn)出水端口,均為規(guī)則的四方孔,未發(fā)現(xiàn)異物堵塞。反映出發(fā)電機(jī)定子內(nèi)冷水系統(tǒng)上的濾網(wǎng)工作正常。
        ⑹ 對壓圈的另7個(gè)支路的冷卻水管通壓縮空氣檢查,未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)和堵塞。
        爆管原因分析及處理:
        根據(jù)上述檢查分析,爆管的原因,應(yīng)為該支路的下半圈冷卻水管因沉積物堵塞致冷卻水中斷,而上半圈冷卻水管仍有水浸泡著,冷卻水管在堵塞與非堵塞的交匯段傳熱惡化,過熱而爆管。  
        因泄漏的冷卻水管鑲嵌在內(nèi)層壓圈上,抽轉(zhuǎn)子和拆開端部引出線及支架才能處理。咨詢廠家,停用泄漏的這根冷卻水管對定子主絕緣影響不大,根據(jù)廠家意見,采用在漏管進(jìn)出水端堵管的辦法隔離漏點(diǎn),并做水壓試驗(yàn)合格。處理后,在相同有、無功負(fù)荷下,全面檢查定子鐵芯、線圈溫度及冷卻系統(tǒng)參數(shù)均在安全限額內(nèi),與故障停機(jī)前比較無異常變化,135MW工況下,整個(gè)定子鐵芯溫度最高點(diǎn)H測點(diǎn)為85℃,靠勵(lì)端壓圈的定子鐵芯溫度最高點(diǎn)I測點(diǎn)為76℃,(從勵(lì)端至汽端方向,端部鐵芯溫度測點(diǎn)布置順序?yàn)長→K→J→I→Q→W,H測點(diǎn)在中部)。從鐵芯溫度反映,鐵芯是安全的。
        3   定子壓圈冷卻水管堵塞故障的檢查和疏通方法
        針對4號發(fā)電機(jī)定子壓圈冷卻水管泄漏后檢查發(fā)現(xiàn)的問題,在其他機(jī)組的檢修中,對發(fā)電機(jī)定子壓圈各支路冷卻水管逐一通入壓縮空氣進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其他3臺發(fā)電機(jī)定子壓圈冷卻水管的個(gè)別支路也存在不同程度的堵塞現(xiàn)象。
        受管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)布置限制,檢查各支路冷卻水管的暢通情況,需拆開進(jìn)(出)水總管的連接法蘭,從進(jìn)(出)水總管與各支路的連接端面逐一通入壓縮空氣檢查才能判定。因定子壓圈冷卻水管為方形內(nèi)孔,孔小且折轉(zhuǎn)彎頭較多,對堵塞的冷卻水管,如按常規(guī)用鋼絲疏通很困難,我們采用了以下的方法和步驟進(jìn)行疏通:
        ⑴ 拆開壓圈冷卻水出水總管的連接法蘭,使出口敞開;拆開壓圈冷卻水進(jìn)水總管的連接法蘭,用銅棒制作成凌錐形堵頭,將未堵塞支路的冷卻水管全部封堵。
        ⑵ 在試壓泵出口接上與壓圈冷卻水進(jìn)水總管法蘭配對的專用法蘭,將試壓泵通過該法蘭與壓圈冷卻水進(jìn)水總管連接。
        ⑶ 用試壓泵緩慢升壓,被堵塞冷卻水管內(nèi)的堵塞物在液壓作用下壓向出口端,從敞開的出口端排出。
        ⑷ 用試壓泵緩慢升壓過程中,注意控制壓力不得超過冷卻水管出廠時(shí)的水壓試驗(yàn)壓力,防止超壓破壞;當(dāng)試壓泵出口壓力突然下降、敞開的出口端有水流出時(shí),被堵塞的冷卻水管即被沖通。
        ⑸ 用試壓泵沖通后,接入0.3~0.5MPa的壓縮空氣進(jìn)行正、反向吹洗,再通入清潔的除鹽水沖洗。壓縮空氣吹洗和除鹽水沖洗反復(fù)交替進(jìn)行,直到出水口流出的水清潔無雜質(zhì)。
        ⑹ 拆除堵頭,恢復(fù)系統(tǒng)。
        4   定子壓圈冷卻水管堵塞的原因分析及預(yù)防
        綜合各臺機(jī)組檢查發(fā)現(xiàn)的堵塞現(xiàn)象,結(jié)合機(jī)組的歷史運(yùn)行情況,分析認(rèn)為造成堵塞的原因有以下:
        ⑴ 直接原因。2008年8月22日對3號發(fā)電機(jī)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)勵(lì)端內(nèi)層壓圈兩根冷卻水管存在堵塞,堵塞壓圈冷卻水管的絕緣漆有脫落、過熱現(xiàn)象,用試壓泵疏通后,對沖出的沉積物取樣分析,其中:可燃物2.8%,氧化銅66.5%,三氧化二鐵23.19%。
        從堵塞物的構(gòu)成分析,系統(tǒng)存在腐蝕現(xiàn)象。本廠發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水箱補(bǔ)充水源為本機(jī)凝結(jié)水或除鹽水,為控制內(nèi)冷水導(dǎo)電率,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水箱補(bǔ)水或置換以往多用除鹽水進(jìn)行,而除鹽水pH值較低,致使發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水pH值處在較低限7.2左右運(yùn)行。內(nèi)冷水pH值偏低、使系統(tǒng)產(chǎn)生腐蝕物沉積,應(yīng)為壓圈冷卻水管堵塞故障的直接原因。
        ⑵ 間接原因。QFS-135-2型汽輪發(fā)電機(jī)定子壓圈冷卻水,勵(lì)端、汽端各有一根進(jìn)水總管和回水總管,4個(gè)冷卻支路。每個(gè)支路設(shè)計(jì)通水流量1m3/h,分別由4根16×16×4.5內(nèi)外方形的銅管鑲嵌在內(nèi)外層壓圈上組成,冷卻水銅管沿壓圈圓周布置,每端有4個(gè)彎頭。壓圈各支路冷卻水管彎頭較多、阻力大,系統(tǒng)腐蝕物等雜質(zhì)易在下半圈沉積,是壓圈冷卻水管堵塞故障的間接原因。
        為預(yù)防再次發(fā)生堵塞故障,我們采取了以下措施:
        ⑴ 針對發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水箱補(bǔ)充水源(除鹽水)的pH值偏低,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水箱補(bǔ)水或置換,采用除鹽水和凝結(jié)水共同補(bǔ)水的方式進(jìn)行,以提高內(nèi)冷水的pH值,避免系統(tǒng)產(chǎn)生腐蝕物沉積。
        ⑵ 該型機(jī)組因管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)布置限制,兩端壓圈冷卻水管支路流量試驗(yàn)難以進(jìn)行,以往A/B級檢修時(shí),只進(jìn)行發(fā)電機(jī)定子線圈各支路的流量測量試驗(yàn),且發(fā)電機(jī)反沖洗均采用定子線圈和壓圈聯(lián)合公共反沖洗方式,壓圈各支路冷卻水管是否均處于暢通狀態(tài)無法確認(rèn)。為確保壓圈各支路冷卻水管均處于暢通狀態(tài),我們將各支路逐一通入壓縮空氣檢查和進(jìn)行單支路正反吹洗,作為D級以上檢修的必檢項(xiàng)目。采取以上措施后,至今未發(fā)生過定子壓圈冷卻水管堵塞故障。
        5   結(jié)束語
        發(fā)電機(jī)是電廠的重要設(shè)備,如存在定子壓圈冷卻水管堵塞這一缺陷,不僅會造成發(fā)電機(jī)端部的高溫,威脅定子主絕緣的安全,堵塞嚴(yán)重會造成銅管過熱而爆管,使機(jī)組被迫停運(yùn)。針對該型機(jī)組因管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)布置限制,兩端壓圈冷卻水管支路流量試驗(yàn)難以進(jìn)行的實(shí)際問題,等級檢修時(shí),將壓圈冷卻水支路逐一通入壓縮空氣進(jìn)行檢查和單根支路進(jìn)行正、反吹洗,可以及早發(fā)現(xiàn)和處理壓圈冷卻水支路的堵塞缺陷,有效保證各支路的安全可靠性,避免冷卻水支路堵塞缺陷擴(kuò)大引發(fā)事故的發(fā)生。
       

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