[摘? 要] 汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)是保證汽輪機(jī)安全的重要系統(tǒng),系統(tǒng)故障會造成斷油燒瓦事故。文章簡述了某135MW汽輪機(jī)停機(jī)惰走過程中,兩臺潤滑油泵同時不能正常供油所引起的斷油燒瓦事故,調(diào)查了事故的經(jīng)過,分析了油泵不正常工作的原因。檢查、測量軸瓦的磨損情況,編制軸瓦更換及系統(tǒng)處理方案,從保證轉(zhuǎn)子正常盤車、軸瓦處理、油系統(tǒng)檢查及濾油處理、高壓汽封處理、轉(zhuǎn)子定位幾個方面進(jìn)行處置,保證不彎軸,軸系中心不發(fā)生變化及油系統(tǒng)清潔。處理后開機(jī),瓦溫及振動正常,結(jié)果理想。
[關(guān)鍵詞] 汽輪機(jī)惰走 潤滑油泵不起壓 氣體 斷油燒瓦 處理措施
汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)是保證汽輪機(jī)安全運(yùn)行的重要系統(tǒng),一旦發(fā)生故障不能正常供油,將造成機(jī)組跳閘甚至發(fā)生斷油燒瓦事故。在全國發(fā)電機(jī)組的調(diào)試和運(yùn)行期間,有過多起案例。從原因看,造成斷油的原因是各異的。本文所講述的汽輪機(jī)燒瓦事故,其主因也是斷油,但發(fā)生交、直流潤滑油泵同時不能供油的現(xiàn)象尚是罕見,很有特殊性。本次事故的基本情況是:新疆天業(yè)4X135MW機(jī)組工程在4號機(jī)組運(yùn)行中,因2號電動給水泵底部排水管漏水需停泵進(jìn)行檢修。當(dāng)時機(jī)組帶125MW負(fù)荷運(yùn)行,在進(jìn)行倒泵操作過程中,因操作失誤,在1號電泵還沒有轉(zhuǎn)入正常供水的情況下,就把2號液力偶合器退出了運(yùn)行,有60秒左右時間不能正常供水,致使汽包水位低保護(hù)動作,鍋爐MFT,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。在轉(zhuǎn)子惰走過程中,發(fā)生交、直流潤滑油泵同時都不能起壓,有5分鐘時間軸承斷油,使軸瓦燒壞,產(chǎn)生了嚴(yán)重后果。事故發(fā)生后,有關(guān)方面迅速采取了應(yīng)對措施,組織各方專家對事故原因進(jìn)行了勘查和分析,成立了檢修組織機(jī)構(gòu),編制了檢修方案,并制定了相應(yīng)的防范措施。
汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的C135/N150-13.24/535/535/1.3型高溫超高壓、一次中間再熱、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī),發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠QF-150-2型空冷發(fā)電機(jī)。額定出力:純凝工況150MW,抽汽工況135MW。汽輪機(jī)由一個高中壓缸和一個低壓缸組成,高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子為無中心孔整鍛結(jié)構(gòu),兩轉(zhuǎn)子之間采用剛性聯(lián)軸器連接,整個汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子為三點(diǎn)支承,前、中、后軸承座均為落地式結(jié)構(gòu),其中2號為推力支承聯(lián)合軸承,軸承支持瓦體部分為球面,可自定位;發(fā)電機(jī)軸承座單獨(dú)安裝在基礎(chǔ)上,為橢圓軸瓦[1]。
汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)由主油泵、冷油器、射油器、溢油閥、頂軸裝置、盤車裝置、排煙系統(tǒng)、油箱、啟動油泵、交流潤滑油泵、直流事故油泵、油位指示器、油壓降低保護(hù)裝置、油凈化系統(tǒng)、連接管道、閥門及儀表等組成。油箱為臥式油箱,外徑2532,長度6500,正常運(yùn)行油位容積為18.5m3,停機(jī)最高油位時有效容積為22.5m3。交流潤滑油泵為立式離心油泵,轉(zhuǎn)速2950r/min,流量2800 l/min,出口壓力0.343MPa,功率37KW。直流事故油泵為立式離心油泵,轉(zhuǎn)速3000r/min,流量2400 l/min,出口壓力0.2MPa,功率17kw,直流220V電源[2]。
汽輪機(jī)燒瓦事故發(fā)生后,通過查閱給水泵切換各參數(shù)、潤滑油壓、軸瓦金屬溫度、油泵電流等參數(shù)的DCS歷史記錄,詢問了調(diào)試人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的故障現(xiàn)象及所作的處理過程等,基本明確了事故起因及斷油燒瓦的原因。各參數(shù)的歷史記錄見表1。
表1 汽輪機(jī)潤滑油壓、主油泵出口油壓與汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速歷史數(shù)據(jù)表:
時間 | 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 主油泵出口壓力(MPa) | 頂軸油泵入口壓力(MPa) | 潤滑油壓 (MPa) | 主油箱油位 (mm) |
13:31:18 | 3000 | 1.94 | 0.19 | 0.11 | -167 |
13:32:06 | 2769 | 1.68 | 0.19 | 0.10 | -167 |
13:34:12 | 2068 | 0.90 | 0.17 | 從0.10降至0.05 | -147.0 |
13:35:02 | 1853 | 0.63 | 0.10 | 從0.05降至0.04 | -125.8 |
13:35:48 | 1687 | 0.27 | 0.10 | 0.04 | -105.1 |
13:37:06 | 1435 | 0 | 0.07 | 從0.04降至0 | -42.1 |
13:40:39 | 576 | 0 | 0.06 | 0 | +20.9 |
13:42:00 | 305 | 0 | 0.05 | 從0升至0.05 | -0.2 |
13:42:09 | 280 | 0 | 0.22 | 從0.05升至0.10 | -0.2 |
13:43:42 | 0 | 0 | 0.22 | 0.10 | -62.7 |
13:44:14 | 0 | 0 | 0.22 | 從0.10升至0.14 | -62.7 |
13:59:57 | 0 | 0 | / | 從0.15升至0.20 | -41.8 |
14:02:09 | 0 | 0 | / | 從0.20升至0.21 | -167.5 |
15:57:59 | 0 | 0 | / | 從0.21降至0.15 | -167.0 |
汽缸溫度降至150℃,停止盤車,停潤滑油系統(tǒng),打開軸承箱蓋檢查,揭開軸承上瓦,發(fā)現(xiàn)#1上瓦有輕微磨損,但#2、#3、#4、#5軸承的上瓦沒有損傷,#1、#2、#3、#4軸承的下瓦口堆積有鎢金碎片,#1、#2、#3、#4軸承處軸頸有黑色磨痕。翻出下瓦檢查,鎢金已經(jīng)燒損剝落,#1、#2瓦鎢金大塊剝離,#3、#4瓦鎢金成膜狀剝離。油擋處有一圈黑色磨痕,表明軸頸與油擋發(fā)生摩擦。推力瓦工作瓦正常無磨損,非工作瓦共10塊,其中5塊局部有黑色摩擦痕跡但沒有燒蝕,用金相砂紙打磨后測量厚度為39.62、39.62、39.62、39.60、39.59、39.57、39.57、39.56、39.59、39.58mm,與原始值比較沒有變化,不需進(jìn)行更換。5號瓦沒有看到金屬碎屑,軸頸光亮,翻瓦檢查確認(rèn)完好。
測量軸頸頂部間隙,與原始安裝值比較,發(fā)現(xiàn)1號軸降低2.70mm,2號軸降低1.22mm,3號軸降低0.47mm,4號軸降低0.36mm,5號軸未發(fā)生變化。
檢查主油泵軸瓦,沒有問題。
檢查軸封間隙,高壓端汽封間隙1.00mm,比原有值增加0.50mm,需要進(jìn)行調(diào)整。中壓端與低壓汽封無法測量。
檢查交、直流潤滑油泵,出口沒有排氣孔,出口逆止門靈活無卡澀。
從現(xiàn)場故障現(xiàn)象看,主要是油泵中積聚有氣體不能及時排出造成油泵不能及時起壓供油,兩臺油泵都有氣體的原因,分析主要存在以下因素:
燒瓦事故發(fā)生后的處理工作,主要包括保證轉(zhuǎn)子正常盤車、軸瓦處理、油系統(tǒng)檢查及濾油處理、高壓汽封處理、轉(zhuǎn)子定位幾個方面。要確保轉(zhuǎn)子不彎、軸瓦更換及處理后對汽輪發(fā)電機(jī)整個軸系不發(fā)生變化,維持安裝時狀態(tài),保證油系統(tǒng)清潔,實現(xiàn)汽輪機(jī)安全運(yùn)行。
6.1 盤車不正常情況的處理措施
因軸瓦已經(jīng)燒壞,使盤車電機(jī)過負(fù)荷,盤車裝置的熱保護(hù)燒壞,只有采用手動盤車,同時緊急調(diào)用檢修盤車裝置到現(xiàn)場,迅速換上并投入連續(xù)盤車。當(dāng)連續(xù)盤車5個小時后,檢修盤車也出現(xiàn)異常,就采取每15分鐘讓轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)180度的措施,防止轉(zhuǎn)子彎曲。在此期間由專人負(fù)責(zé)操作,測量轉(zhuǎn)子撓度及電機(jī)電流,作好記錄。行車24小時值班,做好人工盤車及檢修準(zhǔn)備。
采取翻邊措施時,要在軸承箱上架好千分表,測出轉(zhuǎn)子彎曲值變化的最高點(diǎn)和最低點(diǎn),并在大軸上做好標(biāo)記,保證翻轉(zhuǎn)時停留在正確位置。
當(dāng)監(jiān)測到電機(jī)電流下降到額定值的60%時,說明盤車的阻力已經(jīng)顯著減小,這時迅速裝復(fù)正式盤車。要做好充分準(zhǔn)備,工具材料準(zhǔn)備好、人員分工明確,行車準(zhǔn)備好,不停潤滑油系統(tǒng)及頂軸油。
在停盤車前,要找準(zhǔn)軸彎曲的最高位置,并把軸停在這個位置,同時要注意轉(zhuǎn)子的彎曲方向。轉(zhuǎn)子是向下彎還是向上彎,要根據(jù)上下缸溫差來判斷。根據(jù)上下缸溫差接近40℃,上缸溫度高的情況,溫差造成的熱應(yīng)力可能大于轉(zhuǎn)子的重力作用,轉(zhuǎn)子向上彎曲,實際試驗驗證判斷正確,所以要把轉(zhuǎn)子彎曲最高點(diǎn)轉(zhuǎn)到正下方,達(dá)到校正作用。
6.2 軸瓦處理
6.3 油系統(tǒng)檢查處理
6.4 端部汽封的處理
從這起事故,我們要吸取以下教訓(xùn):
軸瓦更換完畢驗收合格,系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,取油樣化驗合格。啟動汽輪機(jī)運(yùn)行,從開機(jī)結(jié)果看:汽機(jī)打閘試驗,油泵聯(lián)鎖工作正常,油壓正常;中壓及低壓軸封漏汽都沒有明顯增加,說明磨損不太嚴(yán)重。4號軸振有10um波動,不穩(wěn)定,并網(wǎng)帶負(fù)荷后振動波動呈發(fā)散增加,經(jīng)振動分析為4號瓦負(fù)載偏小,發(fā)生油膜振動,停機(jī)進(jìn)行處理。解除低發(fā)對輪,調(diào)高#4瓦的軸承高度0.2mm及調(diào)整軸頸頂部間隙至允許最小限值,汽輪機(jī)再次啟動后,振動波動消除,但相對于事故前3號及4號軸振有所增加,為合格范圍,軸承振動全部優(yōu)良。機(jī)組135MW負(fù)荷時各軸承振動數(shù)據(jù)如下:
#1瓦 1x? 37.2um?? 1Y? 38.1um ,?? #2瓦 2x? 45.0um?? 2Y? 31.9um,
??? #3瓦 3x? 109.7um? 3Y? 65.7um ,?? #4瓦 4x? 108.5um? 4Y? 75.8um,
#5瓦 5x? 42.3um?? 5Y? 22.5um,
軸承振動 #1? 3.9um,#2? 4.6um ,#3? 7.5um,#4? 8.5um,#5? 6.7um。
各軸承金屬溫度正常,推力瓦溫度最高值為65℃,各支持瓦金屬溫度為:#1瓦62.5,#2瓦72.0℃,#3瓦69.0℃,#4瓦53.2℃,#5瓦54.3℃。
[1]? 哈爾濱汽輪機(jī)廠C135/N150-13.24/535/535/0.981型汽輪機(jī)本體說明書 136.000SM-7 2004年9月
[2]? 哈爾濱汽輪機(jī)廠 C135/N150-13.24/535/535/0.981型汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)說明書136.551SM-34 ?2007年1月
[3]? 哈爾濱汽輪機(jī)廠 油箱附件總裝圖 136.421Z-35
[4] ?哈爾濱汽輪機(jī)廠 交流潤滑油泵設(shè)計圖136.451Z-34
[5] ?蔡大巍 汽機(jī)潤滑油系統(tǒng)斷油燒瓦事故技術(shù)分析與處理 廣東電力 第20卷第10其 2007年10月 第85頁
?
?