本文對(duì)某熱電有限公司的石灰石-石膏濕法脫硫廢水采用Fenton?氧化、鈣鹽沉淀以及化學(xué)沉淀+重捕劑螯合分別去除廢水中的COD、氟離子以及重金屬,在實(shí)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行了工程應(yīng)用。實(shí)驗(yàn)研究表明,F(xiàn)enton氧化中 FeSO4和 H2O2的最佳投加量為 0.8g/L和2.5g/L,同時(shí)投加3.0mg/L的DTCR 能使脫硫廢水Cd和Zn濃度降低到排放標(biāo)準(zhǔn)以下。工程實(shí)施表明,處理后脫硫廢水出水水質(zhì)中鎘、砷,COD以及氟離子均能達(dá)到納管要求。該工藝流程簡(jiǎn)單、效果穩(wěn)定,運(yùn)行成本低,是石灰石-石膏煙氣脫硫廢水處理的一種有效方法。
我國(guó)是能耗大國(guó),一次能源以煤炭為主。長(zhǎng)期來看,燃煤機(jī)組仍將是供電能源結(jié)構(gòu)的主要組成部分,預(yù)計(jì)到2015年和2020年,我國(guó)火電裝機(jī)容量將分別達(dá)到1000GW和1200GW。為減輕燃煤發(fā)電產(chǎn)生的二氧化硫氣體對(duì)自然環(huán)境、工農(nóng)業(yè)的危害,新建火電廠都建有燃煤煙氣脫硫系統(tǒng)。煙氣脫硫主流方法是濕法,具有技術(shù)成熟、脫硫效率高、對(duì)煤種適應(yīng)性好、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),其中石灰石—石膏法是目前世界上技術(shù)最成熟、實(shí)用業(yè)績(jī)最多、運(yùn)行狀況最穩(wěn)定的煙氣脫硫工藝。燃煤煙氣石灰石-石膏法脫硫廢水,其雜質(zhì)主要來源于煙氣、脫硫劑。
脫硫廢水的水質(zhì)特點(diǎn)主要是:
(1)廢水呈弱酸性;
(2)重金屬離子含量高;
(3)懸浮物濃度高,脫硫廢水中的懸浮物主要是石膏顆粒、二氧化硅以及鐵、鋁的氫氧化物;
(4)陰離子濃度高,主要有氯離子、硫酸根、亞硫酸根、氟離子等。
若直接排入水體,會(huì)對(duì)環(huán)境造成極大損害。通過對(duì)脫硫廢水的特點(diǎn)分析可知,需要處理的主要項(xiàng)目有pH值、重金屬、COD,懸浮物。
本文針對(duì)某熱電有限公司的石灰石-石膏法脫硫廢水,采用Fenton 氧化、鈣鹽沉淀以及化學(xué)沉淀+重捕劑螯合分別去除廢水中的 COD、氟離子以及重金屬,通過實(shí)驗(yàn)研究確定了相關(guān)工藝參數(shù),并將實(shí)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工程,分析了實(shí)際工程的運(yùn)行效果。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 脫硫廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
煙氣脫硫廢水來自某熱電有限公司的石灰石-石膏系統(tǒng)。廢水經(jīng)處理后排入設(shè)置二級(jí)污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng),第一類污染物執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表 1 標(biāo)準(zhǔn)、第二類污染物執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表 4 中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)水指標(biāo)及排放標(biāo)準(zhǔn)詳見表 1-1。
表 1-1 脫硫廢水水質(zhì)指標(biāo)
1.2 處理工藝設(shè)計(jì)
從表 1-1 脫硫廢水水質(zhì)指標(biāo)可以看出,脫硫廢水的主要污染因子為 COD、氟離子和重金(Cd、As)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室小試并結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn),我們提出圖 1-1 所示的處理工藝流程。即采用 Fenton 氧化工藝處理去除 COD、鈣鹽沉淀去除氟化物、化學(xué)沉淀+重捕劑螯合去除重金屬,最終出水達(dá)標(biāo)納管。
圖1-1廢水處理工藝流程圖
2 結(jié)果與討論
2.1 Fenton 氧化去除
COD 實(shí)驗(yàn)優(yōu)化 將硫廢水pH值調(diào)為 4.0,投加 2.0 g/L 的 H2O2,在反應(yīng)時(shí)間120min 條件下,F(xiàn)eSO4投加量與COD去除率的關(guān)系見圖 2-1。
圖 2-1FeSO4投加量與 COD 去除率的關(guān)系
圖中可以看出,隨著 FeSO4投加量的增加,COD去除率先增加后減少,當(dāng) FeSO4投加量為0.8g/L時(shí),COD去除率達(dá)到最高值54.0%。因此,F(xiàn)eSO4的適宜投加量為0.8g/L。將硫廢水pH值調(diào)為4.0,投加0.8g/L 的FeSO4,在反應(yīng)時(shí)間120min 條件下,H2O2投加量與COD去除率的關(guān)系見圖 2-2。
從圖中可以看出,隨著H2O2投加量的增加,COD去除率先快速增加后趨于穩(wěn)定,當(dāng) H2O2投加量為2.5g/L時(shí),COD去除率接近穩(wěn)定,值為59.2%。因此,H2O2的適宜投加量為2.5g/L。
圖 2-2 H2O2投加量與 COD 去除率的關(guān)系
2.2 DTCR 捕集劑去除重金屬實(shí)驗(yàn)優(yōu)化
DTCR是一種高分子重金屬離子捕集沉淀劑。對(duì)于脫硫廢水,DTCR投加量與水中Cd和Zn濃度的關(guān)系如圖 2-3 所示。隨著DTCR投加量的增加,廢水中 Cd 先迅速降低,再趨于穩(wěn)定,而Zn 含量則持續(xù)降低;當(dāng) DTCR 投加量為3.0mg/L 時(shí),Cd和Zn的濃度分別降低到 0.013 mg/L 和 1.5 mg/L,均低于排放要求。因此,投加3.0mg/L 的DTCR能使脫硫廢水中初始濃度分別為0.3mg/L的Cd和3.0mg/L的Zn降低到排放標(biāo)準(zhǔn)以下。
圖 2-3 DTCR 投加量與 Cd、Zn濃度的關(guān)系圖
通過上述 COD 和重金屬去除實(shí)驗(yàn)說明:利用?Fenton?氧化法可去除部分 COD,利用化學(xué)沉淀法+重金屬捕捉聯(lián)合處理工藝能夠有效去除 Cd 和 Zn 等金屬離子。因此,本實(shí)驗(yàn)很好的驗(yàn)證了圖1-1 提出的工藝方案是可行的。
3 示范工程工藝流程與運(yùn)行成本分析
3.1 工藝流程
根據(jù)小試并結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn),我們提出了 3-1 所示的處理工藝流程。脫硫廢水首先收集至集水池,在反應(yīng)池內(nèi)加入硫酸亞鐵、雙氧水和酸進(jìn)行 Fenton 氧化,再在中和池加入石灰乳調(diào)節(jié) pH至中性并除 F,最后在絮凝池加入重捕劑、助凝劑絮凝沉淀去除重金屬,處理出水達(dá)標(biāo)納管。沉淀池產(chǎn)生的污泥機(jī)械脫水后外運(yùn)處理。
圖 3-1 實(shí)際工程脫硫廢水處理流程
3.2 運(yùn)營(yíng)結(jié)果
本工程于 2017 年 11 月調(diào)試完成,處理出水中的第一類污染物執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表 1 標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)表 3-1,總鎘和總砷在處理后降低到原水的十分之一,達(dá)到了納管標(biāo)準(zhǔn)。處理出水中的第二類污染物執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表 4 中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)表 3-1,氟化物和 COD處理后達(dá)到了納管指標(biāo);其中120h調(diào)試期間,沉淀池出水COD全部達(dá)到納管要求(表3-2)。
表 3-1 脫硫廢水處理效果 mg/L
圖 3-1 工程調(diào)試數(shù)據(jù)
3.3 運(yùn)行成本
本工程中廢水處理費(fèi)用主要由電費(fèi)和藥劑費(fèi)組成。根據(jù)測(cè)算,廢水處理運(yùn)行過程中,電費(fèi)為 0.42 元/m3廢水,藥劑費(fèi)為 4.59kg/m3廢水,合計(jì) 5.01 元/m3廢水,廢水處理費(fèi)用處于較低水平。
4 結(jié)論
石灰石-石膏法脫硫廢水中主要超標(biāo)因子是 COD、重金屬和氟離子,通過 Fenton 氧化、鈣鹽沉淀以及化學(xué)沉淀+重捕劑螯合等組合方法能有效去除上述污染因子。小試實(shí)驗(yàn)表明,F(xiàn)enton 氧化中 FeSO4和 H2O2的最佳投加量為0.8g/L 和 2.5g/L,同時(shí)投加3.0mg/L 的DTCR 能使脫硫廢水Cd 和Zn 濃度降低到排放標(biāo)準(zhǔn)下。
而在工業(yè)示范中采用上述方法和優(yōu)化的工藝參數(shù),使處理出水達(dá)到了預(yù)定的納管指標(biāo),而且運(yùn)行費(fèi)用僅為 5.01 元/m3廢水。因此,該技術(shù)處理工藝簡(jiǎn)單、效果穩(wěn)定、運(yùn)營(yíng)成本低,為有效處理石灰石-石膏法脫硫廢水提供了一種可靠的方法。