空氣污染是當前嚴峻的生態(tài)環(huán)境問題,電站鍋爐排放NOx降低了空氣質量,還容易形成酸雨。SCR脫硝裝置有著脫硝效果好以及工藝水平先進等優(yōu)點,在電站鍋爐廣泛應用。安裝運行SCR的過程當中,既需要重視煙氣脫硝的效率,還需要重視這一裝置給鍋爐經濟性以及安全性帶來的不良影響。當前情況下,我國火電廠在應用SCR脫硝的過程中,還需不斷積累經驗,提高裝置安全性和運行效率。
1 安裝SCR脫硝系統對鍋爐本體的影響及對策
SCR脫硝催化劑在反應過程中,對進入SCR反應器的煙氣有特定的溫度要求。反應溫度不僅決定反應物的反應速度,而且決定催化劑的反應活性。適宜的溫度在300-400℃之間,若是煙氣溫度大于400℃,容易發(fā)生催化劑燒結問題,從而失去活性;若是煙氣的溫度不足300℃,就容易增加硫酸氫銨水平,嚴重情況下會堵塞腐蝕鍋爐。
鍋爐在不同的負荷條件下,所需要燃料量和爐膛溫度都各不相同,因此,煙氣溫度就會隨之出現波動。為了滿足鍋爐變負荷運行時,煙氣溫度始終滿足SCR高效脫除煙氣中NOx的要求,需要改造鍋爐尾部受熱面及煙道,既要確保鍋爐熱效率不下降,又能使煙氣溫度符合SCR系統正常運行的要求。改造鍋爐尾部受熱面的具體方案可以分成兩種類型,一種是改造省煤器,另一種是加裝煙氣旁路。
(1)改造省煤器。根據鍋爐運行中尾部煙道各處的溫度變化,對尾部煙道進行熱力計算,合理確定其吸熱量,重新布置省煤器的安裝位置及其管束數量。改造省煤器能夠在不改動管路規(guī)格以及材質的的基礎上,來處理換熱管路。便于根據負荷變化的具體情況來確定確定省煤器吸熱量,通過這樣的途徑來控制煙氣溫度的目的。
(2)加裝煙氣旁路,在SCR反應器進口和省煤器上部之間加裝擋板門和旁路煙道。改造后,當煙氣溫度太低,無法滿足催化劑運行要求,影響到脫硝反應正常進行時,就可以調節(jié)旁路煙道以及原煙道的擋板,將高溫煙氣混入低溫煙氣。調節(jié)SCR反應器入口處的不同溫度煙氣的比例,就可以有效調節(jié)進入SCR的煙氣溫度。這一改造常常應用于鍋爐啟動初期和低負荷運行時,因其會使鍋爐排煙溫度升高,降低鍋爐熱效率,故當省煤器出口煙氣溫度達標時,應及時退出煙氣旁路。
2 SCR脫硝系統對鍋爐鋼結構的影響及對策
SCR系統應用之后會影響到煙氣走向,因此需要拆除空預器與省煤器間的煙道。煙氣經過SCR反應器進入到空預器。新煙道垂直向上并且連接到SCR進口煙道,再經過SCR出口煙道轉向鍋爐方向。
(1)SCR反應器鋼架。通常條件下,SCR需要添加反應器到鍋爐尾部,支撐SCR反應器的是從送風機上部新增的鋼架。因為鍋爐尾部結構不盡相同,支撐SCR反應器的鋼架有可能與空預器支撐框架相連、與鍋爐鋼架相連、除塵器支撐框架相連、空預器出口煙道支撐框架相連等。對支撐反應器結構設計方面,在特定條件下應當考慮對鍋爐以及其他結構產生的影響,并且需要重新計算鋼結構。
(2)鍋爐鋼架斜撐。有些機組缺乏應用脫硝系統的條件,鍋爐尾部煙道存在斜撐,導致無法設置SCR煙道,所以需要重新設置原斜撐,從而改變鍋爐鋼結構,這就需要重新進行計算鋼結構。
3SCR脫硝系統對空預器的影響及對策
SCR脫硝系統設置在空預器的前方,煙氣經過SCR之后進入到空預器的煙氣側與空氣進行熱量交換。煙道以及脫硝反應器都是額外添加的設備,同時脫硝系統在運行中處于負壓狀態(tài),添加的SCR系統會增加引風機阻力,同時也會導致空預器漏風問題加大。
SCR脫硝的主要目的就是使SO2到SO3的氧化率盡量減少,要控制在1%以下,但是加裝SCR脫硝系統后反應器出口煙氣中的SO含量會增加,從而也增加了硫酸銨和硫酸氫銨的生成量。硫酸氫銨屬于粘性物質,溫度在146-207℃時,硫酸氫銨會變成粘稠狀液體??疹A器的溫段下部同冷段環(huán)節(jié)的溫度與此溫度較為接近。含有高灰分的鍋爐煙氣流經空預器時,硫酸氫銨容易粘附煙塵后附著在空預器換熱元件上,輕則引起空預器換熱效率下降和煙道流通阻力增大,嚴重情況下誘發(fā)低溫腐蝕問題以及堵塞問題,甚至因未燃燼的煤粉或油霧沉積,引發(fā)空預器著火。加裝SCR脫硝系統后,需要改造空預器,具體措施如下:
(1)空預器換熱元件需要改成兩段布置,這一方案借助于加大冷端高度,涵蓋液態(tài)硫酸氫銨的生成溫度范圍,避免硫酸氫銨在空預器受熱面粘附,引發(fā)嚴重堵灰問題。
(2)空預器的冷段材質使用波紋板。波紋板中的煙氣流通屬于直通,煙氣流通平滑波形,在運行過程中煙塵、爐渣還有硫酸氫銨等不容易出現粘附問題。一旦發(fā)生粘附,也能夠通過投用空預器吹灰器在短時間內清除,因此不會堵塞受熱面。
(3)在鋼板鍍搪瓷。這項技術能夠強化空預器冷段元件抗粘附的效果。搪瓷元件可以最大限度防止發(fā)生低溫腐蝕問題,同時搪瓷表面比較光滑,受熱元件不容易受到沾污,也利于清除。
(4)定期對SCR脫硝裝置進行了AIG噴氨優(yōu)化調整與性能評估試驗。以某廠300MW機組為例,滿負荷下,脫硝效率為87.8%時,出口氨逃逸濃度為2.28μL/L,出口NOx濃度為30mg/m3。經AIG噴氨優(yōu)化調整后,A、B側反應器出口截面NOx濃度CV值分別由調整前的62.1%、52.2%降低到調整后的24.5%、28.1%。SCR出口NOx分布均勻性顯著提高,局部氨逃逸峰值明顯下降,顯著降低硫酸氫銨生成。
綜上所述,SCR脫硝系統的應用,會造成一些不良影響,例如影響到鍋爐安全運行,降低鍋爐運行的經濟性,這就需要在設計鍋爐的過程當中加以綜合考慮,從而使其符合安全規(guī)范,盡量減少經濟性下降.