在线黄色毛片,美女视频黄色网址,国产超级乱婬av片,2022年精品国产福利在线,色五月激情五月,激情视频网站,亚洲视频欧美

安全管理網(wǎng)

淺談脫硫效率低原因分析和解決措施

作者:雷路  
評論: 更新日期:2022年03月01日

脫硫反應(yīng)分為五大類:1、氣相SO2被液相吸收;2、吸收劑的溶解;3、吸收劑的中和;4、氧化反應(yīng);5、結(jié)晶析出。

上述5個步驟是同時進行、相互影響的。在機組穩(wěn)定運行的狀態(tài)下,上述5個步驟應(yīng)處于一個相對平衡的狀態(tài)。但是當機組工況調(diào)整或有其它原因時,需要重新建立起平衡;否則,會造成脫硫效率低,如果控制不當會造成凈煙氣SO2超標。

反之,如果運行人員控制得當?shù)脑?,不僅會有效地保障脫硫高效率,而且會降低電耗和節(jié)省石灰石;漿液品質(zhì)好同時夜也有利于石膏脫水。

吸收塔系統(tǒng)主要設(shè)備介紹

QQ截圖20191106090403.jpg

1.1吸收塔介紹

吸收塔是發(fā)生吸收和氧化反應(yīng)的主要設(shè)備。吸收塔的主要功能是吸收原煙氣中的SO2、SO3、HF、HCL和粉塵,并使得最終產(chǎn)物通過脫水系統(tǒng)變?yōu)楹细竦氖嗑w。漿池上液面至噴淋層之間為吸收區(qū);而氧化反應(yīng)則主要發(fā)生在漿池內(nèi)。

QQ截圖20191106090347.jpg

吸收區(qū)發(fā)生的主要化學反應(yīng):

QQ截圖20191106090333.jpg

當然,在吸收區(qū)內(nèi)也有CaCO3參與的化學反應(yīng),但只有很少部分的CaCO3參與了反應(yīng)。

氧化區(qū)發(fā)生的主要化學反應(yīng):

QQ截圖20191106090321.jpg

我廠脫硫吸收塔直徑13.2m,高度47.77m(超改后);在機組超低排放改造時,將吸收塔溢流管提升0.5m;按照原《規(guī)程》中,吸收塔正常液位為7.05m~8.05m,可計算超低改造后吸收塔最高液位應(yīng)為8.55m;但實際中加之吸收塔漿池中漿液易產(chǎn)生泡沫,吸收塔液位往往在8.4m左右就會開始溢流(曾做過試驗)。

QQ截圖20191106090305.jpg

1.2吸收塔漿液循環(huán)泵主要參數(shù)介紹

吸收塔漿液循環(huán)泵主要參數(shù)(表一)

QQ截圖20191106090251.jpg

2.1吸收塔液位的控制

根據(jù)我廠《規(guī)程》中規(guī)定:吸收塔漿液在漿池內(nèi)停留時間不低于4min,且吸收塔內(nèi)液氣比不小于10.62L/m3,并結(jié)合上述吸收塔系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)信息,可先假設(shè),吸收塔液位高度為h;吸收塔內(nèi)每小時漿液循環(huán)量為V;且,可知機組在高負荷(300MW左右)下,原煙氣流量約為120萬m3/h。以下計算均按照機組高負荷運行工況下來計算。

可得出以下計算結(jié)果:

吸收塔內(nèi)漿液容積 = 3.14 ×(13.2/2)2×h = 136.8h

機組負荷較高時,循環(huán)泵基本運行方式有:原有漿液循環(huán)泵三臺運行(循環(huán)泵ABC)、原有任意兩臺漿液循環(huán)泵+新加循環(huán)泵運行方式(循環(huán)泵ABC中任意兩臺+循環(huán)泵D)、循環(huán)泵四臺全部運行(循環(huán)泵ABCD)。

①若,循環(huán)泵運行ABC時,可得出每小時漿液循環(huán)量為4150 ×3=12450m3/h;

可知,4min內(nèi)循環(huán)漿液量=(12450m3/h)/60h × 4min = 830m3;

此時,吸收塔液位至少為:

h=830/136.8=6.1m

②若,循環(huán)泵運行ABC任意兩臺+D時,可得出每小時漿液循環(huán)量為4150 ×2+6000=14300m3/h;

可知,4min內(nèi)循環(huán)漿液量=(14300m3/h)/60h × 4min = 953.3m3;

此時,吸收塔液位至少為:

h=953.3/136.8=7.0m

③若,循環(huán)泵運行ABCD時,可得出每小時漿液循環(huán)量為4150 ×3+6000=18450m3/h;

可知,4min內(nèi)循環(huán)漿液量=(18450m3/h)/60h × 4min = 1230m3;

此時,吸收塔液位至少為:

h=1230/136.8=9.0m

思考點1:以上計算都是按照漿液在漿池內(nèi)停留時間為4min來計算的,假若氧化風機風量偏低時,勢必會以延長漿液在漿池內(nèi)停留時間來彌補反應(yīng)的不足?

思考點2:該4min是機組改造前環(huán)保參數(shù)要求在100mg/m3以內(nèi)而設(shè)計的;在機組改造后,現(xiàn)在環(huán)保參數(shù)要求在20mg/m3以內(nèi),相比之前的環(huán)保要求,現(xiàn)在要吸收和氧化多余的80%的SO2,依照這樣的話,對于漿液在漿池內(nèi)停留時間是不是應(yīng)該要有所延長或者至少氧化風量需要加大呢?

所以,以上計算得出的吸收塔液位是各類循環(huán)泵運行方式下最基本的要求,是最低液位值。

加之,漿液有冒泡現(xiàn)象,此時液位很可能是虛假的高液位,實際液位可能已經(jīng)低于了要求值,這就要求運行值班員用心操作、精準把控!(經(jīng)驗:可依照吸收塔液位計壓力變送器的變化來判斷是否為虛假液位)

2.2吸收塔循環(huán)泵運行方式調(diào)整

QQ截圖20191106090154.jpg

根據(jù)我廠《規(guī)程》中規(guī)定:吸收塔內(nèi)液氣比不小于10.62L/m3。假設(shè)吸收塔內(nèi)每小時漿液循環(huán)量為V;且,機組在高負荷(300MW左右)下,原煙氣流量約為110~120萬m3/h。

可知,(V×1000)/1200000 ≥ 10.62

可得:V ≥12744m3/h;

可知若機組原煙氣流量在120萬左右時,每小時漿液循環(huán)量應(yīng)大于12744m3;此時,循環(huán)泵運行方式應(yīng)采取第②類方式。

我廠已經(jīng)完成NO.1、NO.2、NO.3、NO.4機組的超低改造工作,現(xiàn)統(tǒng)計了2018年09月25日至2018年10月26日各機組在不同負荷(常見負荷)下所對應(yīng)的原煙氣流量。見下表:

各機組負荷、原煙氣流量統(tǒng)計(表二)

2.3吸收塔內(nèi)漿液PH控制

理論上,吸收塔漿液PH值在4.5時,亞硫酸根離子氧化速率最快,實際運行中,當PH值較低時,石灰石(CaCO3)的消溶主要靠物理過程(反應(yīng)物從石灰石顆粒中遷移出來的擴散過程)但擴散速度限制著整個吸收塔內(nèi)的化學反應(yīng);而漿液PH值在5.0~7.0時,顆粒表面的化學動力學過程是起主要作用的,有利于反應(yīng)的快速進行。

我廠規(guī)定吸收塔漿液PH值控制在5.0~6.0,該PH值范圍我個人覺得只能適應(yīng)于超低改造之前的機組(凈煙氣SO2不超100mg/m3的要求)而不能應(yīng)用于超低改造后的機組,因為超低改造后的機組凈煙氣SO2要求值非常低,這就需要我們運行人員把各個參數(shù)以及設(shè)備的運行方式調(diào)控的非常好才能滿足超改機組的新要求。

當脫硫吸收塔供漿方式只依照凈煙氣SO2值來操控,凈煙氣SO2偏高就繼續(xù)供漿,往往會忽視了此時吸收塔漿液的PH值,可能會經(jīng)常偏高。

此種操作方式,直接會導致吸收塔漿液內(nèi)CaCO3含量會越來越多,且亞硫酸根因氧化速率變慢也會富集,久而久之就會發(fā)生石灰石“鈍化現(xiàn)象”(CaCO3被亞硫酸鹽包裹,無法與煙氣中SO2接觸進而發(fā)生反應(yīng))最終導致吸收塔漿液品質(zhì)慢慢惡化,甚至凈煙氣SO2不好控制。

QQ截圖20191106085932.jpg

3.運行人員可采取的主要措施

3.1嚴格控制脫硫吸收塔漿液PH值在4.6~5.6

(1)供漿方式和供漿量的多少直接影響著吸收塔內(nèi)漿液PH值的變化,由于PH值規(guī)定范圍狹小,所以在供漿方式上要采取小流量供漿方式,以緩慢的節(jié)奏來調(diào)控PH值,這樣便于提早做好啟動供漿泵或停止供漿泵的準備,有利于更好的將PH值控制在4.6~5.6。

(2)小流量供漿時,由于供漿泵管道出口處采取閥門半開節(jié)流措施,石灰石漿液在管道內(nèi)流速會下降,為了防止?jié){液在管道內(nèi)沉積或堵塞,石灰石漿液密度要求控制在1240Kg/m3以內(nèi),規(guī)定石灰石漿液箱內(nèi)漿液密度在1200~1240Kg/m3為宜。

強調(diào):供漿泵啟停必須嚴格參照PH值。若,PH值還未接近4.6時(偏高),凈煙氣SO2較高或者稍微超出20mg/m3時,可采用除霧器上層沖洗水來臨時壓制凈煙氣SO2,待PH值降至4.6或接近時可啟動供漿泵向塔內(nèi)補漿;當PH值為4.6或低于4.6時,若凈煙氣SO2比較低(甚至是個位數(shù))也要啟動供漿泵,將PH值控制在4.6~5.6的范圍內(nèi)。

3.2嚴格控制吸收塔內(nèi)液氣比值不小于10.62L/m3

以(表二)中統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,NO.1機組原煙氣流量較其它機組在同負荷下的原煙氣流量要大;按照液氣比的計算公式,可以明確當NO.1機組在負荷為290MW或以上時就應(yīng)該采用第②類循環(huán)泵運行方式(原循環(huán)泵任意兩臺+循環(huán)泵D);其它機組原煙氣流量較低,所以會出現(xiàn)NO.3、NO.4機組的環(huán)保參數(shù)比較好控制,特別是在低負荷式,凈煙氣SO2值會降到接近“0”值。

調(diào)整循環(huán)泵運行方式,最主要是看原煙氣流量的大??;單依靠機組負荷的大小來決定循環(huán)泵的運行方式是盲目的、不正確的。

3.3嚴格控制吸收塔液位足夠高,滿足吸收塔漿液在漿池內(nèi)滯留時間不低于4min

理論上吸收塔液位越高,漿液在吸收塔內(nèi)滯留的時間就越長,也越有利于氧化反應(yīng)的進行和晶體的長大,對塔內(nèi)整體的化學反應(yīng)都有推動作用。可見,在調(diào)整吸收塔漿液循環(huán)泵運行方式的時候,必須要考慮到吸收塔液位是否足夠高,是否可以滿足吸收塔漿液在漿池內(nèi)滯留時間不低于4min。按照計算公式,可以精確的計算出:

①當循環(huán)泵運行ABC三臺時,吸收塔液位必須高于6.1米;

②當循環(huán)泵運行ABC任兩臺+循環(huán)泵D時,吸收塔液位要高于7.0米;

③當循環(huán)泵運行ABCD四臺時,吸收塔液位要高于9.0米(我廠吸收塔液位無法達到,所以不建議長時間同時運行四臺循環(huán)泵,會導致亞硫酸根富集,漿液品質(zhì)惡化);

結(jié)合我廠實際情況,建議將吸收塔液位控制在7.2~7.8米。

4.脫硫運行方式調(diào)整前和調(diào)整后,各機組凈煙氣SO2超標統(tǒng)計如下

4.1運行方式調(diào)整前:

按照原來供漿方式和循環(huán)泵運行方式以及吸收塔液位控制方式等,記錄了從2018年09月26日到10月18日共23天的各機組超標情況:

各機組凈煙氣SO2超標統(tǒng)計(表三)

QQ截圖20191106085851.jpg

4.2運行方式調(diào)整后:

依照以上“運行人員可采取的主要措施”后統(tǒng)計了2018年10月19日至11月12日共計25天各機組凈煙氣SO2超標情況:

各機組凈煙氣SO2超標統(tǒng)計(表四)

QQ截圖20191106085714.jpg

依據(jù)上兩表記錄,得出結(jié)論:運行方式未調(diào)整前23天4臺機組累計共超標15次;而采用新的運行方式調(diào)整后25天4臺機組累計共超標3次??梢钥隙?,我廠脫硫采用新的運行方式對機組凈煙氣SO2的控制是非常有效果的。

網(wǎng)友評論 more
創(chuàng)想安科網(wǎng)站簡介會員服務(wù)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)合作提交需求會員中心在線投稿版權(quán)聲明友情鏈接聯(lián)系我們