摘 要:文章針對巖棉生產(chǎn)線固化爐廢氣中所含的游離酚、游離醛、酚醛樹脂、粉塵等有害物質的來源進行探討,并采用廢氣焚燒的方式進行處理,焚燒后的余熱回用于巖棉板等制品的固化,節(jié)省能源。同時根據(jù)固化爐廢氣產(chǎn)生的機理,加強生產(chǎn)巖棉工藝的優(yōu)化,提出幾條固化爐密封建議,并采用精確定點噴油潤滑固化爐鏈條,避免潤滑油污染;整改后不僅減少了天然氣的消耗,降低碳排放,且從巖棉生產(chǎn)工藝的源頭遏制住污染物的產(chǎn)生。
1 概述
巖棉制品是以天然玄武巖、白云石等為主要原料,經(jīng)高溫熔化、纖維化處理、氈板成型及制品后加工而制成的節(jié)能保溫材料,具有優(yōu)良的絕熱、防火性能、吸聲隔音性能,防火性能達到A1級,廣泛應用于建筑、石油、化工、電力、冶金、交通運輸、農業(yè)等行業(yè),具有非常廣泛的市場前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
固化工序是巖棉生產(chǎn)中尤為重要的環(huán)節(jié)。前序工段制成的巖棉氈是將巖棉纖維進行了三維搭接,但無機纖維之間的搭接無強度可言,為達到外墻外保溫要求的強度、耐火性等,需在制取巖棉氈時噴入粘結劑,并送入固化爐內,將巖棉氈高溫烘烤、壓制成型,最終制得所需的巖棉板。目前國內巖棉生產(chǎn)線上的粘結劑均采用的熱固性酚醛樹脂,添加了酚醛樹脂的巖棉氈在固化爐內進行烘干產(chǎn)生的廢氣中,除卻巖棉制品本身帶來的短纖維、粉塵外,還會產(chǎn)生未固化的酚醛樹脂及游離酚、游離醛等,特別是由于酚醛樹脂均是采用甲醛過量的方式配制,因此固化爐廢氣中的甲醛含量尤為甚。國內大型巖棉廠對固化爐廢氣采用干法板式過濾,可將廢氣中的短纖維等過濾掉,但對苯酚、甲醛等有害氣體無任何作用,小型巖棉廠的固化爐廢氣更是直排,污染環(huán)境。
近年來全國各地尤其是華北地區(qū)大范圍的霧霾對巖棉生產(chǎn)企業(yè)再次敲響了警鐘,迫于環(huán)保部門的壓力,許多巖棉工廠耗費大量人力物力,引進噴淋塔、活性炭吸附等各種手段對生產(chǎn)線固化爐產(chǎn)生的廢氣進行處理,但效果均很不理想,主要原因仍是人們對巖棉工藝生產(chǎn)的理解有偏差,并非僅僅依靠上馬環(huán)保設備就可達到國家排放標準,需從巖棉生產(chǎn)工藝著手,研究固化爐廢氣中,各組分的來源,才能從根本上找出治理方案。文章將對巖棉生產(chǎn)線固化爐中產(chǎn)生的各類有害物質的來源及其治理工藝、設備等進行探討。
2 巖棉制品固化過程中污染物廢氣產(chǎn)生的機理
2.1 短纖維、粉塵、酚醛樹脂等
固化爐的原理是采用高溫熱風穿透制品,帶走制品里的水分,同時對酚醛樹脂進行快速固化,熱風穿透棉板后采用燃燒器進行再加熱,循環(huán)利用,同時需排出部分含水量較高的熱風,即“排濕”工序,排濕風即為固化爐廢氣。由于熱風穿過巖棉制品,勢必會帶走一部分產(chǎn)品中未能粘結的短纖維和粉塵。又由于生產(chǎn)不同厚度和不同密度的產(chǎn)品的時候,所需的熱風風量、溫度也不盡相同,據(jù)悉許多巖棉工廠不懂如何對固化工序進行嚴謹?shù)臒峁び嬎悖瑸榍笾破返墓袒Ч己茫坏煤唵卧黾訜犸L風量,導致有相當一部分本應存于制品內的酚醛樹脂被吹至循環(huán)熱風中,繼而進入排濕風,最終排入大氣。如圖1所示,被熱風遷移至廢氣中的酚醛樹脂進入板式過濾室后遇冷凝結,這也是許多巖棉工廠風管內油污嚴重的原因。
2.2 游離酚、游離醛等VOC(揮發(fā)性有機化合物)氣體
在巖棉板等制品的生產(chǎn)過程中,采用的粘結劑為熱固性酚醛樹脂的預聚體,因此制品在固化爐內硬化成型的過程中,產(chǎn)生的廢氣中會含有少量的游離酚、游離醛等有害氣體。同時由于固化爐作為一個高溫重型鏈條傳送的設備,鏈條潤滑需要大量高溫潤滑油,常用的潤滑油遇高溫會揮發(fā)產(chǎn)生VOC類氣體污染物。
3 現(xiàn)階段固化爐廢氣治理存在的問題及解決方法的探討
3.1 干式過濾法及其問題
目前國內大型巖棉生產(chǎn)線固化爐廢氣處理均采用巖棉板干法過濾的形式,建有大型的過濾室,利用巖棉板內纖維的3D結構對固化爐廢氣中的大顆粒、短纖維等進行過濾,但此法對有機廢氣物無法起到作用。據(jù)此國內巖棉廠根據(jù)其他行業(yè)VOC的處理經(jīng)驗,在過濾室內放置活性炭用以處理有機廢氣,但忽略了巖棉制品固化時,廢氣內大量存在的水蒸氣,水蒸氣配合飄溢出的酚醛樹脂很快將活性炭堵死,實際使用時,半天功夫活性炭既已失效,必須更換,根本無法與長至15天的一個爐期的生產(chǎn)線相匹配。
3.2 固化爐漏風問題及密封方式的改善
現(xiàn)階段國內巖棉廠配套的固化爐用熱風循環(huán)風機均大大超過設計所需之風量、風壓,因固化爐漏風問題明顯,為達到制品的固化目的,許多循環(huán)風機都超負荷運轉,否則棉板固化不均,造成殘次品,但顯而易見酚醛樹脂也會進入廢氣中。為此整理排查固化爐的漏風點并采取相應措施,如表1所示,經(jīng)在廊坊豪亞巖棉廠的實驗,加強密封后的固化爐,噸制品的天然氣消耗由65Nm/m3降低至32Nm/m3,同時循環(huán)風機所需頻率減半,風管及過濾室內無炭化的酚醛樹脂,值得向所有巖棉廠推廣。
3.3 固化爐廢氣焚燒的處理及余熱再利用
經(jīng)過密封結構的改善,酚醛樹脂遷移的問題得到了解決,固化爐廢氣內只剩酚醛樹脂帶入的游離醛及游離酚,針對此污染物,繼活性炭吸附法的失敗后,采用國際上主流的焚燒法,將廢氣加熱至760℃以上,將有機廢氣物盡數(shù)燒盡。采用150~180萬大卡的燃燒器,在燃燒空間約20m3的焚燒爐內進行焚燒,焚燒后的廢氣經(jīng)兩級換熱后通入固化爐內對鏈板進行預熱,最后進入原有過濾室進行過濾后排放;其中一級換熱器用于對固化爐廢氣進行預熱至450~500℃,再通入焚燒爐內;二級換熱器是將空氣進行預熱,通入循環(huán)風系統(tǒng),減小天然氣的消耗。
目前國內巖棉廠僅引進國外的生產(chǎn)線(河北翔達等)采用了此類固化爐廢氣焚燒方案,國產(chǎn)生產(chǎn)線均未采用,在環(huán)保壓力日益增長的今天,增配此套系統(tǒng)用以除去VOC類有害廢氣,達標排放勢在必行。
3.4 精確定點噴油潤滑系統(tǒng)的應用
由于固化爐是重型鏈輪機械,鏈條的潤滑尤為重要,目前國內大大小小的巖棉生產(chǎn)線的固化爐均采用傳統(tǒng)的按時間隨機進行加注潤滑油的潤滑方式,但根據(jù)機械構造,需要潤滑的僅是鏈條的銷軸部位,按時間隨機加注的潤滑油真正能到達銷軸處的量是屈指可數(shù),大部分潤滑油都滴在了鏈條上、鏈板上甚至軌道上,造成浪費的同時形成二次污染,過量的潤滑油長期積存,遇熱揮發(fā)至固化爐廢氣中,導致排出的廢氣青煙滾滾,有機廢氣物量大增,為此開發(fā)使用精確定點噴油潤滑系統(tǒng)勢在必行。
國內部分巖棉廠已先行一步進行實驗,使用接近開關偵測鏈條運行頻次,當銷軸運轉至噴油嘴處時,啟動油泵,潤滑油滴入。但巖棉生產(chǎn)用固化爐體積較大,有四根鏈條需要同時潤滑,且為適應不同容重的制品規(guī)格,固化爐主線速度會有10m/min的差別,若配套四組系統(tǒng)成本較大,且難以集中有效控制;若用一臺油泵供給上下鏈條使用,當主線速度過快或過慢時,油滴的精準度就大打折扣,實驗效果均不理想。
針對此難題開發(fā)出壓縮空氣噴吹功能的定點噴油潤滑系統(tǒng)。配合上整套氣路及元器件,定點噴油系統(tǒng)在每次獲取到信號后,均是將潤滑油噴至軸銷處,一改以往滴落的現(xiàn)象。無論主線速度開至多少,定點噴油均可滿足工作要求。
目前此系統(tǒng)在南京彤天巖棉二線運轉良好,車間內干凈整潔,一改過往油跡斑斑的現(xiàn)象。更重要的是避免了潤滑油受熱揮發(fā),有機廢氣物大大減少,固化爐廢氣青煙不再,環(huán)保意義重大,適合往所有巖棉工廠推廣。
4 結語
環(huán)保問題需用辯證的思維去看待,具體問題需具體分析,采用活性炭吸附VOC的方式也許在其他化工等領域十分適用,但在巖棉生產(chǎn)線固化爐廢氣的處理中宣告失敗。同時,環(huán)保的問題并非是簡單的“上馬”除塵器、脫硫等各種環(huán)保設備就能解決的,本身生產(chǎn)工藝和設備的優(yōu)化到位會有事半功倍的成效,像文章所述的固化爐的密封改進、廢氣的焚燒處理、精確定點噴油潤滑系統(tǒng)的使用等,才能達到最終的目的。