摘要:為滿足脫硝改造要求,解決鍋爐存在的省煤器泄露造成機(jī)組非停、排煙溫度高、再熱汽溫偏低等問題,保證機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。本文針對該電廠現(xiàn)有煤質(zhì)和運行數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合熱力計算,并對結(jié)果進(jìn)行全面分析,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行管屏計算,提出2種受熱面改造方案,進(jìn)行方案可行性論證,確定最佳、最有效的改造方案。
關(guān)鍵詞:脫硝改造;鍋爐;校核計算;方案分析
0引言
某電廠2×220MW機(jī)組鍋爐NOx的排放限值為200mg/Nm3,當(dāng)前排放濃度在500~800mg/Nm3,遠(yuǎn)高于新環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,電廠計劃對兩臺鍋爐進(jìn)行采用SCR方案的脫硝改造,但是尾部煙道空間有限,無法布置SCR系統(tǒng)。兩臺鍋爐省煤器均存在磨損嚴(yán)重問題。
為此,對鍋爐進(jìn)行綜合治理,以滿足脫硝改造要求,降低NOx排放濃度,同時解決鍋爐存在的省煤器泄露造成機(jī)組非停、排煙溫度高、再熱汽溫偏低等問題,是該電廠貫徹落實國家環(huán)保政策和集團(tuán)節(jié)能減排要求的必然選擇,同時也是提高機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性的當(dāng)務(wù)之急。在此背景下,對鍋爐的受熱面改造刻不容緩。
1鍋爐概況
研究對象為超高壓參數(shù)、一次中間再熱、單汽包、自然循環(huán)蒸汽爐,配220MW汽輪發(fā)電機(jī)組。
鍋爐呈∏型布置,前部豎井為爐膛,其四周為膜式水冷壁,爐膛上方布置有前屏過熱器,爐膛出口處布置有后屏過熱器,在水平煙道里裝設(shè)有對流過熱器和再熱器熱段。爐頂、水平煙道兩側(cè)及轉(zhuǎn)向室布滿了頂棚管及包墻管;尾部豎井為煙道,其間布置有再熱器冷段,以及交錯布置的兩級省煤器和兩級空氣預(yù)熱器。
本鍋爐系固態(tài)排渣煤粉爐,采用直流燃燒器、四角布置切圓燃燒方式,配有四臺鋼球磨煤機(jī)。
制粉系統(tǒng)為乏氣送粉、中間儲倉式,配有冷、熱爐煙系統(tǒng),熱煙取自十米爐膛兩側(cè)水冷壁,冷煙來自引風(fēng)機(jī)出口,由兩臺冷煙風(fēng)機(jī)送入制粉系統(tǒng)內(nèi)。
表1燃料特性
表2鍋爐主要參數(shù)
2改造方案設(shè)想及分析
2.1問題相關(guān)性及改造必要性分析
鍋爐存在的再熱汽溫偏低、排煙溫度偏高、省煤器磨損嚴(yán)重、管式預(yù)熱器阻力大、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率大以及大負(fù)荷下送風(fēng)機(jī)等問題,存在一定的相關(guān)性。當(dāng)解決了再熱汽溫偏低問題,排煙溫度隨之下降,當(dāng)更換了新型省煤器,解決了省煤器磨損問題,排煙溫度亦隨之下降;當(dāng)更換了新型空氣預(yù)熱器,預(yù)熱器阻力過大、漏風(fēng)率過大和大負(fù)荷下送風(fēng)機(jī)等問題得到解決,排煙溫度亦隨之下降。
根據(jù)以往的燃燒調(diào)整試驗以及機(jī)組檢修經(jīng)驗,以上問題通過運行調(diào)整或一般性檢修已經(jīng)無法徹底解決,所以說,通過綜合治理的受熱面改造,增加尾部煙道空間以布置SCR系統(tǒng),同時一并解決鍋爐存在的上述問題,以提高機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,成為電廠的當(dāng)務(wù)之急。
2.2改造方案總述
方案一改造內(nèi)容如下:利用水平煙道的空間,增加高溫再熱器的受熱面;拆除尾部煙道中高溫省煤器、低溫省煤器以及附屬設(shè)備,布置H型省煤器;拆除高溫空氣預(yù)熱器、低溫空氣預(yù)熱器,布置回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
方案二改造內(nèi)容如下:拆除原有的冷段再熱器,布置全新的冷段再熱器;拆除尾部煙道中高溫段省煤器、低溫段省煤器以及附屬設(shè)備,布置H型省煤器;拆除高溫段空氣預(yù)熱器、低溫段空氣預(yù)熱器,布置回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
3計算結(jié)果及分析
方案一改造內(nèi)容為高溫再熱器、省煤器和空氣預(yù)熱器,方案二的改造內(nèi)容為冷段再熱器、省煤器和空氣預(yù)熱器。
表3不同方案對比分析
兩個方案的主要區(qū)別在于:
1)改造冷段再熱器現(xiàn)場改造工作量較大,涉及到多個部件的改造,施工周期長,需要拆除冷再所有受熱面和懸吊管,冷段再熱器增加面積后出口汽溫進(jìn)一步升高,壁溫會進(jìn)一步升高,考慮到方案的可靠性,低溫再熱器受熱面管材須進(jìn)行升檔,采用SA-210C管材替換20G管材。同時,為增加低溫再熱器受熱面面積,受熱面由∩型布置改為受熱面E型布置,蛇形管中間間距留出760毫米檢修空間和裝設(shè)吹灰器,再熱器冷段入口集箱高度須降低840mm,需要拆除后包墻管穿墻部分和冷段再熱器入口集箱,同時需要針對再熱器入口管道重新進(jìn)行管系計算,核算集箱及管道推力,重新選取吊掛。另外,由于低溫再熱器入口高度降低,需要改造省煤器出口集箱,滿足低溫再熱器的安裝空間,脫硝出口煙道高度降低,不利于脫硝系統(tǒng)的布置。相比之下,方案一工作量較小,僅需將高再出口段管屏隔斷,連接新管屏,而且采用壁溫裕量更大的T91材料,增強(qiáng)了運行的可靠性。
2)考慮到懸吊管的強(qiáng)度,在方案二中增加了冷段再熱器受熱面后,需要相應(yīng)的減少省煤器的重量,省煤器的傳熱溫壓要高于冷段再熱器,受熱面面積減少后出口煙溫升高,排煙溫度升高,與方案一相比升高了5~10℃,所以方案二經(jīng)濟(jì)性低于方案一;再熱系統(tǒng)吸熱量增加后,汽汽交換器閥門開度會關(guān)小,再熱蒸汽流經(jīng)比例減小,過熱汽溫升高,過熱減溫水量升高,在方案二中,省煤器吸熱量偏小,過熱減溫水量增加,受兩因素疊加影響,方案二不利于過熱汽溫的控制。綜合對比,建議采用方案一,即通過改造高溫再熱器、H型省煤器、回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器來滿足脫硝改造的要求,同時解決鍋爐存在的一系列問題。
4結(jié)論及建議
通過對某電廠2×220MW機(jī)組鍋爐綜合治理受熱面改造可行性研究,得出以下結(jié)論及建議:
1)NOx排放濃度高、省煤器磨損嚴(yán)重、排煙溫度高、再熱汽溫低、空氣預(yù)熱器阻力大以及漏風(fēng)率偏高等問題的存在嚴(yán)重影響著機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,所以對鍋爐進(jìn)行綜合治理的受熱面改造成為電廠的當(dāng)務(wù)之急。
2)通過不同改造方案的對比分析,建議采用方案一,即進(jìn)行高溫再熱器、省煤器、和空氣預(yù)熱器改造。
3)改造的主要內(nèi)容:拆除尾部煙道的高溫省煤器、高溫空氣預(yù)熱器、低溫省煤器、低溫空氣預(yù)熱器以及附屬設(shè)施;利用水平煙道空間,高再后半部分管屏高度加長,增加受熱面面積;布置H型省煤器;布置兩臺回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
4)受熱面改造后能夠滿足SCR系統(tǒng)的布置,根據(jù)實際情況,現(xiàn)場條件能夠滿足受熱面改造的施工條件,該鍋爐能夠進(jìn)行該項受熱面的改造工作。
5)該項改造實施后,常規(guī)負(fù)荷下修正后排煙溫度將從162.66℃下降到147.82℃,鍋爐熱效率提高約1.01個百分點。
6)受熱面改造后,兩臺機(jī)組年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤14252.48t/年,按此項計算,CO2減排量約為37267.22t/年,大氣中粉塵減排量約為58.82t/年。大氣中SO2減排量約為7.64t/年,將改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境空氣質(zhì)量,對提高人民群眾的生活質(zhì)量水平有著重要意義,該項目的實施具有明顯的社會和環(huán)境效益。