1改變原料結(jié)構(gòu),球團(tuán)實(shí)現(xiàn)全無氟精礦生產(chǎn)
由于球團(tuán)車間的帶式焙燒機(jī)在其建成時(shí)就存在無煙氣凈化設(shè)施這重大隱患,而球團(tuán)焙燒溫度又是精礦中氟化物分解的較佳溫度段,約50%的氟分解溢出隨煙氣排放,煙氣中含氟量高達(dá)700多mg/Irt3,是包鋼第一大排氟源。
為解決球團(tuán)煙氣的氟污染問題,采取無氟鐵精礦和低氟鐵精礦作原料,并逐步加大無氟鐵精礦的比例,原料的含氟量從2%降低到0.4%以下;到2000年5月,實(shí)現(xiàn)了全無氟精礦生產(chǎn)球團(tuán)礦,消除了球團(tuán)煙氣的氟污染。
2治理出鐵場煙氣,消除最大的無組織排氟源
在包鋼的1、2、3號高爐建成時(shí),均未設(shè)置出鐵場煙氣凈化設(shè)施,原料中的氟隨煙氣從出鐵場的鐵溝、渣溝溢出,經(jīng)煉鐵廠房的天窗排人大氣,是包鋼廠區(qū)最大的無組織排氟源。由于煙氣中的氟有70%是以塵氟的形式存在,因此,做好高爐煙氣的除塵即可減少煉鐵廠的排氟量。