???????事件經(jīng)過:11月24日,#1機組負荷270MW,設備運行正常,AGC投入運行。18:18控制室來6KV1BA段呼叫光字牌,#1機甲調(diào)速油泵跳閘,乙、丙調(diào)速油泵聯(lián)動,同時發(fā)現(xiàn)甲、乙側(cè)高壓主汽門關閉后打開,甲、乙側(cè)高壓調(diào)門強關,中壓調(diào)門關閉,負荷到0,爐安全門動作,“逆功率報警”發(fā)信。18:20值長令手動停機,聯(lián)跳爐,發(fā)電機解列。18:40 #1機啟動電泵,爐上水;19:30#1爐點火;20:30 #1機沖轉(zhuǎn);21:03 #1發(fā)電機并網(wǎng);21:45 #1爐切分,斷油,恢復正常運行方式。
??????? 暴露問題:1、#1機組停運后,電氣開關室檢查發(fā)現(xiàn)#1機甲調(diào)“速斷”保護動作跳閘,現(xiàn)場檢測電機直流電阻判斷為相間故障;后解體檢查發(fā)現(xiàn)電機風扇側(cè)轉(zhuǎn)子風扇葉片疲勞斷裂,風扇卡環(huán)斷裂成2段,斷裂的風扇外環(huán)邊沿反方向近180度扭曲,在高速運轉(zhuǎn)下電機風扇側(cè)定子端部線棒整個圓周方向均有不同程度的磨損,有2處已經(jīng)磨穿,線棒放電碳化,在后擋風罩上有明顯放電點。有7處線棒表面絕緣磨損后露出銅芯;電機風扇側(cè)定子端部8點鐘方向2根相鄰線棒均放電燒熔,絕緣碳化,確認甲調(diào)跳閘為相間短路所致。2、甲調(diào)跳閘后因電機風扇葉片斷裂與電機定子端部線棒圓周方向產(chǎn)生摩擦致甲調(diào)惰走轉(zhuǎn)速衰減過快使得在乙、丙調(diào)聯(lián)動瞬間系統(tǒng)油壓降低過快,主機調(diào)速油系統(tǒng)安全油壓由原來的2.3MP瞬間下降至0.7MP,甲、乙側(cè)高壓主汽門同時關閉,聯(lián)鎖DEH發(fā)訊強關高壓調(diào)門指令,甲、乙側(cè)高壓調(diào)門強關,雖然安全油壓2秒后又恢復了正常,但DEH此時閉鎖強關指令保持45秒,甲、乙側(cè)高壓調(diào)門禁止開啟,機組負荷由270MW直接下降至0,爐主安全門動作,機組被迫停運。3、液壓蓄能器存在缺陷未投入,降低了泵切換時油壓穩(wěn)定過渡的可靠性。
???????防止對策:1、加強對在運調(diào)速油泵的巡檢,發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)泵。2、利用停機機會對#1機進行模擬調(diào)速油泵跳閘試驗,檢驗調(diào)速油母管壓力變化情況。3、對目前#1機甲、乙調(diào)節(jié)油泵進行改造。#1機甲、乙調(diào)速油泵為長沙水泵廠產(chǎn)品,電機為原立式船用電機改裝型防爆電機,軸系長,設計不合理,曾多次發(fā)生馬達線圈燒損故障。且由于泵轉(zhuǎn)速高,馬達基礎差,泵的振動大,軸瓦及平衡盤經(jīng)常磨損,泵的可靠性較差。因此有必要對調(diào)速油泵進行更換,提高調(diào)速油泵的運行可靠性。4、檢查消除液壓蓄能器存在的缺陷并投入。5、對原蘇聯(lián)設計的調(diào)速油蓄能器進行改造,并對用國產(chǎn)皮囊充氮氣的蓄能裝置以替代現(xiàn)有蓄能器進行調(diào)研,以進一步完善調(diào)速系統(tǒng)安全穩(wěn)定性。6、加強對調(diào)速油系統(tǒng)運行和聯(lián)鎖的學習,做好事故預想。
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