1.事故經(jīng)過
該輪在南京煉油廠裝載93#汽油1697t,并排空前隔離艙壓載水,16:45時(shí)靠泊目的港油庫碼頭后,水手長根據(jù)大副的指令去首樓開啟壓載水泵,向前隔離艙打進(jìn)清潔壓載水。19:00時(shí)開始卸貨。過了十幾分鐘,在卸下約8t汽油后,油庫方發(fā)現(xiàn)汽油輸不上來,即通知船方。船員檢查后,發(fā)現(xiàn)左舷第五艙閥門失靈。19:30時(shí),該輪船長在主甲板上與船員商討貨艙閥門修理方案時(shí),水手長根據(jù)大副的指令去首樓看前隔離艙內(nèi)壓載水是否打滿,并拿了一盞非防爆燈,從面向主甲板的水密門進(jìn)入首樓。19:45時(shí),水手長在關(guān)閉首樓內(nèi)船用磁力啟動(dòng)器開關(guān)時(shí),干貨艙及相鄰艙室發(fā)生閃爆,在甲板上的多名船員被氣浪沖倒。閃爆造成大副當(dāng)場死亡,水手長嚴(yán)重?zé)齻?。油庫工作人員立即停止卸油,并將爆炸事故報(bào)告消防部門、海事部門和醫(yī)院。本次事故造成該輪船員1人死亡,1人重傷,船舶、貨物損失及救助費(fèi)等約100萬元。
2.事故原因分析
2.1現(xiàn)場勘驗(yàn)
對現(xiàn)場進(jìn)行勘驗(yàn)結(jié)果為:
(1)首樓內(nèi)安裝的電氣照明開關(guān)和接線盒為隔爆式(Ex)設(shè)計(jì);電纜未用金屬套管保護(hù)、接線口未密封,為非防爆要求設(shè)計(jì)。
(2)前部壓載水泵(海水和淡水泵各一臺(tái))的啟動(dòng)開關(guān)為船用磁力啟動(dòng)器開關(guān),屬于非防爆型電氣產(chǎn)品。
(3)油輪前隔離艙上甲板有一45cm×45cm水密人孔艙口,事故發(fā)生后處于全開狀態(tài),艙口冒出大量油氣,經(jīng)消防人員用可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀檢測,檢測報(bào)警儀立即聲光報(bào)警。檢測報(bào)警儀指示值為“E”%LEL,即超過最大測量值。
(4)前隔離艙液面上浮有10cm厚度的汽油,估算約150Kg。經(jīng)現(xiàn)場取樣分析為輕組份汽油。
(5)事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)首樓面向貨物區(qū)域的水密門處在開啟的狀態(tài)。
(6)在對干貨艙、前隔離艙、壓載泵艙和前貨油艙勘驗(yàn),發(fā)現(xiàn)隔離艙左舷側(cè)縱桁腹板與#102肋位橫艙壁焊縫處,橫艙壁上有一條3cm×0.5cm的裂縫,橫艙壁局部變形。
2.2原因分析
2.2.1事故直接原因
通過對該輪爆炸現(xiàn)場勘驗(yàn)和有關(guān)部門的鑒定結(jié)論及對有關(guān)證人的調(diào)查,對爆炸事故原因分析如下:
(1)第一引爆原理:從爆炸機(jī)理和現(xiàn)場勘察分析,船舶102#肋位橫艙壁存在裂縫,裂縫導(dǎo)致貨油艙內(nèi)的貨油進(jìn)入前隔離艙,油蒸氣通過敞開的人孔艙口,進(jìn)入首樓各艙室,隨著壓載艙(即隔離艙)水位升高,艙內(nèi)的油蒸氣被大量擠出,從而使得相對密閉的首樓內(nèi)形成爆炸性的氣團(tuán)。
(2)第二引爆原理:船舶首樓內(nèi)的壓載水泵開關(guān),電氣照明開關(guān)和接線盒等為非防爆電氣設(shè)備,這些電氣設(shè)備均不能有效隔絕電氣火花。當(dāng)水手長關(guān)閉船用磁力啟動(dòng)開關(guān)時(shí)產(chǎn)生電氣火花。電氣火花遇首樓積聚后達(dá)到爆炸極限的可燃?xì)怏w而導(dǎo)致閃爆事故發(fā)生。本起事故直接原因是隔離艙不能完全起到隔離作用,從而使得非危險(xiǎn)區(qū)域的首樓變?yōu)槲kU(xiǎn)區(qū)域,最終導(dǎo)致事故的發(fā)生。